邓 伟 杨新泉 李慕耘 肖邦志 唐树平 梁明强
(宝钢股份武钢有限炼钢厂 湖北 武汉:430080)
随着汽车工业的不断发展,超低碳汽车板钢的需求量日益增大,用户对超低碳汽车板钢提出了越来越高的要求。武钢有限炼钢厂生产的M系列汽车板钢,属于IF钢。M系列汽车板钢要求极低的碳含量,成品[C]≤0.0020%,部分汽车外板钢要求成品[C]≤0.0010%,同时对汽车板钢纯净度要求极高。在生产中通过加入合金,IF钢获得低的屈服强度、高的伸长率、高的垂直塑性、高的硬化指数等[1]。M系列汽车板其工艺流程为:铁水脱硫→扒渣→转炉→AR→RH→CC→精整。RH处理的主要任务是深脱碳、脱氧合金化、脱气、去夹杂等。
由于在RH处理脱碳的前期,碳氧反应激烈,喷溅比较严重。为了防止喷溅堵塞合金溜槽、堵塞真空室顶部造成顶部结冷钢,启动真空泵的时间相对较晚。当真空度达到3kPa时,才开始启动增压泵,依次开启三级泵、二级泵、一级泵,每级增压泵开启后维持1 min左右,8-10 min内才可以到达极限真空133 Pa以下,极限真空度保持8 min以上,整个脱碳时间在18 min以上。这种操作模式耗时较长,而且真空脱碳期,钢水每循环1 min,降低温度2 ℃,循环时间越长,温降越大,热量损失导致温度不足,必须采用MFB顶枪对钢水吹氧,增加钢水中的游离氧,然后加台铝,使台铝与钢水中的游离氧反应放热使钢水升温。这种模式会使吹氧量增大,吹氧时间长,进一步延长了真空处理时间。同时吹氧量增大会使汽车板铝耗增大,增加了成本;铝和自由氧反应生产的产物也会增加,会使钢水中Al2O3夹杂物增多,对钢质造成不利影响。
针对上述脱碳模式所造成的一系列不利影响,通过深入研究真空脱碳原理,对RH真空脱碳工艺进行了优化。
武钢有限炼钢厂三炼钢产线(以下简称三炼钢)从1996年投产以来,工艺技术不断改进创新,工艺制度不断完善优化,具备较强的品种开发能力,其铁水脱硫采用铁水罐喷吹Mg剂和KR脱硫法,主要生产设备包括:
(1)公称容量250 t氧气顶底复吹转炉3座;(2)炉后在线钢包底吹氩站3座;(3)RH真空脱气处理装置2套;LF钢包加热炉2台;(4)双流弧形板坯连铸机1台(230×1000~1600);(5)双流直弧形板坯连铸机2台(230×1350~2150)。
三炼钢2#RH设备主要工艺参数如下:
(1)泵的抽气能力
目前,三炼钢2#RH通过设备改造后采用水循环泵,代替第五级辅助泵5EA及5EB,其极限真空度达到16 kPa,能够降低蒸汽消耗成本。相关参数如下:
抽气能力在66.7 Pa时为1200 kg/h;
抽气能力在8 kPa时为6200 kg/h;
蒸汽压力≥0.8 MPa(表压);
蒸汽温度:为175-190 ℃;
蒸汽耗量≤44000 kg/h;
冷凝器冷却水压力:0.30 MPa;
冷却水耗量≤2200 m3/h;
真空泵系统的漏气量≤60 kg/h;
抽气时间:在预抽的条件下,由一个大气压降到67 Pa,时间≤3.0 min;
在未预抽的条件下,由一个大气压降到67 Pa,时间≤3.5 min;
(2)处理钢水量:250-280 t;
(3)插入管内径:上升管650 mm,下降管700 mm;
(4)极限真空度:27 Pa。
