浅谈乙烯裂解气压缩机 轴承温度高的分析及解决方法

2022-09-29 04:16:22李华兵
中国设备工程 2022年18期
关键词:油量轴瓦供油

李华兵

(中国石油广东石化公司化工生产一部,广东 揭阳 515200)

1 机组概况

乙烯装置裂解气压缩机,位号3100-K-3001,产品型号DMCL1404(LP)+2MCL1404(MP)+2MCL1207(HP),离心压缩机产品代号H2982。裂解气压缩机3缸5段15级。压缩机低压缸、中压缸、高压缸驱动端和非驱动端径向轴承温度为115℃高报,125℃联锁停机。压缩机低压缸、中压缸、高压缸推力轴承正瓦、副瓦温度为115℃高报,125℃联锁停机。压缩机低压缸、中压缸、高压缸轴振动88.9μm联锁停机,压缩机低压缸、中压缸、高压缸轴位移±0.7mm联锁停机,试车方案要求控制≤0.5mm。

CASE 1 NORMAL:工 作 转 速 为3826rpm,CASE 1 RATED:3910rpm。最大连续转速为4106rpm,跳闸转速为4517rpm。一阶临界转速:低压缸1687rpm、中压缸1837rpm、高压缸2003rpm。二阶临界转速:低压缸6739rpm、中压缸6013rpm、高压缸7976rpm。

2 初次试车过程问题

2021年5月,压缩机在沈鼓初次进行机械试运转试验,监控画面如图1所示,监控画面中从左往右依次为高压缸、低压缸、中压缸,润滑油供油温度45℃。

图1 监控画面

(1)15:25分,压缩机开始从0转速开始升速。

(2)15:58分,压缩机转速重新升至3912 rpm时,设备数据如表1所示。

表1 3912 rpm时设备数据

通过试车,发现中、低压缸径向、推力轴承温度偏高,不满足技术协议中机械试车温度不大于95℃的要求。

3 问题分析

3.1 能否增大进油量来实现降温

试车过程中的进油量为175L/min,压力为0.16Mpa,轴承温度超标,当把低压缸前后径向轴承的润滑油支路流量升至240L/min,压力升至0.2Mpa时,轴承温度有一定的下降。考虑能否增大进油量降温,但是一旦再增大进油量降温,低压缸支撑轴承油量升至240L/min以上,油站的油冷却器基本没有余量。所以不能增加油量降温。

一直以来杭汽汽轮机润滑油耗量较大,不考虑汽轮机正常控制油和瞬时控制器,仅仅其润滑油耗油量是裂解气压缩机3个缸原设计耗油总量的1.435倍,如果想弥补油站能力,需要减小汽轮耗油,适当提高汽轮机的运行温度至80℃左右。

综合考虑油泵能力、油站油冷却器余量,增大进油量降温的方法不可行。

3.2 能否降低润滑油入口温度来降低轴承温度

从油站设计考虑,1220L压缩机油量,其他耗油量(汽轮机润滑油,正常调节油,瞬时调节油)均不变的情况下,33℃进水,45℃供油,这个时候油冷余量3%,可不考虑44℃及以下供油,因为机组试车检测的回油温度数据是接近60℃,油冷还有余量。如果回油温度是65℃的话(设计是按照65℃回油进行设计),油冷需要双开,当水温不考虑极端33℃的话,比如春秋或者冬天,进水温度低于33℃,油冷大概率没问题。 关于降低润滑油供油温度,比如降至40℃润滑油温度:如果要求机组供油温度40℃,那冷却水进水温度需要调整到不得高于29℃,这样油冷余量能有2%,如果进水温度超过29℃就没有余量,所以通过降低润滑油入口温度来降低轴承温度不可行。

