锌银电池典型故障分析及性能优化

2022-11-07 05:59齐海滨
电池 2022年2期
关键词:电解液电池组单体

齐海滨,杨 磊

(国家深海基地管理中心,山东 青岛 266237)

目前,载人潜水器均自带电源,如铅酸电池、锌银电池和锂电池等[1],作为水下作业的动力来源。大容量锌银电池具有比能量高、放电电压平稳、安全可靠等特点,在深海载人潜水器中应用广泛[2]。电池系统是载人潜水器的核心系统之一,需要为潜水器提供所有的动力及控制电源,满足水下运动、机械手采样及照明等常规动力电供给,并为水声通讯、控制和舱内人员生命支持等设备供电,同时,需要预留充足的储备电量,以应对各种应急突发情况。

“蛟龙号”载人潜水器在5年的试验性应用阶段,一直使用锌银电池作为能源系统,使用期间发生过较为典型的故障现象。本文作者针对其中一次典型故障进行深入分析,结合日常使用、维护保障等方面,对深海锌银电池的使用提出注意事项及优化改进措施,以期对锌银电池在深海装备上的设计与使用起到一定的参考作用。

1 载人潜水器锌银电池组成

“蛟龙号”载人潜水器的银锌电池组由主电池、副电池及备用电池组成。主电池由71只容量为800 Ah的单体电池组成,为潜水器推力器、液压源等动力设备提供110 V直流电源;副电池组由16只容量为1 100 Ah的单体电池组成,为潜水器所有仪器仪表及通讯设备提供24 V直流电源;备用电池组由16只容量为230 Ah的单体电池组成,可以在副电池出现故障时,为关键设备提供24 V直流电源。在潜水器舱内还设置有一组容量为50 Ah的应急铅酸电池组,在应急状态下,为诸如水声通讯设备、生命支持系统设备、水面无线电通讯设备和舱内照明灯等应急设备供电[3]。

在载人潜水器水下作业运行期间,锌银电池组通过补偿油膜的形式,将深海的高压传递至每一只单体电池的极板上,通过电池组内的绝缘油,实现与海水的有效隔离,达到绝缘的目的[4]。载人潜水器水下多系统多设备同时使用时,最大放电电流可超过200 A(见图1),整个作业过程的能源消耗多集中在潜水器近底作业期间。

图1 水下作业电流曲线

2 载人潜水器锌银电池故障

2.1 故障现象

蛟龙号在执行某次下潜任务时,计划下潜6 500 m,重点开展大深度全流程功能测试及科学应用任务。潜水器通电检查期间,对锌银电池组进行重点检查,使用充放电机对所有单体电池的开路电压进行检测,发现基本稳定在1.85 V;使用潜水器绝缘检测系统对所有电池组进行绝缘检测,数值正常。潜水器布放入水并进行水面检查时,锌银电池组状态及绝缘值正常,随后,潜水器按照计划注水下潜。

潜水器在下潜期间,主要使用副电池组提供的控制用电,开展相关动力设备功能测试验证工作,主电池组一直处于待用状态。潜水器下潜至3 000 m时,舱内接地检测仪出现主电池组相关回路接地值大于2 mA报警故障(见图2),且数值较大,舱内人员随后按照操作流程,关闭主电池组相关供电设备,但故障现象无明显改善;切断主电池组供电开关,接地故障依旧存在;切断主电池组相关传感器供电回路,故障无改善;在舱内人员计划采取应急操作时,舱内接地故障无预兆地改善,并具备潜水器继续作业的最低条件。经潜航员对主电池组电压、电流等参数进行综合判断后,继续维持设备使用,并重点关注绝缘检测及主电池组的运行参数。

图2 主电池绝缘电流随深度的变化

潜水器完成作业回收后,针对出现的故障进行重点排查。首先,确定绝缘故障点,检查主电池组相关配电回路,基本确定主电池箱内存在绝缘故障;其次,重点检查主电池箱,打开主电池箱顶部放气阀,发现有大量气体溢出,伴随刺鼻气味;最后,打开主电池底部放油阀,发现补偿油中含有大量黑色颗粒物,且存在刺鼻气味。综合以上因素,基本判断为主电池箱内部存在绝缘故障,且发生电解液泄漏。

拆卸主电池箱,打开补偿油膜,查看主电池箱内部单体电池情况,发现其中1只单体电池烧熔(见图3),并因高温与周边2只单体电池熔化为一体,不能分离,电池组顶部及底部存在泄漏的电解液,直接导致主电池组的绝缘问题[5]。

