张波
(陕西北元化工集团股份有限公司,陕西 榆林 719319)
某氯碱企业现有80万t/a烧碱生产装置,分两期建设,共A、B、C、D 4条生产线,均采用进口离子膜电解槽。2021年4月17日,由于一次盐水岗位人员在凯膜过滤器进行酸洗时,操作失误,一次盐水钙镁离子含量严重超标,导致进离子膜电解槽盐水中的钙镁也出现超标,电解槽被迫停车。通过此次事故的分析,总结出预防一次盐水钙镁超标的措施,并且提出了日后工作中遇到此类问题的应急处置方案。
2021年4月17日20时26分,一期装置一次盐水现场岗位人员对8#凯膜过滤器进行酸洗操作;21时27分DCS控制室岗位人员发现盐水中间槽液位由72.98%涨至95.02%,随即联系现场操作人员进行检查;21时30分现场操作人员发现8#凯膜过滤器DN100排净阀未关闭,随即关闭排净阀。23时05分,一期二次盐水及电解DCS控制室岗位人员发现电解装置A、B线树脂塔压力开始上涨,立即安排分析盐水质量;23时25分,精盐水储罐钙镁分析结果为w(Ca2+)+w(Mg2+)为3.914×10-6。4月18日1时30分,电解A线树脂塔压差由36 kPa涨至99.7 kPa,B线树脂塔压差由36 kPa涨至119.5 kPa,生产调度立即安排电解装置A、B、C、D线降电流运行;10时10分,B线进电解槽盐水中w(Ca2+)为2.929×10-7;11时00分,安排电解B线降电流停车。
一期装置一次盐水岗位人员酸洗8#凯膜过滤器时,过滤器DN100排净阀未关闭,盐酸通过排净阀串入中间槽,致使盐酸与中间槽内的碳酸钙反应,生成的钙离子进入精盐水系统,导致精盐水钙离子超标。
(1)一期装置一次盐水岗位人员操作失误,未及时真实汇报事故情况,导致处置不及时,事故扩大。
(2)该公司烧碱分厂关键操作风险分析不到位,未辨识出凯膜过滤器酸洗操作存在的系统风险。
增设精盐水钙镁在线监测装置,实现钙镁含量24 h不间断监控,并设置指标高限报警。一次盐水精制工艺流程如图1所示。
图1 一次盐水精制工艺流程图Fig.1 Process flow of primary brine refining
针对此次事故,该公司烧碱分厂开展工艺系统岗位风险分析大讨论,对酸洗凯膜过滤器等关键操作进行全面分析辨识,编制操作票,并严格执行。凯膜过滤器酸洗操作项目如表1所示。
表1 凯膜过滤器酸洗操作项目Table 1 Operational items in acid washing HVM filters
组织编写《树脂塔压差过高现场处置方案》和《单槽盐水钙镁超标现场处置方案》,并定期进行演练。
3.3.1 树脂塔压差过高现场处置方案
3.3.1.1 事故风险分析
(1)事故类型:树脂塔压差高造成树脂塔树脂破碎;树脂失效进而造成进槽盐水钙镁指标超标,严重时造成离子膜不可逆污染。
(2)事故发生的区域、地点或装置的名称:二次盐水及离子膜电解槽装置二次盐水岗位。
(3)事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围:四季均容易发生事故;发生事故时,容易造成树脂损坏、离子膜性能下降。
(4)事故前可能出现的征兆:树脂塔压差有上涨趋势(树脂塔压差持续1 h内上涨)。
(5)事故可能引发的次生事故:造成进槽盐水钙镁含量超标。
3.3.1.2 现场应急处置措施
(1)树脂破碎、过滤器堵塞等问题造成压差上涨的措施:①切出对应异常树脂塔;②拆除过滤器后,进行大流量纯水反洗树脂塔;③反洗至树脂塔上视镜处水清澈,树脂塔压差恢复后正常再生;④若树脂塔中树脂层低于162 cm,则及时填补树脂。
(2)上游工序盐水含量超标导致树脂塔树脂失效、压差上涨的措施:①立即对过滤盐水、进槽盐水进行分析(分析2次),并反馈给上游工序;②树脂塔压差达60 kPa,切出树脂塔,按照树脂塔大流量反洗操作进行处置;③盐水杂质超标大于正常指标50%时或树脂层明显污染的树脂塔的树脂进行倍量再生。
(3)操作和检维修作业按照对应操作规程控制。树脂塔压差恢复,分析指标合格后并入生产系统。
3.3.2 树脂塔压差过高现场处置方案
3.3.2.1 事故风险分析
(1)事故类型:进槽盐水钙镁超标造成生产系统降负荷,电解槽槽电压上涨、电流效率下降;进槽盐水钙镁超标严重且装置运行时间较长,造成离子膜不可逆污染。
(2)事故发生的区域、地点或装置的名称:二次盐水及离子膜电解装置二次盐水及电解岗位。
(3)事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围:四季均容易发生事故;发生事故时容易造成离子膜电解槽不可逆污染。
(4)事故前可能出现的征兆:树脂塔压差有上涨趋势(树脂塔压差持续上涨1 h内上涨)。
(5)事故可能引发的次生事故:装置停产造成经济损失。
3.3.2.2 现场应急处置措施
(1)过滤盐水和进槽盐水钙镁含量超标的措施:过滤盐水钙镁含量超标,若进槽盐水w(Ca2+)+w(Mg2+)>2×10-8,则系统降电流至8.0 kA运行,跟踪分析,并反馈给上游工序;若进槽盐水w(Ca2+)+w(Mg2+)>3×10-8,则系统降电流至3.8 kA运行;若进槽盐水w(Ca2+)+w(Mg2+)>5×10-8,则系统3.8 kA运行4 h降电流停车。
(2)过滤盐水指标正常、进槽盐水钙镁含量超标的措施:①进槽盐水w(Ca2+)+w(Mg2+)>2×10-8,系统降电流至8.0 kA运行,跟踪分析;②进槽盐水3×10-8
(3)过滤盐水钙镁含量超标、进槽盐水钙镁含量正常的措施:①跟踪分析运行指标,并反馈给上游工序;②根据树脂塔情况按照树脂塔压差上涨处置措施实施。
(4)操作和检维修作业按照对应操作规程控制。树脂塔压差恢复后,分析钙镁离子,合格后,并入生产系统。
离子膜电解槽是整个烧碱装置的核心设备,要让该设备发挥最佳性能,提供给该设备的物料务必满足要求。笔者组织离子膜生产装置相关专家、操作人员经过数次调研讨论,最终形成了以工程、技术等多模块构建的预防措施及应急处置方案,以保障离子膜电解槽的高效运行。