基于大型数控设备的电动轮转子取轴工艺

2022-11-24 22:42杨世英
露天采矿技术 2022年2期
关键词:主轴钻头传动

杨世英

(国家能源集团准能设备维修中心,内蒙古 鄂尔多斯 017100)

电动轮大修工作中的电枢轴更换是露天煤矿的主要难点。由于电枢轴和轴孔为过盈配合,在更换时如果直接使用压力机退轴,极易造成电枢轴孔严重拉伤,电机报废。受设备型号和技术制约,此项工作一直外委修理完成,一般需要十几天,距离远、工期长、费用高[1]。国家能源集团准能设备维修中心采购了大型数控镗铣床以后,组织技术人员进行项目攻关,成功将电动轮转子电枢轴内壁先钻削再镗削至0.2 mm后直接拉出[2],实现了技术突破,拓展了自修范围。

1 数控镗铣床

TK6516 型数控精密刨台卧式铣镗床其电气控制系统搭载西门子840DSL 数控系统,该电气系统具有高度的开放性能,搭载的S7-300 逻辑控制器处理快、性能稳定,广泛应用于各类精密机床,机械部分为五轴四联动控制系统。

1)机床总体结构。机床总体设计布局为纵、横床身呈T 字型结构,立柱纵向移动,工作台横向移动,主轴箱上下移动,主要部件有立柱、床身、滑座、主轴箱头、工作台回转台面、工作台滑座、工作台床身组成[3-4]。机床的立柱、滑座、床身、工作台面等基础大件均采用优质铸铁制造,经时效处理,消除内应力,整体刚性较好,并具有良好的吸振抗振性能。机床可实现5 轴数控,任意4 轴联动,x 轴为工作台面移动,y 轴为主轴箱移动,z 轴为立柱纵向移动,W 轴为主轴移动,B 轴为回转工作台的回转运动。

2)主轴。机床的主轴由镗主轴和铣主轴组成。镗轴采用38CrMoAlA 优质合金钢,经多道工序精加工而成,镗轴表面氮化处理,保证了足够的硬度,保证了镗轴的耐磨性。主轴轴承采用转速高、刚性好、精度高的进口(FAG/SKF)成组轴承。保证主轴回转精度高、刚度高、寿命长、噪声低。镗轴内装有刀具夹紧装置,采用夹爪式拉钉结构,刀具拉紧由预加载荷碟型弹簧组实现,松刀由液压驱动,刀具自动夹紧安全可靠。主传动为2 档机械变速,使主轴获得1 500 r/min 的无级调速,主传动齿轮均为磨削硬齿面齿轮,主传动系统在主轴箱内,传动刚性好,运转平稳,传递扭矩大、维修方便。

3)导轨。机床的x、y、z、B 轴为静压导轨,各静压点调整方便,移动、运转平稳。全行程全封闭防护罩,防止异物碰伤导轨,保证机床内部清洁,采用粘贴耐磨锌基合金导轨板与帖导轨软带的复合导轨形式。

4)进给系统。机床的x 坐标、y 坐标、z 坐标、W坐标进给机构采用了预紧双螺母滚珠丝杠传动结构,保证了较高的传动精度。机床的B 坐标旋转机构,采用双齿轮消除间隙的减速传动机构和齿圈传动,齿轮与齿圈均为硬齿面磨齿H5 级精度,保证了较高的传动精度。x、y、z、W、B 坐标进给传动均采用SIEMENS 公司1FT6 交流伺服电机驱动,电机扭矩大,调速带宽,驱动平稳。各进给传动机构传动精度高、动态控制灵活,能保证各移动部件的平稳驱动。

5)液压系统。液压系统由供油站集中供油,并有油温调节系统,这样就保证油温稳定,提高了液压组件的使用寿命和液压系统的工作可靠性;液压系统采用全封闭式供油、回油方式,减小油的污染,保证回油迅速,在回油油路上有滤油装置,保证回油清洁度。润滑系统B、x、y、z 轴均为自动定时定量润滑。

6)操作系统。机床的数控系统采用西门子840Dsl,驱动系统采用西门子S120 伺服驱动,控制轴数为x/y/z/W 4 个坐标轴和SP 1 个主轴,插补轴数为四轴插补,PLC 集成了SIMATIC S7,兼容CPU317-2DP/319-3PN/DP。