RH真空工艺处理过程主要分为:前期深脱碳,脱碳结束后加脱氧剂台铝进行强脱氧,加完台铝循环3 min使钢水脱氧完全,合金化依次加入锰铁、钛铁等合金,循环时间8-10 min。由于M系列汽车板对于钢水的纯净度要求非常高,脱氧合金化后的循环时间是影响钢水纯净度的最重要参数,必须严格把控不能缩短。因此,要在保证深脱碳效果、成品[C]成分合格的前提下,缩短RH真空深脱碳时间。
根据RH真空脱碳原理[2]及真空脱碳的热力学条件和动力学条件[3-4],要提高脱碳速度,必须提高钢液中的碳和氧向气液相界面扩散的速度,同时也要提高碳氧反应生成CO离开相界面向气相扩散的速度。
所谓真空泵系统预抽真空度模式,是指在真空生产的间隙,钢水还未进站的时候,开启真空泵系统进行预抽,使泵系统在等待的时间提前工作,可以使泵系统保持15 kPa的真空度。相对于之前的模式,钢水开始处理时泵系统真空度仅30 kPa的情况,大大节约了时间。同时为了提高预抽真空度的效率,进一步减少预抽真空度的时间,采取真空水循环泵+真空蒸汽喷射泵(拉瓦尔喷射管)的组合泵系统模式,其预抽时抽气能力提高30%。
影响真空预抽效果的一个重要因素是蒸汽压力低,蒸汽压力要求1.1 MPa以上,才能保证其抽真空的效果。三炼钢产线2#RH真空采用的是内网蒸汽,即从转炉吹炼时所产生的蒸汽回收供给2#RH真空使用,其蒸汽量、蒸汽压力能否稳定完全取决于转炉吹炼的情况,至少有2座转炉同时吹炼时,才能保证蒸汽量、蒸汽压力稳定供给。当转炉由于检修或其他生产原因影响,仅1座转炉或没有转炉吹炼时,就会导致蒸汽量、蒸汽压力供给不足。2#RH真空没有足够的蒸汽,就不能用蒸汽泵系统抽真空。采取真空水循环泵+真空蒸汽喷射泵(拉瓦尔喷射管)的组合泵系统模式,其最大的优势是,不受蒸汽压力的影响可快速实现预抽功能,达到预抽效果,可以完全避免上述等待的时间,提高了预抽真空度的效率。
之前的脱碳模式时间较长,通常在18 min以上,通过优化真空泵的启动时机提高抽真空效率 。真空开始处理时,由于前述已预抽真空度,开启真空主滑阀时,真空度下来的更快,效率更高。分为以下三种情况分别进行优化。
2.2.1 非顶枪吹氧自然脱碳模式
真空到站钢水温度及游离氧合格,即到站[C]≤0.040%,到站游离[O]≥600 ppm,到站温度≥1615 ℃的条件下,不需采用MFB顶枪吹氧,自然循环脱碳。模式1优化前后其真空度对比如图1。
图1 非顶枪吹氧自然脱碳模式操作模式对比
以前真空开始处理,先采取辅助泵抽真空的时间较长,平均处理6 min时才开启增压泵S3,维持1 min后依次开启增压泵S2、S1,平均到8 min时才能达到极限真空度0.133 kPa以下,有些炉次甚至到10 min左右才能达到极限真空度0.133 kPa以下,脱碳效率较低,时间较长,平均总脱碳时间18 min。优化后,前面通过预抽,及充分利用辅助泵抽真空,在真空处理3 min的时候启动增压泵S3,维持1 min后依次开启增压泵S2、S1,平均到5 min时能达到极限真空度0.133 kPa以下,并维持极限真空度8 min。在高真空度下能确保脱碳速率更快,平均脱碳时间可减少至13 min,而碳的成分能降低到15 ppm以下。由图1可以看出,脱碳时间可以减少5 min,大大缩短了脱碳时间,提高了脱碳效率。
2.2.2 MFB顶枪吹氧强制脱碳模式
真空到站钢水碳高游离氧低,即到站[C]≥0.040%,到站游离[O]≤600 ppm,需要MFB顶枪吹氧强制脱碳。模式2优化前后其真空度对比如图2。
图2 MFB顶枪吹氧强制脱碳模式真空度对比图
