基于背压的火电机组负荷计算模型及出力受阻分析

2022-07-30 15:08商攀峰郭俊山巩志强
山东电力技术 2022年7期
关键词:抽汽背压出力

商攀峰,郭俊山,巩志强,韩 悦,郑 威

(国网山东省电力公司电力科学研究院,山东 济南 250003)

0 引言

我国电网夏季负荷通常处于高位运行,特别是空调负荷增长迅速。2019 年的山东电网全网最高用电负荷8 410.8 万kW,出现在7 月26 日;2020 年的8月17 日至18 日,全省普遍高温,山东电网全网用电负荷连续两天突破历史最高纪录,其中制冷负荷超过3 000 万kW。山东电网电源结构复杂,风电、光伏等新能源发电受天气影响有时无法保证有效供给,为响应电网电力调度,进一步提升火电机组在夏季负荷高峰时的顶峰出力能力十分必要。

构建并网机组负荷模型,监测机组的最大出力能力,及时发现出力受阻因素,可以有效地提升火电机组在夏季负荷高峰时的顶峰出力能力。火电厂的冷端终参数,不仅与凝汽设备有关,还与汽轮机的低压部分以及循环水冷却系统有关,需要通过电厂的冷端系统测试来确定[1-2],建立负荷与上述参数的多因素分析模型尤为复杂。而通过凝汽器的排汽压力pc表征蒸汽终参数可以简化机组负荷模型,则不需要考虑不同机组的终端参数[3-5]。背压—负荷模型是基于火电厂冷端优化设计方法而提出的:维持汽轮机进汽量恒定,通过优化冷端参数,改变汽轮机背压,达到调整功率的目的,建立背压与功率的关系。

1 背压—负荷模型构建

山东省内统调机组夏季工况背压多数采用11.8 kPa,因此本文以11.8 kPa 作为背压-负荷模型的基准背压,研究夏季高温时段真空偏离基准背压时的负荷分布情况。火电厂验收试验工况通常分为额定工况、T-MCR 工况、VWO 工况、能力工况(夏季工况)、高加切除工况等,基本覆盖机组热耗率、供电煤耗率、发电煤耗率、汽轮机出力、各缸效率和通流效率,其中的夏季工况是指汽轮机在夏季高背压、补水率3%、额定电功率下的出力工况[6-7],对于夏季极端天气负荷高峰时的顶峰出力研究十分重要。针对以上验收工况,根据静态参数和动态参数分别建立相关模型公式。

1.1 静态参数模型

第一步,根据选取的基准背压(11.8 kPa)测试机组在纯凝、额定功率因数下连续、稳定的最大出力Pmax,以及最大主蒸汽流量Gmax。

第二步,根据机组TMCR 工况和TRL 工况热平衡图,选取静态参数为:TMCR 工况设计出力;TMCR工况设计背压;TRL工况试验背压;TRL工况试验调节级压力;TRL工况设计出力;TRL工况试验一抽压力;TRL工况设计背压;调节级压力报警值;TRL工况试验主蒸汽流量;一抽压力报警值;TRL工况试验出力。

采用静态参数计算背压对出力的影响系数K。

式中:PTMCRd、PTRLd分别为TMCR 工况设计出力、TRL工况设计出力,MW;pbpTRLd、pbpTMCRd分别为TRL 工况设计背压、TMCR工况设计背压,kPa;K有量纲1/kPa。

1.2 动态参数模型

动态参数模型分析背压与负荷的关系,动态参数为:有功功率;主汽流量;给水流量;调节级压力;工业抽汽流量1;工业抽汽温度1;工业抽汽压力1;工业抽汽流量2;工业抽汽压力2;再热蒸汽压力;工业抽汽温度2;再热蒸汽温度;冷再热蒸汽压力;无功功率;冷再热蒸汽温度;功率因数;真空;大气压力;低压缸排汽温度(汽机侧);低压缸排汽温度(电机侧)。

第一步,根据机组运行工况下的背压pbpc和主蒸汽流量Gc,计算出机组在主蒸汽流量Gmax下的背压pbpcc。

式中:a为主蒸汽流量变化1%时背压的增加量,取0.036 kPa。

第二步,结合静态参数模型第一步测试结果,计算出机组在背压pbpcc下的最大出力Pmaxc。同时需要考虑工业抽汽对负荷的影响。

当机组没有对外供汽时

抽汽口在冷再热器或冷再热器之前时:

抽汽口在冷再热器之后时:

式中:Gg为对外供汽流量,t/h;hg、hhrh、hcrh、hex分别为对外供汽焓、再热蒸汽焓、冷再热蒸汽焓、低压缸排汽焓,kJ/kg;po为基准背压,取11.8 kPa。hg、hhrh、hcrh根据机组当前工况下的相应压力、温度参数,查水和水蒸汽表求得;hex根据压力pbpcc、干度取0.92,查水和水蒸汽表求得。

