雷志国
(霍州煤电集团 紫晟煤业有限责任公司,山西 临汾 031400)
随着矿井开采的深入,所面临的水文地质条件愈加复杂,致使各类的矿井水害时有发生。奥灰水突水事故在我国多个矿区出现过,比如2020 年湖南源江山煤矿发生重大透水事故,此类突水事故严重威胁矿井的生产安全,因此做好矿井开采期间的各类水害的防治具有重要意义。工作面回采期间主要水害来自顶板和底板,顶板突水多采用“上三带”理论分析其危险性,底板多采用突水系数法预测其危险性,但是这些方法在预测工作面突水危险的准确性方向存在质疑,因此为确保紫晟煤业2-101工作面的安全生产,通过数值模拟手段针对性分析工作面顶底板突水危险性,设计具体的带压开采技术措施,实现工作面的安全开采。
霍州煤电集团紫晟煤业目前主采2号煤层,煤层厚度2.78~4.69 m,平均厚度3.50 m,2-101工作面东侧为一采区开拓大巷,西部为井田边界,北为规划2-102工作面(未掘),工作面南高北低,揭煤区域为一轴向北东的向斜构造,工作面底板为铝质泥岩,厚1.60 m,遇水会膨胀底鼓,外观为灰色、深灰色,部分具滑感,顶板为K2石灰岩,均厚6.6 m,为厚层深灰色石灰岩。结合往期2号煤层采煤工作面采掘经验,采掘巷道、工作面回采期间,矿井涌水量大,影响矿井的安全高效生产。
紫晟煤业地处山西省霍州市,属于半干旱温带高原大陆性气候,降水量远小于蒸发量,地表无河流沟谷,2-101工作面地面高程+1 147.0~+1 297.4 m,煤层底板高程高+698.3~761.5 m,盖山厚度约398~519 m,煤层埋深较深,工作面开采基本不受地表水及大气降水的影响。
采煤工作面回采期间,煤岩体由于原有赋存状态遭到破坏,采空区顶板岩层根据破坏程度划分为垮落带、裂隙带及弯曲下沉带,上覆含水层内水可通过垮落带和裂隙带涌入工作面,因此对于顶板砂岩裂隙水水源的判断需首先确定“两带”的发育高度。为更加精确的确定2-101工作面回采后顶板垮落带、裂隙带的发育高度,依据紫晟煤业2-101工作面地质条件采用FLAC3D软件建立图1(a)所示三维数值模型[1],工作面埋深450 m,建模时模拟煤层上覆岩层280 m,模型上方岩层总后170 m,模型上方垂直应力为4.25 MPa,回采工作面沿X轴方向布置,沿Y轴推进,步距40 m,模型计算平衡后,统计上覆岩层和底板岩层的塑性破坏深度,整理得到图1(b)、(c)所示的结果。
由图1(b)可以看出,随着工作面的回采,上覆岩层的破坏范围呈增大趋势,工作面回采距离由40 m增大至240 m,裂隙带发育高度由0增大至103 m,工作面回采280 m裂隙发育带高度相对于回采240 m仅增大2 m,工作面回采300 m,裂隙带发育高度仍为105 m,达到了相对稳定的状态,由此可知,2-101工作面裂隙带发育高度105 m;同理由图1(c)可以看出,2-101工作面回采期间底板岩层破坏深度为36 m.