以前真空开始处理,先采取辅助泵抽真空的时间较长,处理3 min才开始采用MFB顶枪向钢水中吹氧来进行强制脱碳,MFB顶枪吹氧时机偏晚,平均处理8 min时才开启增压泵S3,维持1 min后依次开启增压泵S2、S1,平均到10 min时才能达到极限真空度0.133 kPa以下,有些炉次甚至到12 min左右才能达到极限真空度0.133 kPa以下,脱碳效率较低,时间较长,平均总脱碳时间18-20 min。
之所以处理3 min才开始采用MFB顶枪向钢水中吹氧来进行强制脱碳,是因为之前MFB顶枪枪位控制偏低,而RH真空脱碳的前期特点是碳氧反应激烈,喷溅比较严重,如果MFB顶枪的枪位控制偏低,容易造成喷溅的钢水将MFB顶枪粘连,甚至烧漏造成漏水,发生安全事故。
通过不断深入研究,摸索出最合适的枪位,将MFB顶枪吹氧强制脱碳的枪位由12700 mm提升至13500 mm,这样既确保MFB顶枪不被喷溅的钢水钢渣粘连,又可以保证强制吹氧脱碳的效果。
由于优化了MFB顶枪吹氧的枪位,将吹氧时机提前,在真空开始处理1 min内即可以采取MFB顶枪吹氧进行强制脱碳。相对于常规循环脱碳,采用MFB顶枪吹氧强制脱碳时,其动力学及热力学条件更优越,更利于快速脱碳。动力学条件优越是因为钢水的真空脱碳反应是一个气液两相反应,当MFB顶枪向真空室内吹入一定强度的氧气射流,增大了两相内物质的扩散系数,也增大了化学反应速度常数和平衡常数,而脱碳速率和这些系数、常数成正比,从而显著提高了脱碳速度。热力学条件更优越是因为真空脱碳反应[C]+[O]→CO,生成的CO气体在遇到MFB顶枪顶吹O2时,发生反应:2CO+O2→2CO2,属于氧化放热反应。CO二次燃烧放出大量的热量,使真空室中部形成高温区,这样会对真空室中部以及钢水补偿大量的热量,减少真空室温降,减少钢水循环的温降,进一步减少吹氧量,从而减少了吹氧时间,提高了脱碳效率。
采用MFB顶枪吹氧进行强制脱碳,与开始吹氧时机一样,其结束吹氧时机同样重要,决定吹氧结束时机的重要因素有:总吹氧量及吹氧氧气流速。
总吹氧量的确定:由转炉到RH钢水的起始碳含量和温度确定,吹氧量一方面满足脱碳需求,另一方面脱碳终点钢水有一定的氧含量,以满足合格的浇注温度。MFB吹氧量可以通过公式(1)确定。
F02={([C]始-[C]终)×1.33+[O]脱碳终点-
[O]0-[O]渣}/([O]理)×μ
(1)
式中:F02—吹氧量,Nm3/t·s;
[C]始—转炉到RH钢水的起始碳含量,ppm;
[C]终—RH脱碳终点钢水的碳含量,ppm;
[O]脱碳终点—RH脱碳终点钢水的氧含量,ppm;
[O]0—转炉到RH钢水的起始氧含量,ppm;
[O]渣—RH脱碳过程中钢渣及耐火材料向钢水传输氧含量,ppm。
这和钢包渣层厚度,钢水氧化性,耐材质量有关;
[O]理—向钢水每吹1 Nm3/t·s氧气,理论供氧量;
μ—吹氧收得率,和氧枪吹氧高度,喷枪类型等相关。
氧气流速的确定:同样和氧枪吹氧高度,喷枪类型有关。在进行深入研究后,优化了氧枪高度,在保证安全的情况下,提高吹氧氧气流速由1600 Nm3/h提高到1800 Nm3/h,提高氧气流速后,单位时间内的吹氧量提高,从而缩短了吹氧时间,提高了氧的收得率和利用效率。