第三步,比较Pmaxc和机组当前工况下出力Pc。

当Pmaxc≥Pc时,机组剩余出力为P=Pmaxc-Pc。

当Pmaxc<Pc时,机组剩余出力为P=0。

2 模型实施结果与试验数据比对分析

选取山东省统调公用机组进行模型实施,在山东省热电在线监测平台上实时展示机组最大负荷预测值。通过山东省调度控制中心进行机组最大出力远程在线测试试验,测试机组在额定功率因数下连续、稳定的最大出力Pm以及最大主蒸汽流量Gm,共111台次。比对模型最大负荷预测值与最大出力远程试验实测值,若Pmaxc=Pc=PTRL,模型成功预测机组负荷且达到额定负荷出力;若Pmaxc=Pc<PTRL,模型成功预测机组负荷且低于机组额定工况负荷,及模型能够成功预测机组降出力;若Pmaxc>Pc,模型预测结果大于实际出力,表明该机组存在受限因素未纳入模型中。111台次试验比对中,成功预测机组负荷93台次,其中包括成功预测降出力19台次,存在受限因素18台次。

2.1 机组降出力情况分析

通过背压-负荷分析模型成功预测到机组降出力19台次,降出力及预测结果如表1所示。

表1 模型实施-降出力机组 单位:MW

最大出力远程在线测试试验结果表明,存在机组无法达到铭牌工况负荷的情况,严重影响夏季高温负荷高峰时电网升负荷。存在降出力是因为机组主蒸汽流量并未达到设计的主蒸汽流量,而造成这种问题的原因是复杂的,涉及到煤质、磨煤机、风机、空预器的运行情况[8-9],本文中统一用主蒸汽流量来表征对负荷的影响。

2.2 机组出力受阻分析

模型最大负荷预测值与最大出力远程试验实测值比对见表2。

结果表明,存在18 台次模型计算值高于实际最大负荷,偏差值在5%以上,根据模型数据分析,机组具备满负荷出力能力。影响机组继续带负荷的主要因素为背压、工业抽汽和主蒸汽流量限制。

2.2.1 背压对负荷的影响

TZ#3、SH#3、LQ#1、TZ#4 和LW#4 的最大出力远程试验结果如表3所示。

通过对相同容量的5 台机组研究发现,当主蒸汽流量达到机组设计工况下主蒸汽流量时,背压的变化造成了负荷的变化,而夏季高温条件下,循环水温度较高,限制了真空,无法实现背压的进一步下降,因此负荷的调整空间是有限的,表3 中数据表明试验期间负荷的调整范围在1.6%~5.4%之间。

表3 静态参数与最大试验数据对照

2.2.2 工业抽汽对负荷的影响

分析表2 数据,结果表明工业抽汽对负荷预测存在影响,是机组升负荷时的受限因素。LB#1 机组模型计算值347.00 MW,实际负荷278.40 MW,预测结果高于实际值。分析发现LB#1 机组实际有两路工业抽汽,总流量约200 t/h,实际出力受限。电网正备用紧张时可以采用错峰供应工业抽汽实现机组的顶峰出力。

表2 模型计算值高于实际出力机组

2.2.3 主蒸汽流量限制对负荷的影响

分析表3 主蒸汽流量数据,结果表明主蒸汽流量的受限是影响机组继续带负荷的重要因素。

HZ#2 机组模型计算值127.60 MW,实际负荷110.00 MW,模型计算值高于实际值。试验期间机组主蒸汽流量为316.23 t/h,低于额定工况时的397.56 t/h,分析发现试验期间HZ#2 机组的煤质差,炉内有结焦,影响机组带负荷。

HD#1 机组模型计算值331.8 MW,实际负荷297.7 MW,模型计算值高于实际值。试验期间机组主蒸汽流量为978.3 t/h,低于额定工况时的1 059.4 t/h,试验期间引风机振动大,运行中升负荷受限。

LC#3 机组模型计算值334.3 MW,实际负荷308.9 MW,模型计算值高于实际值。试验期间主蒸汽流量945.7 t/h,未达到考核试验主蒸汽流量1 045.4 t/h,分析发现试验期间磨煤机电流超限,给煤量下降,影响升负荷。

LY#5 机组模型计算值141.2 MW,实际负荷117.1 MW,模型计算值高于实际值。试验期间主蒸汽流量362.32 t/h,未达到考核试验主蒸汽流量455.64 t/h,分析发现试验期间空预器存在堵塞情况,无法继续升负荷。

通过模型计算最大负荷预测值与最大出力远程试验实测值比对分析,背压-负荷分析模型能够成功预测机组负荷,对存在降出力的机组同样有效。对存在处理受限的机组,模型预测结果会高于实际出力,主要受限因素为背压,工业抽汽和主蒸汽流量,其中主蒸汽流量受限可能是煤质、引风机、磨煤机、空预器等因素造成的。

3 结语

通过构建背压-负荷分析模型,分析夏季机组偏离汽轮机铭牌保证工况运行时的出力能力,能够掌握机组夏季真空下的负荷可调度空间。

背压-负荷模型结合最大出力试验能够有效预测机组降出力情况。

工业抽汽是影响机组带负荷能力的重要因素,导致带工业抽汽运行时机组负荷无法达到模型分析的最大负荷,可以通过错峰供应工业抽汽的方法提供可调度负荷,缓解电网压力。

背压-负荷分析模型研究得出机组负荷的受阻因素包括主蒸汽流量、工业抽汽和机组背压。

通过优化真空,背压的降低是有限的,最大出力远程在线测试试验中负荷的调整范围在1.6%~5.4%之间。

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