郭晓辉
(山西乡宁焦煤集团台头前湾煤业有限公司,山西 乡宁 042100)
台头前湾煤矿2S202 综采工作面位于2#煤层,煤层厚度2.8~3.38 m,平均为3 m,倾角为3°~8°,平均为5°。煤层含0~2 层夹矸,结构简单。其顶底板岩性情况见表1。
表1 煤层顶底板结构
2S202 综采工作面目前在掘进运输顺槽,长度935 m,巷道设计为矩形断面,净宽4.5 m,净高3.0 m,沿煤层底板掘进。根据综合物探分析,2 号煤层以上40~60 m 为K8 砂岩含水层,钻孔抽水试验单位涌水量0.000 127 L/s·m,属于弱富水含水层。而煤层顶板为泥岩和粉砂岩组成的弱胶结层,其受水影响后的强度将大幅度降低,因此,需采取一定措施保证2S202 运输巷淋水区域的稳定性[1-5]。
水对2S202 运输巷弱胶结顶板的破坏作用主要体现在微观结构上,因此,采用室内XRD 衍射仪对顶板的矿物组分进行明确。通过试验得出,2S202 运输巷顶板围岩中的主要矿物成分及含量如下:伊蒙混层7.5%,伊利石6.9%,蒙脱石8.8%,石英13.6%,绿泥石22.5%,高岭石33.2%。高岭石的吸水性极强,蒙脱石与伊蒙混层遇水后会剧烈变形膨胀,因此,高岭石吸水后造成顶板围岩含水量逐渐上升,而围岩中的蒙脱石及伊蒙混层在富水环境下剧烈膨胀,从而引起顶板中泥岩崩解。同时,绿泥石极易风化,顶板泥岩遇水崩解后造成围岩孔隙裂隙增多,进而导致顶板在水化及风化作用下发生严重变形。
基于2S202 运输顺槽实际地质条件,采用COMSOL 数值模拟软件建立模型,模型高70 m,宽90 m。在模型顶部施加一定的均布载荷模拟上覆岩层重力,模型两侧及底部为不可流动的渗流边界,巷道开挖断面为宽×高=4.5 m×3.0 m,巷道四周为可流动渗流边界。模拟中各岩层的物理力学参数见表2。
表2 煤岩体物理力学参数
模拟中顶板支护强度分别为无支护、0.2 MPa及0.4 MPa,并分析各支护强度在顶板不同含水率下对围岩的控制效果,其中顶板含水率分别为3%、4%、5%、6%。模拟结果如图1。
图1 不同状态下巷道顶板位移云图
由图1 可知,顶板的下沉量随着含水率的增加而增加,说明弱胶结顶板的强度受水化作用影响大幅度降低,而支护强度的提高可以防止顶板的进一步变形。
富水顶板在不同状态下的最大下沉量如图2。由图2 可知,巷道不进行支护的条件下,顶板含水率为3%时的顶板最大下沉量为62 mm,含水率为6%时的顶板最大下沉量为240 mm,较3%顶板含水率时增加了78.3%;巷道支护强度为0.4 MPa 的条件下,顶板含水率为3%及6%时的顶板最大下沉量分别为33 mm、121 mm,较无支护条件下的最大下沉量分别降低了46.8%、49.6%。
图2 不同状态下巷道顶板下沉量
由此可见,影响巷道变形的首要因素为顶板含水率,其次是支护强度。因此,在进行巷道围岩控制时,需先进行顶板的防治水处理,降低水对顶板软岩的弱化程度,其次针对性地加大支护强度,从这两个方面入手保证顶板富水巷道的稳定性。
根据数值模拟分析结果,提出“锚索保水注浆+布置巷道疏水孔+锚喷支护”的富水顶板巷道围岩控制方案。
通过对锚索孔注浆,可以实现顶板小范围的保水效果,如图3 所示。施工步骤为:打锚索孔→安装锚索→安设注浆锚杆→张紧锚索→注浆。在注浆锚杆安设好后,需采用封泥等材料对孔口进行封堵处理。对锚索孔进行保水注浆处理的目的主要为:(1)注浆后提高了围岩的完整性,裂隙大部分闭合,使得顶板中的流动水变为静态;(2)浆液可以保护锚索不受水的腐蚀影响,保证了其支护强度;(3)锚索进行全长锚固,并通过张紧提高了对围岩的控制效果。
图3 锚索保水注浆示意图
在2S202 运输巷地势相对较低的地方每隔100 m 布置一个钻机窝子,其尺寸为:深×宽×高=3. 5 m×4. 0 m×4. 3 m,并在钻机窝子内布设蓄水池及疏水孔,如图4。
图4 疏水孔布置示意图
其中,1#疏水孔为加强疏水孔,孔位朝向与巷道掘进方向呈135°夹角,钻孔深度100 m,向上仰斜50°施工,主要用于疏放掘进面后方的顶板水。2#疏水孔为超前预疏水孔,其孔位朝向与巷道掘进方向呈45°夹角,钻孔深度及仰角与1#孔一致,主要用于疏放掘进面前方的顶板水。两个孔配合疏水,可使得顶板含水率大幅降低。
为改善巷道的淋水环境,对巷道围岩进行锚喷支护,对掘进工作面迎头先预喷混凝土浆50 mm,随后挂网并打锚杆,再进行50 mm 的复喷,喷浆厚度总计100 mm。
顶锚杆规格为Φ22 mm×2200 mm 的高强度无纵筋螺纹钢锚杆,间距800 mm,排距800 m,每排打6 根,靠近巷帮肩窝处的2 根锚杆向外倾斜20°施工;顶锚索为Φ20. 6 mm×6800 mm,锚索孔采用小孔径,并配套注浆锁具,间排距1400 mm×1600 mm,每排3 根;帮锚杆材质与顶锚杆一致,间排距为800 mm×800 mm,靠近顶板的帮锚杆向上与水平线夹角20°施工,靠近底板的帮锚杆向下与水平线夹角20°施工。巷道平面支护如图5。
图5 巷道平面支护图(mm)
为分析评价围岩控制方案的效果,采用十字布点法对淋水段巷道围岩的变形进行监测,监测结果如图6。
由图6 可知,巷道掘进通过顶板富水区初期,监测点的围岩变形速度较快,且顶底板的移进速度相对高于两帮;监测点的围岩变形于35 d 后趋于平稳,其顶底板最大移近量约为50 mm,两帮最大移近量约为40 mm,围岩变形量较小,满足矿井安全生产需求。说明该方案取得了良好的围岩控制效果,保证了矿井的安全生产。
图6 巷道表面位移监测曲线
(1)台头前湾煤矿2S202 运输顺槽顶板为弱胶结岩层,矿物成分中含有大量的蒙脱石、伊蒙混层及绿泥石,在水化、风化作用下极易膨胀变形,导致围岩强度大幅降低。
(2)通过数值模拟得出,影响巷道变形的首要因素为顶板含水率,其次是支护强度,可从这两个方面入手保证顶板富水巷道的稳定性。
(3)根据数值模拟分析结果及现场条件,提出了“锚索保水注浆+布置巷道疏水孔+锚喷支护”的富水顶板巷道围岩控制方案,并在现场实践中取得了良好的控制效果。