周 维,徐志强,瞿 立,刘 亭,李晓华
(湖北大峪口化工有限责任公司,湖北荆门 431910)
湖北某磷复肥公司(以下简称“公司”)有磷石膏渣场和尾矿库两个较大缓冲场所,另外选矿装置有生产水池,化工装置有3 个环保池。公司的生产水种类较多,其中工艺水(新鲜水,即一次水)来自供水公司,水质最好、与居民生活水相同;而经过各生产装置后的水则偏酸或偏碱性、含固体颗粒、颜色变化、并有其他杂质。
供水公司净化站就在公司的化工厂区内,从距10 km 外的汉江取水,经过沉降、过滤、加氯等工序后制成自来水,供本镇居民生活及附近厂矿工业生产。工艺水符合自来水供水标准,硬度为350 mg/L 左右、广泛用于各生产装置、办公场所等。
(1)原水是供水公司未经处理的汉江水,由于公司选矿装置磨矿水要求不高,可以直接使用原水。原水较工艺水便宜0.19 元/t。2017 年之前,公司每月工艺水、原水总用量在60 万吨以上。
(2)渣场水用于磷酸装置,生产中将磷石膏调成渣浆送到渣场,经沉降后的清水回供磷酸装置循环使用,不足部分补充工艺水。渣场回水呈酸性(pH 值为1.8~2.2),硬度1500~3600 mg/L。
(3)尾矿水是选矿装置内浮选尾矿浆在尾矿库内沉降后得到的清水,经过“双碱法”处理[1],降低硬度后送回选矿装置循环使用。由于使用了选矿药剂等原因,尾矿水颜色偏褐,库内水硬度1200~1800 mg/L,经过处理后回水硬度≤360 mg/L、pH值7.0~9.0。
(4)选矿浓密机溢流水是浮选精矿浓缩后的上层清液,含固量低、略酸性(pH 值为5.0~6.0),硬度达5000~6000 mg/L,是全厂硬度最高的生产水。在本装置经过“双碱法”处理,将其硬度降低到400 mg/L 之后供磨矿使用。
(5)酸性循环水为磷酸装置专用[2],蒸发部分可补充渣场回水或工艺水。硫酸及电站循环水呈中性,蒸发部分用工艺水补充,控制浓缩倍率。
(6)环保池水来自厂区下水道,包括各装置排出的中性水、“跑冒滴漏”的中性水、汇集的雨水等。
(1)尾矿库除了接收选矿装置尾矿浆,分水岭以内山坡的雨水、上游矿井生产时抽出的地下水等全部流入库内[3]。按照气象条件,本地年蒸发量略大于降雨量。但是,在雨量丰富的时间段库内水位迅速上升,干滩持续缩短,影响到尾矿库运行安全。
(2)渣场自然蒸发量较大,回水在磷酸装置内部补充磷酸循环水、生产工艺水等,库内水量较少,经常从磷酸装置补充大量工艺水,冬季生产尤为突出。
基于尾矿库水量过剩和渣场的水量不足[4],2016 年曾经进行“两库平衡”,将未经处理的尾矿回水接到磷酸装置,部分替代工艺补水。随着渣场水中Na+、K+、F-等杂质富集越来越多,进入冬季后环境温度下降,回水中K2SiF6、Na2SiF6饱和结晶析出并附着在回水管道内壁,严重时流通截面不到正常的30%,造成回水量严重不足。为了维持生产,磷酸装置不得不补充其他生产水。
选矿药剂含复杂有机物,正、反浮选分别为碱性、酸性环境,反浮选生产加入的强酸溶解固相中的钙镁成为离子状态,导致精矿浓密溢流水硬度超高。而高硬度水无法在其他装置使用,如果直接用于磨矿则选矿药剂用量明显增加,硬度进一步升高,造成恶性循环,不得不使用“双碱法”来降低硬度。
公司一次水使用量一直居高不下,单位产品的水消耗也超过设计值,因此需要采取必要的节水措施。表1 为公司历年的一次水消耗情况。
表1 公司一次水消耗情况
2007 年,公司建成两台1000 m3环保池,将厂区所有装置出水、包括下雨的地表水全部收集到此。由于磷酸装置调渣浆对水质要求不高,以此直接作为调渣浆水可以减少工艺水用量。此外,厂内肥料转运不可避免有少量损失,会随着雨水流到环保池,还可以间接回收养分。如果遇到暴雨,初期雨水仍然可以回收。2012 年,二期投运时又建成一台2000 m3环保池,可以实现化工厂区水“零排放”。
尾矿库建于20 世纪90 年代,当时原矿以直磨为主,浮选尾矿较少,尾矿水也较少,库区雨水大量存于库中。之后上游修建了3 个矿井,地下水全部抽到库中,每天排出量6000 m3左右。近几年来国家对环保的要求越来越高,落实尾矿库“零排放”的难度越来越大。2019 年,公司在库区西边山坡修建简易截洪沟,将分水岭以下截洪沟以上区域雨水引到库外,汇水面积减少8%左右,每年减少入库雨水30 万吨。
(1)化工厂区雨水基本全部回收,暴雨的初期水也必须回收,密切关注天气预报,提前降低环保池水位,严格监测环保池水质,久雨的地表水指标合格外排。
(2)办公区域生活排水进行分流,进入污水处理站暂存、沉降。脱盐水站阳床、阴床再生水也到污水处理站中和,分批送磷酸装置作为石膏调浆水使用。
(3)各装置的酸性水都汇集到区域防腐地槽,本装置回收,多余部分送污水处理站暂存。中性的“跑冒滴漏”经下水道汇集到环保池,也在磷酸装置回用。
(4)磷酸浓缩、矿浆正浮选、熔硫等是蒸汽使用较大工序,建立和完善蒸汽冷凝水收集系统,送至除氧器作为锅炉给水,实现冷凝液全部回收。
磷矿反浮选工作在酸性条件下进行,生产过程中上浮的尾矿泡沫需要用水冲到下游设备。而渣场回水为酸性水,性质十分接近,且回水管线从选矿装置附近经过。从2016 年开始试用渣场回水冲反浮选泡沫,节水效果很好。
(1)王集生产区与化工生产厂区相距9 km,但王集矿井口与磨矿装置相邻。随着近年开采深度加深,地下水使用量加大,从矿井抽出的地下水正好作为磷矿石的磨矿用水。
(2)在山坡修建小型蓄水池,经沉降去除悬浮颗粒,井下水还可以用于机泵的冷却密封水,然后再回收用于磨矿。
2014 年公司基本上实现了“零排放”的目标,只有持续暴雨的后期雨水才排放。经过近几年采取的一系列技术和管理措施,最终产品的一次水消耗持续下降,由2016 年的7.88 t/t下降到2020 年的4.71 t/t,按照最终产品年产量95 万吨计算,平均每年节水75.3 万吨。随着中水重复利用率逐步提高,两库回水量也逐年加大(表2)。
表2 公司历年两库回用水量情况 kt
实践证明,公司所采取的生产水的梯级利用办法,充分体现了水资源的“优质优用,低质低用”原则,既取得较好的经济效益,还提高了环保抗风险能力。