优化后的真空泵启动模式是:在真空开始处理1 min内采取MFB顶枪吹氧进行强制脱碳,在真空处理5 min的时候启动增压泵S3,维持1 min后依次开启增压泵S2、S1,平均到7 min时能达到极限真空度0.133 kPa以下,并维持极限真空度8 min。在高真空度下能确保脱碳速率更快,平均脱碳时间可减少至15 min,而碳的成分能降低到15 ppm以下。由图3可见,此种脱碳模式下脱碳时间同样可以减少5 min,大大缩短了脱碳时间,提高了脱碳效率。
2.2.3 MFB顶枪吹氧强制脱碳及吹氧升温模式
真空到站钢水温低氧低,即到站[C]≥0.040%,到站游离[O]≤600 ppm,到站温度≤1615 ℃的条件下,需要采用MFB顶枪吹氧强制脱碳+吹氧加铝升温。模式3优化前后其真空度对比如图3。
图3 MFB顶枪吹氧强制脱碳及吹氧升温模式真空度对比图
在同样的到站温度条件下,改进的方面除了和前述模式2相同(提前采用MFB顶枪吹氧强制脱碳)外,通过深入研究,收集分析数据,精确计算强制脱碳及升温所需的总氧量,将吹氧强制脱碳和吹氧加铝升温两个步骤一次完成,杜绝了二次吹氧,节省了顶枪吹氧时间。同时,通过吹氧量动态调整升温所需的加铝量,在脱碳期间小批量加入台铝。
台铝加入量的确定原则,既要保证钢水中的游离氧含量满足深脱碳的要求(≥300 ppm),即不能加入过量导致钢水过脱氧,又要满足加铝升温效率,即不能加入过少。而且加铝时机应在真空处理前期尽早加入,使铝氧反应产生的Al2O3夹杂通过真空钢水循环尽早上浮,提高汽车板钢水的纯净度。加铝量按下面计算式计算:
WAl=1.125×(初始氧含量%-目标氧含量%)*W钢* 1000/R*ηAl*W钢
(2)
式中:R─表示Al的收得率,%;W钢─表示钢水量,吨;ηAl─表示所加Al的铝纯度,%;
目标氧含量的控制范围为300 ppm-450 ppm。而初始氧含量的确认是一个难点。要实现动态控制,动态加铝升温,那么初始氧含量也是动态变化的。初始氧含量跟钢水到站游离氧值、到站碳含量、加铝时刻的吹氧量、氧气流速等等密切相关,需要进行科学研究。
MFB吹氧时钢水增氧量的确定:
采用MFB顶枪向钢水中吹1 Nm3的O2气,以钢水量270吨为例,如果氧全部进入钢水,能使钢水中增加的氧含量:
(0.032 kg/mol*1*103L)/(22.4 L/mol*270000 kg)=5.3*10-6
理论上可使钢水增加5.3 ppm的游离氧。但是,在实际生产过程中,并没有理论值那么高,原因是顶枪吹氧过程,氧气会被真空泵系统抽走一部分,会与产生的废气CO反应,CO二次燃烧会消耗一部分的氧气,MFB顶枪枪位的不同,氧气流速的不同,所增加的氧量也会不同。在经过大量的试验分析总结后,计算出氧收得率为56.6%。即采用MFB顶枪向钢水中吹1 Nm3的氧气实际增氧量为3 ppm。
真空脱碳模式优化后,三炼钢产线2#RH生产M系列汽车板钢,真空平均脱碳时间由优化前的18.45 min降至13.53 min,平均脱碳时间缩短4.92 min(如图4)。优化前后钢水中碳含量的中位数均为0.0012%,碳含量水平基本相当。
图4 脱碳模式优化前后脱碳时间的对比
(1)采用真空水循环泵+真空蒸汽喷射泵的组合泵系统模式预抽真空度,相比原脱碳模式,不受内网蒸汽压力的影响,其预抽时抽气能力提高30%。
(2)建立三种脱碳模式,即非顶枪吹氧自然脱碳模式、MFB顶枪吹氧强制脱碳模式,MFB顶枪吹氧强制脱碳及吹氧升温模式,优化工艺,可缩短超低碳钢真空脱碳时间4 min以上。
(3)真空脱碳模式优化前后对比,在缩短脱碳时间的情况下,钢水中碳含量水平基本相当。