煤矿选煤厂带式输送机集中控制系统应用

2022-11-12 08:48
机械管理开发 2022年10期
关键词:断带大块输送带

杨 帆

(晋能控股煤业集团大地选煤厂永定庄洗煤厂, 山西 大同 037001)

引言

带式输送机是选煤厂重要机电设备之一,具有运输能力大、便于操作维护、结构简单等优点,但是实际煤矿选煤过程中,由于受原煤块径、原煤夹矸率、设备操作水平及设备自动化水平等影响,选煤厂带式输送机在运输过程中经常出现故障,主要表现在输送机受大块煤矸石影响出现撕带事故,输送机跑偏、断带事故等,不仅影响着带式输送机稳定运行,增加输送机故障率及维修成本费用,而且严重制约着选煤厂安全稳定选煤[1-5]。对此,永定庄选煤厂决定对选煤厂内SSJ-800 型带式输送机安装一套远程集控系统。

永定庄选煤厂内共计安装三部SSJ-800 型带式输送机,输送机运输长度为300 m,输送机带宽为0.8 m,运输能力为1 200 t/h,三部带式输送机主要将井下原煤运送至选煤厂筛选机内进行筛选,每部输送机配备4 名人员进行操作、维护。由于永定庄煤矿运输煤炭稳定性差,煤层内含多层泥岩夹矸,输送机运输的原煤内矸石量大、矸石块径在300~450 mm 范围内,从而导致输送机在运输过程中,经常出现大块煤矸撕带及输送机跑偏断带等现象。

1 集中控制系统结构

永定庄选煤厂带式输送机安装的集中控制系统主要由远程操控系统、网络交换站、工业千兆以太网、PLC 控制器、大块煤矸筛选装置、输送机跑偏预警系统、输送机断带预警系统等部分组成,如图1 所示。

图1 选煤厂带式输送机集中控制系统结构示意图

1)远程操控系统:远程操控系统安装在选煤厂操控室内,操控系统内安装上位机、显示器、打印机,上位机内安装专用组态软件,通过该组态软件可将带式输送机各类运行参数、故障等直观地显示在显示器上。

2)网络系统:网络系统主要包括网络交换站和工业以太网,网络交换站与PLC 控制器连接,主要用于信息储存,并通过以太网对信息进行无线传输。

3)PLC 控制器:选煤厂内多部带式输送机安装一台PLC 控制器,PLC 控制器与输送机断带、跑偏、大块煤矸筛选等系统中的传感器连接,接收各类数据信号,并对数据信号进行处理。

4)大块煤矸筛选装置:该装置安装在距机头15 m处输送机机架上,该装置主要由红外线发射装置、接收装置、连锁控制器等部分组成。

5)输送机跑偏预警系统:输送机跑偏预警系统主要由电控防跑偏托辊、跑偏传感器等部分组成,跑偏预警系统安装在带式输送机机架上,输送机每隔50 m安装一套该系统。

6)断带预警系统:该系统主要由断带传感器、连锁控制开关等部分组成,断带传感器安装在带式输送机上输送带下方,距输送带距离为0.15 m,连锁控制开关分别与PLC 控制器及输送机电机连接。

2 集中控制系统工作原理及优点

2.1 系统工作原理

2.1.1 大块煤矸筛选装置工作原理

带式输送机在运输大块煤矸时,当大块煤矸石块径大于300 mm 而经过红外线发射装置时,煤矸石对激光发出的连续红外线进行遮挡,此时红外线接收装置未接收连续红外线时,通过内部传感器及时将信号传送至PLC 控制器内,PLC 控制器接收信号后对信号处理并判断煤矸块径,分析判断块径大于300 mm时PLC 控制器对输送机进行闭锁停机,并发出警报。

2.1.2 输送机跑偏预警系统工作原理

当带式输送机在运输物料出现跑偏且输送带偏移中心线位置100 mm 时,安装在机架上的跑偏传感器及时将信号传送至PLC 控制器,控制器接收信号后,对电控防跑偏托辊进行控制,实现防止输送带跑偏保护动作;当输送带跑偏控制复位后,PLC 控制器停止对电控跑偏托辊控制作用。

2.1.3 输送机断带预警系统工作原理

当输送机在运输过程中出现输送带断带时,断带会与安装在上输送带下方的重力传感器接触,此时传感器及时将断带信号传送至PLC 控制器,控制器接收信号后,对输送机电机进行闭锁停机。

2.1.4 远程控制工作原理

PLC 控制器对带式输送机各类信号进行接收后,将数据信号传送至网络交换站内,然后通过工业千兆以太网传送至远程上位机系统,上位机通过专用组态软件,将输送机各类参数以图表形式直观地显示在显示器上。当井下输送机出现跑偏、断带等故障时,显示器可显示故障源,若集控系统未能及时对故障作出保护动作时,操控人员可通过显示界面远程操控。

2.2 系统优点

1)结构简单:永定庄选煤厂采用带式输送机集中控制系统结构相对简单,成本费用低,故障率低,便于操作维护。

2)自动化水平高、集中控制效果好:该套系统主要利用PLC 对输送机跑偏、断带、大块煤矸筛选进行数据采集及指令发送,实现了带式输送机集中控制,自动化水平高,保护动作灵敏可靠;同时该套系统采用工业以太网进行数据传输,数据传输速度快,利用远程操控系统可对输送机进行远程控制及故障排除,实现了无人值守的目的。

3)劳动作业强度低:该系统投入使用后可及时对输送机跑偏、断带、大块煤矸筛选进行自动控制,建立带式输送机预警系统,输送机在运行过程中无须专人看管,大大降低了劳动作业强度,同时该系统保护动作灵敏可靠,可实现与输送机电机闭锁功能,降低输送机故障率。

4)实用性强:该系统不仅可用于不同型号的带式输送机,而且可用于运输、化工、桥梁隧道等领域中,实用性强、应用区域广。

3 实际应用效果分析

2020 年2 月永定庄煤矿选煤厂对每部带式输送机安装了一套集中控制系统,截至2021 年2 月通过1 年的实际应用来看,带式输送机安装集中控制系统后,每部输送机操控人员由原来的4 人减少为1 人,大大降低了劳动作业强度及劳动成本费用,同时安装该系统后,全年输送机跑偏现象得到有效控制,大块煤矸撕带事故由原来的5 起减少为2 起,断带事故由原来的6 起减少为1 起,全年可降低输送机维修费用达35 余万元,保证了选煤厂安全、高效选煤,取得了显著应用成效。

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