奥星越秀汽车职业培训学校 任贺新
故障现象一辆2009款保时捷卡宴车,搭载4.8 L V8发动机,累计行驶里程约为15万km。车主反映,该车冷起动正常,行驶一段时间热机后,将发动机熄火静置20 min左右,就会出现无法起动的现象。
故障诊断接车后按照车主描述的方法试车,果然出现发动机无法起动的现象。感觉起动机运转无力,转几下就停止了,类似蓄电池亏电的现象。用故障检测仪检测,无相关故障代码存储。查看起动机控制电路(图1)可知,在满足起动条件的前提下,防盗系统控制单元(PAS)控制起动机继电器吸合,为起动机端子50供电,起动机开始工作,与此同时起动继电器端子87a向PAS反馈端子50诊断信号。
为快速判断起动过程中的哪个环节出现故障,笔者决定先使用pico示波器和电流钳测量起动电压和电流。pico示波器和电流钳的连接方式如图2所示,蓝色A通道测量电压,红色B通道测量电流。
在起动瞬间,发动机阻力矩最大,起动机处于制动状态,转速为0 r/min,电流最大(制动电流),此时蓄电池以大约10C(C为蓄电池额定容量)的放电倍率输出电流。假设车辆使用额定容量为80 A·h的蓄电池,起动瞬间电流可达800 A,因此电流钳的量程应不低于1 000 A。实际测量过程中,还需注意电流钳的极性、归零操作等,具体细节这里不再赘述。建议在起动机的B+接线柱(接红色夹子)和起动机外壳(接黑色夹子)处测量起动电压,这样可排除起动机B+线和发动机搭铁线虚接故障。另外,有些车型因起动机安装位置特殊,无法直接在起动机上测量,维修人员应考虑到测量位置对诊断的影响。
该车的起动机安装在两列气缸之间的V形腔内(图3),需要拆卸进气歧管和高压油轨,才能看到起动机。笔者选择在发动机室内的跨接起动接线柱处进行测量,因为这个位置便于接线,而且距离起动机较近,能最大程度减少线路虚接故障的干扰。
在发动机能够起动着机的情况下,测得起动电压和电流波形如图4所示,分析可知以下信息。
(1)起动时蓄电池的端电压降低至7.4 V。起动前蓄电池电压约为12.5 V,起动瞬间蓄电池释放了579 A的大电流,由于蓄电池内阻消耗一部分电压,蓄电池的端电压降低至7.4 V。蓄电池内阻主要与荷电状态(指电池的剩余电量相对于电池全部电量的比例)和环境温度有关,荷电状态差或低温时,蓄电池内阻将增大。蓄电池内阻是mΩ级别的,一般在5 mΩ左右。当蓄电池与用电器构成回路,以电流I向外放电时,等效电路如图5所示。蓄电池内阻虽小,由于起动瞬间放电电流太大,也会在内阻上产生较高的电压降,因此蓄电池的端电压被明显拉低。
(2)虽然发动机能够起动着机,但起动转速偏低,约为55.6 r/min。在起动过程中电压和电流波形均呈现波浪状,每当有气缸压缩时,所需电流就会增大,蓄电池端电压随之降低。图4中相邻2个电流波峰之间的距离,代表有2个气缸依次进入压缩行程,可以据此估算当前发动机转速。该车为8缸发动机,意味着曲轴每转2圈,气缸轮流压缩8次,因此曲轴旋转1圈所需时间为(相邻气缸压缩时间×8)÷2=(270 ms×8)÷2=1 080 ms,对应的发动机转速为1 min÷曲轴旋转1圈所需时间=(60÷1.08)r/min≈55.6 r/min。直列4缸发动机的起动转速一般在200 r/min~300 r/min,即便8缸发动机增加气缸数后阻力增大,这个转速也是偏低的。
(3)起动瞬间放电电流为579 A,偏低;起动机运转以后的电流为350 A~500 A,偏高。该车起动机是一种永磁直流有刷电动机(图6),起动瞬间起动机转速为0 r/min,蓄电池电压完全加载到电动机转子线圈上。由于线圈阻值非常小,相当于蓄电池被线圈短路,这个瞬间会产生一个大电流。一旦电动机旋转,转子线圈开始切割磁力线,两端产生感应电动势(相当于发电机),方向与工作电压相反,抵消蓄电池加载到线圈两端的电压,电动机的工作电流随之降低。电动机转速越高,产生的感应电动势越大,工作电流越小,反之亦然。另外,电动机的转矩与工作电流成正比,随着负载增加,电动机转速被迫降低,工作电流就会增大。
在发动机无法起动着机的情况下,测得起动电压和电流及起动机继电器端子86的电压波形如图7所示,分析可知以下信息。
(1)起动过程中止是因为起动机继电器端子86上的供电中断。
(2)起动过程的最后阶段,电压保持在最低值,为6.3 V,电流保持在最大值,为637 A,大约持续120 ms。在这个阶段,曲轴不再转动,此时的电流称为制动电流,大电流在蓄电池内阻上产生较大的电压降,导致蓄电池端电压降低到6.3 V。
分析认为,起动过程中,由于某种原因造成起动机无法转动曲轴,起动机电流迅速升高至制动电流,蓄电池的端电压随之降低。由于供电电压过低,PAS停止工作,无法继续向起动机继电器端子86供电,起动继电器切断,导致起动机停转。
为避免PAS供电问题的干扰,笔者手动闭合起动机继电器,此时测得起动电压和电流波形如图8所示,分析可知,起动机转动一段时间后仍会停止转动(注意,制动电流会使线圈绕组迅速升温,应避免电动机长时间在制动状态下工作),且起动电压和电流的变化趋势与图7基本一致。
起动期间为什么起动机会停止转动?原因无非是发动机阻力过大,或者起动机输出转矩不足。首先验证发动机阻力是否过大。拆下附件传动带后试车,故障依旧;用工具手动转动曲轴,感觉发动机运转阻力不大,基本排除发动机内部机械故障;拆掉火花塞,用内窥镜观察各个气缸的气缸壁,不存在“拉缸”现象。诊断至此,确认故障原因为起动机内部故障。
故障排除 更换起动机后反复试车,起动机运转有力,热机状态下发动机均能正常起动着机,故障排除。
故障总结 故障排除后测得起动电压和电流波形如图9所示,分析可知,起动瞬间电流达到800 A,起动机运转以后的工作电流约为260 A,估算起动机转速为132.7 r/min。与故障状态相比,起动机转速升高了,因此运转以后的工作电流必然会降低。在起动瞬间,根据欧姆定律可计算起动机的内阻,新起动机的内阻为R=U/I=6 V/800 A=0.0 075 Ω=7.5 mΩ,故障起动机的内阻为R=U/I=7.4 V/579 A≈0.013 Ω=13 mΩ。故障起动机的内阻增大,造成起动瞬间电流偏低,起动机转速减慢,致使起动过程中的工作电流增大,引起蓄电池的端电压下降,下降到一定程度后PAS无法维持工作,导致起动过程中断。
分解起动机,发现换向器表面有一层黑色痕迹(图10),炭刷的尺寸也明显缩短了,这会使炭刷和换向器的接触电阻增大。