3.3 轴承温度高的原因

(1)轴瓦存在异常摩擦,产生了大量的热量。

(2)轴与轴瓦间隙过小,导致进入油量不足、撤热量不足。

(3)润滑油油质变差,润滑效果变差,引起油温上升。

(4)润滑油供油量不足,导致撤热能力不足。

经过对中、低压缸支撑缸支撑间隙及推力间隙、轴承压盖过盈量进行检查,检查数据在设计范围内。仔细检查轴瓦和轴,没有发现异常的碰磨痕迹,轴与轴瓦的接触面积和位置都在正常范围内,所以可以排除轴瓦存在异常摩擦。同时,对润滑油系统进行多点采样分析,分析结果显示:机械杂质为0,水分为0,运动粘度平均值为45.2mm2/s,结果合格。拆检润滑油油滤器,也未发现异常。如果系统供油不足或润滑油变质,则其他轴瓦温度也会高于正常值,而汽轮机、高压缸轴瓦温度是正常的,所以可以排除此原因。最终分析认为是进入油量不足、撤热量不足。

4 问题处理方案

4.1 轴承节流塞整改

中、低压缸支撑轴承节流塞整改,节流塞内孔尺寸原为6.746mm,扩孔至8.1mm(允许偏差-0.1),如见图2所示。

图2 轴承节流塞整改图

4.2 轴承压盖整改方案

改善中、低压缸推力侧支撑轴承卸油,对中、低缸各1套,推力侧支撑轴承之间的垫片(200X2042H2638)和推力侧压盖(200-4476H2638)进行补加工,推力侧压盖上打7个φ15mm孔,垫片上铣10mm深槽,如图3、图4所示。

图3 推力调整垫改造示意图

图4 轴承压盖改造示意图

4.3 进口轴承结构整改1

(1)下轴承体的3个节流塞孔扩至φ9mm,如图5所示;节流塞扩孔后,单支油量175L/min。

(2)在轴承瓦块的进油侧倒油楔,如图5所示。因是瓦块的单侧油楔,加工时要注意旋向,粗糙度应不低于瓦面的其他部分。

图5 轴承改造示意图

4.4 进口轴承结构整改2

(1)中、低缸支撑轴承增加喷油板,节流塞安装喷油板上,喷油板把合在轴承体内圆每两个瓦块间,改善了支撑轴承进油,同时轴承体进油槽扩至40mm,见图6。

图6 轴承装配示意图和轴承体图

(2)对中、低压缸进口支撑轴承进行测绘,测绘部分:轴承体、轴承瓦块、瓦块两侧的阻油环、下瓦顶升油接头、接口。作为设计轴承瓦块的接口依据和参考。设计预负荷为0.5左右轴承瓦块,4副轴承一套设计图纸。4.5 中、低压缸支撑轴承数据(如表2所示)

表2 中、低压缸支撑轴承数据表

5 结语

润滑油量的多少对机组轴承的影响很大,基于润滑油油泵的输出能力一定的情况下,对轴承做了一些局部调整、整改,如增大轴承进油节流塞直径以增加进油量,最后将原浸没式进油改成喷油嘴直接供油,再次试车最大连续转速下最高温度在86℃以下,跳闸转速下最高温度91℃左右,较好地满足了协议机械试车不大于95℃要求。

在对轴承进行改造的同时,一定要考虑到对机组的振动是否有影响,既要考虑较低的轴承温度,同时也要考虑机组的长周期运行。

裂解气压缩机轴承通过上述一系列方案的改造后,再次试车,轴承温度进一步降低,径向轴承温度和推力轴承温度降至86℃以下,再次试车设备数据如表3所示,轴承温度达到最佳效果。

表3 3910 rpm时设备数据

猜你喜欢
油量轴瓦供油
2号发电机#3轴瓦轴振超标原因分析及处理
某低速机主轴瓦连接螺栓预紧力计算
电容式油量表设计
电子测试(2018年18期)2018-11-14 02:30:28
通信用固定柴油发电机油量分析
高芳烃环保橡胶填充油量产
橡胶工业(2015年6期)2015-07-29 09:20:40
道奇轴瓦损坏与检修
亚洲船供油市场
中国船供油市场
油量计算方法对油量测量系统姿态误差的影响分析
教练机(2013年2期)2013-10-11 02:29:48
装有起动-停车系统的发动机及其轴瓦