杭桂生,黄静,张全一,孙树峰
(马钢股份公司炼铁总厂 安徽马鞍山 243001)
马钢1000 m3高炉第二代炉役于2017年1月13日点火投产,高炉达产顺利,炉况顺行状况良好。采用全铸铁冷却壁设计,在高温区域采用四通道直通式双层冷却形式 。随着冶炼强度增加,高炉运行半年后出现了冷却壁破损的现象。从2017年7月到2019年5月冷却壁共出现18根通道破损,且破损部位主要集中在炉腹至炉腰位置。
针对冷却壁大量破损的现状,利用高炉检修的机会,通过采取破损冷却壁穿管和安装微型铜冷却器,对破损冷却壁进行了功能性修复,同时在高炉操作上进行了相应的工艺调整,取得了显著的成效,修复的冷却壁基本实现了功能恢复,冷却壁破损速度也得到了明显遏制[1]。
破损冷却壁穿管和安装微型铜冷却器必须在高炉定修时间完成实施。
冷却壁破损通道为B类、C类,控水不大于总量的40%,且通道未灌渣,采取穿管措施进行功能恢复。
新穿入波纹管之间的缝隙,一定要用极高的导热性能及低温固化性能耐材压浆,在保证导热的前提下还需要一定的强度。
双层冷却壁热面通道断水,冷面正常的情况下,安装微型冷却器不得影响冷面通道。
微型冷却器安装孔必须采用机械开孔;
单块冷却壁冷面破损、热面通道部分断水,则对此块冷却壁最大限度的安装微冷。
破损冷却壁安装微型铜冷却器一定要配合压浆造衬技术。
1.2.1 马钢1000 m3高炉破损冷却壁通道穿管的基本原理
马钢1000 m3高炉采用的冷却壁穿管方法,是将一根不锈钢波纹管穿到冷却壁破损水通道的里面,再通过外部密封系统与给排水系统相连接,形成一个回路,并且将原通道与新穿入的波纹管之间的缝隙用耐材填实。如图1所示。
图1 冷却壁穿管示意图
根据确定的冷却壁功能性恢复的原则,制定专项通道穿管实施方案,利用高炉定修的机会完成实施。
马钢1000 m3高炉微型冷却器安装采用机械开孔方式,在高炉炉壳上钻Ø120 mm孔,横向及纵向中心距≧300 mm,且横向两孔中心不得在一条直线上,上下间距≧50 mm,以均匀布置为宜。在高炉炉壳上钻Ø120 mm孔,微型铜冷却器直径Ø100 mm,长度300 mm左右,除去炉壳和填料的尺寸,不超过冷却壁齿顶为宜,微冷安装完成后安排压浆造衬,一般造衬厚度控制在100 mm,见图2所示。
图2 微型铜冷却器安装尺寸图
为提高壁体渣皮稳定性,减少因壁体温度波动对冷却壁伤害,降低冷却壁破损速度,1000 m3高炉在高炉操作上进行了针对性的工艺调整。
适当控制边缘气流。通过调整料制,开放中心气流,抑制边缘气流,减少边缘气流对壁体的冲刷,增加壁体渣皮的稳定性。
增加风口小套长度。根据充分论证,将风口小套长度由460 mm分次更换至500 mm,增大气流的穿透能力,减小中心死料柱,增加中心气流分布。
图3 1000 m3高炉所有安装微型铜冷却器出水水温差变化图
恢复了1000 m3高炉破损冷却壁冷却功能,延长了破损冷却壁的使用寿命,现场运行安全、稳定。从2017年所实施的穿管、微型铜冷却器运行至今无一损坏,穿管水温差在1℃左右,微型铜冷却器水温差在0.6℃左右(见图3)。炉皮温度在40℃—50℃左右,炉顶煤气成分氢气含量基本维持在H2%≤3.0以内。
冷却壁壁体稳定性得到显著提升。
通过对破损冷却壁功能性恢复和高炉操作的针对性工艺调整,3#高炉炉况稳定性显著增强,高炉指标显著提升,取得了较好的经济效益(见图4)。
图4 1000 m3高炉2020年主要指标情况
马钢1000 m3高炉针对开炉后短时间内出现了冷却壁快速破损问题,通过制定周密的冷却壁功能性恢复方案和现场施工方案,利用高炉检修之机,对破损冷却壁通道进行分类恢复,在高炉操作上采取针对性的工艺调整,成功的恢复了冷却壁的功能,遏制了冷却壁的破损速度,高炉指标也得到显著提升,同时也为炉役后期高炉破损冷却壁的功能恢复提供了成功的案例,具有较好的推广价值。