曹燕红,查神爱,侯莉敏
(江苏阳光股份有限公司, 江苏 江阴 214426)
时代进步,消费迭代,洞察当下市场消费主体成为了企业、商家和平台的核心市场战略,纺织产品开发正在向个性化、多品种、高附加值的方向发展。全球气候变暖和消费升级双重影响下,人们越来越追求轻且柔软、舒适、高档的服装。传统羊毛精纺呢绒质地轻薄,呢面平整,纹路清晰整齐,光泽自然柔和;粗纺顺毛呢绒质地厚重、呢面丰满、风格粗犷,但这些产品都已不能很好地满足当下消费者的需求。为此,本文在精纺面料的基础上加入粗纺的设计思路和方法,改变原有的生产工艺流程,创新织物风格品质,开发出精纺双层顺毛花呢织物。这不仅能够很好地满足消费者要求,同时也为毛纺行业精粗纺工艺融合使用提供了思路。
传统粗纺顺毛花呢质地丰厚,精纺双层织物质地紧致、挺括,如果将2种工艺结合并创新,可开发兼具二者优点的精纺顺毛花呢。
在设计精纺双层顺毛花呢的过程中,原料的选择对于织物最终质地、光泽度的影响很大,所以选用优质美利奴绵羊毛为原料。绵羊毛是纯天然的蛋白质纤维,属于纺织纤维中的精品,具有可生物降解、可再生的环保特性,其纤维具有良好的光泽、卷曲度和柔软度,弹性好,兼具有良好的缩绒性、吸湿性、保暖性和天然的抗沾污性。
产品的开发流程如下:毛条选择→染色→纺纱→织造→后整理。
选用羊毛精梳毛条,平均细度为16.5 μm,平均长度为78 mm,毛条定量为22.4 g/m。
染色工艺流程:染色→复洗→拼毛→混条。
毛条染色时选用匀染性能好、各项色牢度优良的活性染料,不含APEO(烷基酚聚氧乙烯醚类化合物),符合国际环保要求。
毛条装缸后,加入冷水运转2 min,让毛条充分润湿。在45 ℃时加入助剂(1.6%甲酸(owf)、2%(owf)克牢匀ZHN)和染料(0.6%(owf)兰纳素金黄CE-01、0.2%(owf)兰纳素红CE、4.3%(owf)兰纳素CE),为保证染料能够均匀地穿透纤维内部,确保染色牢度,控制染色匀速升温,开始时控制在0.4 ℃/min,升到55~70 ℃时控制在0.5~1.0 ℃/min,升到70~100 ℃时控制在1.0~1.8 ℃/min。出条下机回潮率控制在15%~17%为宜。毛条染色工艺曲线如图1所示。
图1 羊毛染色工艺曲线
纱线设计线密度为13 tex×2,捻向Z/S。纺纱工艺流程如下:混条(GN6-17针梳机)→头道针梳(GN6-17R针梳机)→二道针梳(GN6-26针梳机)→三道针梳(GN6-26针梳机)→头道粗纱(FM20粗纱机)→二道粗纱(FM7N粗纱机)→细纱(EJ519细纱机)→蒸纱(OBEM蒸纱机)→络筒(SAVIO自络筒机)→并线(SSM并线机)→倍捻(VTS-08倍捻机)→蒸纱(OBEM蒸纱机)。
选用精纺纺纱工艺,严格控制车间的温湿度,控制上机回潮率在15%~17%之间,防止出现短粗节、绕皮辊等问题。
混条工序需混合均匀,加入适量和毛油、质量浓度为0.3 g/L的抗静电剂,并保证贮存时间为24 h以上。混条及三道针梳进行梳理时,上机速度均设为100 m/min,严格控制速比,适当加大隔距,减小单道牵伸倍数,减少纤维拉伸损伤和挤压变形,充分梳理毛条纤维,尽量保持纱线较好的刚性和弹性,从而达到梳理均匀、减少毛粒的目的。
在确定纱线捻度过程中,因考虑捻度太高会导致后道较难拉出绒毛,捻度太低又会造成织造上机开口不清,形成织疵多等问题,最终确定捻度按850 捻/m设计。