2-101工作面导水裂隙带发育高度为105 m,结合紫晟煤业水文地质资料可知,直接充水水源主要为太原组砂岩裂隙含水层、山西组砂岩裂隙含水层。二叠系下统山西组主要由黏土岩、泥岩、各种砂岩岩层组成,该含水层最薄处4.12 m,最厚处达55.23 m,富水性弱,对于2-101工作面开采涌水量基本无影响。石炭系上统太原组岩性主要为泥岩、各类砂岩,2号煤层上方含水层厚度38.7~94.5 m,整体富水性较弱、局部富水性较强的岩层,结合2号煤层以往工作面采掘及探放水经验,该含水层为工作面涌水的主要含水层。
2号煤层底板主要还是为太原组砂岩含水层和奥灰含水层,2号煤层下方太原组砂岩含水层平均厚度4.2 m,与2号煤层间距1.7~5.3 m,结合数值模拟研究结果,工作面回采将直接导通,因此该含水层是工作面涌水水源,该含水层富水性弱,对工作面的安全回采威胁不大。奥灰含水层距2号煤层底板45.7~87.5 m,平均距离61.4 m,工作面带压开采的安全性通过突水系数进行评价:T=P/M,P为底板奥灰水水压值,根据2-101工作面底板奥灰钻孔钻探成果,奥灰水最大水压为0.98 MPa,M隔水层厚度为61.4 m-36.0 m=25.4 m,计算可得突水系数T=0.039 MPa/m,参阅《煤矿防治水细则》判断[2-3],2-101工作面属突水小概率区,说明正常情况下底板奥灰水不会威胁工作面的安全生产,但回采巷道掘进期间已揭露断层20条,降低底板隔水层的阻水能力,导致2-101工作面回采受到奥灰水的威胁。
2-101工作面回采受到顶板砂岩含水层水的威胁,工作面四周均为实体煤,上层煤、下层煤均未采掘,故设计顶板进行探方孔施工,即能够探明顶板富水情况同时起到疏放砂岩含水层的效果,钻场布置在2-101工作面两侧巷道内,共施工108个探放孔,常规探放孔垂直高度为45~50 m,其中包括3个长距离钻孔,钻孔垂直深度大于60 m.根据现场施工情况,共有90个探放孔出水量小于5 m3/h,水压小于0.5 MPa,其中大多数钻孔无水,共有18个钻孔出水量大于5 m3/h,其中6个钻孔出水量大于30 m3/h,1号、3号长距离钻孔终孔后初始涌水量为120 m3/h、149 m3/h,根据探查情况得到顶板富水区域分布如图2所示。
图2 顶板探放孔及富水区域
在探放孔施工完成后,对2-101工作面顶板砂岩含水层水进行疏放,为期40 d共计疏放水578 943.5 m3,各疏放孔总出水量由812.35 m3/h衰减至36.42 m3/h,统计16个初始出水量大于5 m3/h的初始出水量和疏放40 d后的出水量,整理得到图3所示结果,除h8-4号、h13-4号钻孔出水量仍大于5 m3/h,其余出水量均小于1 m3/h,表明疏干效果良好。
图3 探放孔出水量对比
为探明2-101工作面底板奥灰承压水的具体赋存情况,开展了槽波地震物探工作,分别采用射槽波、滑行波能量成像[4],得到图4(a)、(b)所示结果,与工作面采掘工程图结合,整理得到底板富水异常区的分布情况如图4(c)所示。工作面内共5个底板异常区。
为确保2-101工作面能够实现带压开采,根据物探、钻探结果,对工作面底板异常区进行探测和治理,以1号异常区为例。在回风巷2号钻场进行钻探。该区域煤层底板距奥灰水顶面距离平均为46.76 m,钻探深度60 m,4个钻孔终孔后,单孔最大出水量15.4 m3/h.通过4个钻孔进行井下注浆,钻孔布置详情如图5所示。注浆方法为全孔段孔口静压注浆,采用1∶1水灰比的425普通硅酸盐水泥浆,平均注浆量6.5 t,单孔最大注浆量13.8 t,注浆结束压力8.5~9.0 MPa.
图5 1号异常区探查注浆孔布置
以1号异常区为例,对其进行注浆改造后,在2-101运输巷采用EMRSm-3型脉冲瞬变电磁仪对煤层底板进行探测,探测结果如图6所示,物探结果显示,底板高阻特性明显,低阻异常区范围基本消失且相互间不连通,说明注浆后岩层内的裂隙基本被充填密实,富水性变弱,注浆改造效果良好。
图6 1号异常区电阻率等值线断面图
结合紫晟煤业2-101工作面水文地质条件,研究得出工作面顶板导水裂隙带高度105 m、底板岩层破坏深度36 m,确定工作面主要水源为顶板太原组砂岩裂隙含水层水、底板奥灰含水层水,据此设计顶板进行探放孔施工疏放太原组砂岩裂隙含水层水,疏放总量达578 943.5 m3,疏干效果良好,通过槽波地震物探查明底板奥灰承压水分布情况,对异常区进行钻探、注浆加固处理,从安全评价角度,2-101工作面已具备带压开采的条件,为矿井的安全高效生产提供可靠保障。