2 电动轮转子取轴工艺

以SF33900 卡车电动轮为例,SF33900 电动轮电枢由电枢铁心、电枢绕组、电枢轴组成。电枢绕组长680 mm,电枢轴长1 500 mm,绕组内电枢轴外径165 mm[5]。需要先使用锯床将电枢轴锯短至720 mm,在使用数控镗铣床从两端分别进行钻削和镗削加工。一端的加工长度为360 mm,由于加工长度较长,数控镗铣床加工时需要采用分段加工的方法将电枢轴加工至。

2.1 锯削加工

1)装夹找正。由于钻头和镗刀杆长度限制,需要先将电枢轴锯短至可加工范围。使用特制的V 型铁架,将电枢装夹至锯床平台,使用垫铁调整电枢水平度和垂直度至0.5 mm 内,避免因锯削后断面倾斜导致钻削时钻头偏心,调整完成后装夹紧固。

2)锯削。锯削时合理选择锯削速度,以免出现表面凹凸不平。锯断后电枢轴两端距电枢绕组长度均为20 mm,作为预留的找正基准。

2.2 第1 段钻削和镗削加工

锯短后电枢轴加工总长度720 mm,一端加工长度360 mm。加工长度较长,加工中有2 个难点:①使用麻花钻钻孔时当孔深与孔径之比大于6∶1 时,麻花钻很难将切屑顶离切削区并排出孔外,切屑很快会阻塞钻头排屑槽,不及时退钻,会造成钻头过热或崩刃,严重时会导致钻头折断,造成电枢轴报废;②镗杆长度为300~350 mm,小于待加工孔长度。为解决这2 个问题,将电枢轴360 mm 的加工长度分为2段,第1 段160 mm,第2 段200 mm。

1)装夹找正。将2 个φ600 mm 的可调V 型块用拉杆固定在镗铣床工作台上,将电枢放置在V 型块上,使用百分表在电枢轴预留的基准位置上测量,并调节V 型块高度,将电枢轴与机床x 轴的平行度误差调节至0.03 mm 内,并使用特制压条压紧[6]。旋转B 轴,调整电枢轴与z 轴的垂直度误差至0.03 mm内,完成后将B 轴在当前角度基础上旋转90°,使用雷尼绍RMP60 测头,测量电枢轴中心机床坐标,并设置为编程坐标零点[7]。

2)钻削。第1 段加工长度为160 mm,分别使用φ27 mm、φ34 mm、φ45 m m、φ55 mm、φ68 mm 的高速钢钻头依次钻孔。钻孔长度与孔径比小于6∶1,采用普通循环钻孔即可。

3)镗削。钻削完成后轴孔为φ68 mm,依次使用D68-90、D90-120、D120-160、D160-200 的镗刀杆和镗头组合,将电枢轴孔镗削至164 mm,保留精加工余量。

2.3 第2 段钻削和镗削加工

1)钻削。第2 段加工长度为200 mm,钻孔长度与孔径比大于6∶1 时不好退削,需要使用深孔钻循环间断进给,有利于断屑和排屑。

2)镗削。数控镗铣床主轴外径为φ160 mm,第1段加工完成后内孔径为164 mm,可以将主轴伸入电枢轴孔内,解决了镗杆长度的限制。依次使用D68-90、D90-120、D120-160、D160-200 的镗刀杆和镗头组合,将电枢轴孔镗削至164 mm。最后精加工360 mm 长轴孔至。

2.4 调转转子进行第3 和第4 段钻削镗削加工

当第1、第2 段加工完毕后,电动轮转子1/2 的电枢轴已加工完毕,此时需要将工件调转180°,按上述工艺进行装卡找正、第3 段钻削镗削、第4 段钻削镗削,方法同上,两端加工完成后,可直接将剩余直径0.2 mm 电枢轴壁拉出。

在加工中更换钻头及镗头时,根据钻头直径和镗孔直径合理调整程序中的主轴转速和进给速度,保证加工的效率和质量。

3 结语

1)分析了电动轮电枢取轴外委修复的缺点和原因,详细介绍了TK6516 型数控卧式铣镗床的结构和特点,为该业务拓展提供硬件基础。

2)以SF33900 卡车电动轮电枢取轴为例,取轴工艺流程和具体编程程序表明了用TK6516 型数铣镗床取轴的可行性。

3)露天设备的数字化自主修复既节约维修成本,又实现技术突破和培养技术人才,对智能化矿山建设有积极推动作用。

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