采用双循环蒸纱工艺,细纱管落纱后先送入蒸纱机,温度设置为90 ℃,时间10 min进行初步定形,消除细纱中的部分内应力,减少络筒断头。并线加捻后进行第2次蒸纱,温度设置为95 ℃,时间为20 min,使纱线充分定形,减少后道织造上机时形成织疵。
织造的工艺流程如下:整经(贝宁格整经机)→穿综→扎筘→织造(苏尔寿G6300剑杆织机)→坯检→生修。
经、纬密分别为646、692根/(10 cm),面密度为390 g/m。
采用1上3下双层组织结构,经纬纱排列均为一色藏青色纱。穿综法采用照图穿,为1,2,3,4,5,6,7,8,1,9,10,4,5,6,7,8。织物上机图如图2所示。
图2 上机图
为保证坯布呢面平整,织造工艺选用128号筘4穿入,但在生产过程中发现经纱起毛起球现象严重,而且相邻的毛纱易黏连造成吊经和断头较多,生产困难。后经过反复实验,改用85号筘6穿入生产,生产情况有了很大的好转,并且经过后整理预水洗处理后,筘痕也不明显。
选用瑞士苏尔寿G6300剑杆织机进行织造,采用小张力,分层梭口。低车速290 r/min,上机单丝张力为24.5 cN,后梁高度为0,平综时间300°。
后整理的工艺流程如下:煮呢(MAT连煮机)→轻缩呢(CIMI洗缩联合机)→烘呢(N642拉幅烘燥机)→中检→熟修→水洗(XP6-300水洗机)→刷毛(N031刷毛机)→轻蒸(N711蒸呢机)→拉毛(MB331E钢针起毛机)→剪毛(SSC/A双刀剪毛机)→湿刷(STR/B6-6C湿刷机)→烘呢(N642拉幅烘燥机)→蒸刷(MB412蒸刷机)→成品。
在染整过程中,为达到预期的风格特点,经过多次实验并加以改进,精纺双面顺毛花呢采取轻缩绒、窄开幅和双面轻度多次拉毛的优化工艺。
采用轻缩绒工艺,洗缩联合机车速150 m/min,通过调整机器的入布宽、气压和缩呢时间,将坯布收缩得更紧密厚实,织物的绒毛覆盖在织物的表面,达到绒面的效果。为后道更好地拉出绒毛奠定基础。
由于精纺纱线结构紧密,纤维长度较长,面料组织结构较紧实,高强度的拉毛工艺可能会破坏面料本身的组织结构,在面料表面造成破洞疵点,因此在拉毛工序前先将面料进行水洗处理,让面料更加蓬松,纱线中纤维稍微松散,更易被拉出。为获得细腻而匀净的起毛效果,采用了比较可行的双面轻度多次拉毛、剪毛工艺。通过多次实验最终确定拉毛工艺为:坯布张力10 N,进布速度15 m/min,顺针压力8 N,逆针压力11 N,正面拉毛8次;使面料绒毛层更加细腻、光泽柔和,呢面的质感大大提高。剪毛刀距0.8 mm,速度30 m/min,顺毛长度控制在2.0~2.8 mm,防止出现剪毛不匀,形成露底、秃绒、绒头高低、疏密不匀等疵点。
精纺双面顺毛花呢内在质量经检测,各项指标均达到了GB/T 26382—2011《精梳毛织品》规定的优等品技术要求。检验检测结果如表1所示。
表1 织物检验结果表
根据市场流行趋势,结合企业自身的实际生产特点,通过生产实践的研究方法,从原料选择、工艺制定、规格设计、后整理和拉毛工序优化等方面,对工艺流程进行研究,优化各道工艺参数,制得既有粗纺顺毛呢的外观,又有精纺呢绒细腻、柔软、悬垂性好等特点的精纺双层顺毛花呢。
精纺双层顺毛花呢与传统粗纺顺毛呢相比更轻薄,毛顺质轻,质地风格新颖,色泽柔和雅致,丰富了精毛纺面料产品风格。该产品的成功开发为精粗纺结合产品设计提供了生产实际技术参考。