图3 烧熔的锌银电池

2.2 故障分析

经对主电池组故障现象的查看,基本可以判断:因1只单体电池局部过热导致烧熔,破坏单体电池外壁,引起内部电解液泄漏,最终导致主电池绝缘故障。

随着使用时间的延长,锌银电池的容量逐渐降低,不同的锌银电池也会因工艺、环境等诸多因素的影响,在使用后期出现容量偏差。持续充电使用,会导致该偏差不断累积。在使用后期,部分电池容量降低,容量消耗完后继续放电时,通过消耗电解液,实现电流的持续导通,但当电解液消耗至极板以下时,电池内部极化严重,此时的极板组相当于一个阻值不断增大的发热电阻。由焦耳定律[式(1)]可知,持续大电流通过时,电池内部急剧发热,会形成局部高温。高温会熔穿电池隔膜、壳壁,同时将绝缘油碳化,并伴随部分碱液泄漏,造成绝缘油发黑和绝缘电阻下降[6]。

Q=I2·R·t

(1)

式(1)中:Q为热量;I为电流;R为电阻;t为时间。

导致单体电池容量降低的原因主要有:①该故障单体电池已处于湿态寿命后期,在正常充电之后,因微短路自放电较大,导致容量下降较多。锌银电池使用的隔膜,应在-15~35 ℃具有抗高浓度强碱、在强氧化剂作用下保持稳定,能阻止锌枝晶向正极生长以及胶体银移动到负极等性能。目前,锌银电池采用的水化纤维素膜,虽能在一定程度上满足上述要求,但随着时间的延长和循环次数的增加,自正极开始逐层被氧化,同时锌枝晶继续增长,导致内部出现微短路,并持续消耗电池容量。②单体电池在潜水器倾斜或摇摆时,由于电解液面较低,上部极板及隔膜被绝缘油污染,进一步影响电池的容量。

综上所述,锌银电池容量降低后,继续大电流放电,引起电池发热而烧熔,并导致绝缘问题,是此次故障的主要原因。

2.3 故障影响

此次故障是一次较为典型的载人潜水器锌银电池问题,也是锌银电池使用寿命后期出现概率较大的现象,应在深海装备应用中引起高度重视。此次故障在紧急处理后尚能保障装备使用,但也需考虑可能引起的其他影响。

单体电池问题多,不是偶发现象,反映了整体电池组的技术性能有欠缺。单体电池出现的问题,会严重影响深海装备的水下供电绝缘,导致其他电池组出现大电流放电、容量快速降低等问题,影响装备能源储备,降低水下能源安全冗余;单体电池问题引发的整体电池组故障,会影响潜水器相关联供电设备,导致运行异常,使深海装备在水下的部分功能缺失;单体电池引起的绝缘问题,会导致在海水环境中形成电化学反应,加速潜水器部分金属部件的腐蚀,影响结构安全和水下密封等。

3 载人潜水器锌银电池故障改进措施

针对此类锌银单体电池故障,应从设计、使用、维护等多方面进行提升改进,提高使用效率,降低故障发生率。

3.1 优化改进整体设计

采用大深度锌银耐压电池工艺,优化电池外形及透气帽形式,可减少电解液量非正常降低;采用正极辅助隔膜、负极活性电沉积锌粉等工艺,增强隔膜的抗银迁移和抑制锌枝晶生长能力。通过优化设计,可提高锌银电池的整体性能。

3.2 优化制作工艺流程

优化锌银电池的制作工艺流程(见图4),提升成品的质量水平,可降低微短路发生的概率。对制作工艺进行全面梳理,严格执行极板压制、烧结后浮粉检查制度,加强对浮粉颗粒的控制,杜绝有浮粉的极板下转使用,重点关注工艺中的质量控制[7]。

图4 锌银电池生产流程

3.3 加强日常管理与维护

在严格按照锌银电池维护与保养的规定说明执行外,需要加强日常管理与维护,包括:定期进行电解液量检查、电压检查,及时补充电解液;锌银电池在载人潜水器上的使用经验表明,多只串联组合的电池组,在电池箱内不同位置,电池的环境温度差异较大,电池组中心处和外围的单体电池,环境温差可达15~20 ℃。为减少高温对电池性能的影响,可在电池组使用一段时间后,调换单体电池的位置,以均衡单体电池之间的性能;长时间充电作业后,可对电池组进行全放电操作,以均衡单体电池之间的容量偏差;锌银电池使用寿命中期,需进行中期维护,着重检查电解液的情况,确保液位高于极板位置,保障电池容量;电池组使用过程中,需定期对充满电的电池进行荷电搁置检查,确保荷电搁置24 h后,单体电池开路电压满足规定值。

4 结论

锌银电池作为一种稳定的能源供给方式,是载人潜水器等深海装备的重要系统组成之一。在深海中的应用,因高压、温度、绝缘等因素的影响,与陆上应用存在很大的不同。

加强对锌银电池在深海应用中的研究,尤其是对典型故障情况的研究,有助于更好地认识锌银电池在深海应用中面临的挑战,总结探索出高效使用锌银电池的方法和技巧,为锌银电池在其他深海装备上的使用提供帮助和参考。

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