孙武鹏 中国铁路上海局集团有限公司工务部
近年来随着极端恶劣天气的出现,大暴雨天气增多,连续降雨量不断增大,如何确保高速铁路隧道排水系统畅通,是高速铁路运营安全管理的重要工作。由于我国高速铁路线路较长,选线设计不可避免采用隧道穿越不良地质,同时受极端恶劣天气、地表环境变化以及建设质量等问题影响,部分运营高速铁路隧道会出现渗漏水病害。本文结合宁杭高铁湖州隧道渗漏水病害,分析渗漏水原因,研究解决运营高铁隧道渗漏水整治方法和措施,为高速铁路无砟轨道隧道渗漏水整治积累资料和经验。
湖州隧道位于浙江省湖州市长兴县李家巷镇,进口里程为K172+459,出口里程为K177+774,全长5 315 m,隧道进出口洞门均采用帽檐式斜切洞门,设置缓冲结构。隧道内为小人字坡,进口至K176+684为上坡,长4 225 m;K176+684至出口为下坡,长1 090 m。进口至出口坡度依次为20‰、6.4‰、-4.0‰,坡长分别为1 750 m、4 100 m、1 300 m。
隧道设置斜井2 处。1 号斜井位于线路右侧,与线路相交于K174+184 里程处,与隧道左线线路中线的交角为60°,斜长449.91 m。运营期为紧急救援通道使用。2 号斜井位于线路右侧,斜井中线起点X1K0+000 对应于正洞K177+264。斜井直线段与正洞平面夹角12°23'21″,综合坡度约为8.469%,斜长为321.28 m。施工完毕后进行封闭。
隧道明洞采取整体式结构,暗洞为复合式结构。
隧道内均铺设无砟轨道,采用CRTSⅡ型板式无砟轨道。直线地段轨道结构高度为67.9 cm,曲线地段轨道结构高度因超高不同而改变。
隧道内设置双侧高式水沟和Φ400 mm中心管沟,纵向每50 m 设置检查井一座;隧道电缆槽底部均设置Φ50PVC 管泄水孔连至侧沟,泄水孔纵向间距3 m~5 m。
隧道拱墙初期支护与二次衬砌之间敷设防水板加土工布。隧道衬砌防水板背后环向设置HDPE50 打孔波纹管,结合施工缝设置,纵向间距一般8 m~10 m 并根据地下水发育情况调整;在隧道两侧边墙墙脚外侧设置纵向HDPE107/93双壁打孔波纹管,每10 m 一段,每段纵向盲沟中间设Φ 100PVC 泄水管一处,接头处均通过三通或弯头连接;环向排水管与纵向排水管两端均直接与隧道侧沟连通。拱墙环向施工缝处设置中埋式橡胶止水带(或背贴式橡胶止水带)和遇水膨胀止水胶(截面15 mm×8 mm)。纵向施工缝混凝土接触面涂混凝土界面剂和设置遇水膨胀止水胶,每侧一条。
变形缝处设置中埋式橡胶止水带和遇水膨胀止水胶(截面20 mm×10 mm)。拱墙变形缝处衬砌外缘与防水板结合部位以聚硫密封胶封堵,衬砌内缘3 cm 范围内以聚硫密封胶封堵,其余空隙采用填缝料填塞密实。仰拱变形缝空隙采用填缝料填塞密实。
K172+457~K172+977 段,表层为粗角砾土,黄褐色,中密,厚约0 m~15 m,下伏基岩为D1-2 ms 砂岩,强风化,褐红色,节理裂隙发育;其下为D1-2 ms 砂岩,弱风化,灰白色、灰紫色,节理裂隙较发育,岩体较完整。
K172+977~K173+234 段,F1 断层影响带。F1 为逆掩断层,地表出露于K173+304 附近,为区域性断裂,走向近弧形,与线路大角度相交,近垂直。D1-2 ms 砂岩与C2h 灰岩在此以断层接触,破碎带内岩体破碎,多呈土状。其中K172+977~K173+104 段为 D1-2ms 砂岩,K173+179~K173+234 段为C2h灰岩。
K173+234~K173+329 段,围岩为 C2h 灰岩,灰白色、青灰色,弱风化,溶蚀发育,局部有溶洞,地下水较发育。
2013年10月5日~8日,受台风“菲特”影响,湖州地区发生连续强降雨。根据天气资料显示 5 日20 时至8 日17 时,湖州市降雨量为272 mm。设备管理单位根据防洪应急相关要求,白天冒雨对管内隧道进出口进行拉网式排查,夜间结合天窗作业对管内隧洞进行了检查,发现宁杭高铁湖州隧道南京端拱顶漏水严重,隧道内两线间积水较深。
湖州隧道K173+000-173+300 范围拱顶施工缝处有多达26 条漏水,其中6 条漏水非常严重(K173+180~K173+240段),整条施工缝都在冒水,有些水流直接喷向接触网;隧道侧壁上行3 处、下行1 处共有4 处成片漏水,水柱皆成喷射状(图1);隧道内两线间有3 处集水井排水不畅,造成两线间积水严重,积水最深处达10 cm(图2)。
图1 喷射状漏水
图2 两线间积水(最深10 cm)
建设单位组织设计、施工、监理、设备管理单位进行现场踏勘。26 处施工缝及周边留下水渍印记(图3),其中K173+234附近施工缝仍有渗漏现象(图4),隧道内侧沟及中心管沟排水较为通畅,泄水孔排水亦较为通畅。
图3 施工缝处水渍
图4 施工缝渗漏水
建设单位组织设计、施工、监理、设备管理单位对湖州隧道地表进行踏勘,发现K173+284~K173+584 段为弁山采石场,地表被大面积开采挖掘,雨水冲刷土石较为严重(图5)。
图5 地表被大面积开采挖掘
(1)根据地质资料及建设期间施工资料显示,K173+000-173+300 范围地质为弱风化D1-2 ms 砂岩和C2H 灰岩,有岩层接触带断层,局部有溶洞或节理裂隙密集带。由于地表被大面积开采挖掘,地表排水体系被破坏,大量地表水通过裂隙密集带流向隧道衬砌背后,增加了水压力。
(2)部分隧道排水系统预埋管道堵塞,造成水压力增加。隧道衬砌背后、仰拱之间其填充层渗水通道被堵塞,导致隧道衬砌背后水压力增大;建设期间对施工缝防水施工工艺控制不严,也是其中因素之一。
(3)由于台风“菲特”的影响,湖州地区骤降暴雨,降雨量突增,使隧道结构外水位急剧上升,隧道衬砌背后排水系统不通畅,隧道衬砌外水压骤增,故从隧道施工缝薄弱点成射水状外泄。而流入隧道内的水因排水不甚通畅,在道床形成积水。随着外界补给水减少,隧道施工缝漏水及道床积水现象减弱至消失。
隧道内整治方案以拱部接触网以上以堵为主,以下以排为主,疏通排水系统为原则,主要措施为疏通隧道内侧沟、中心管沟及盲沟,增设泄水孔,同时清理环向施工缝。
(1)对中心管沟、侧沟彻底疏通,沟管内不得有任何残留物。在渗漏水密集地段增设泄水孔,泄水孔直径为φ100 mm,位于电缆槽下方,深度至衬砌防水板处。在渗漏水严重地段,泄水孔间距约5 m,其他地段泄水孔间距约8 m~10 m。
(2)接触网上方环向施工缝及裂缝处理。对环向施工缝周边区域进行钻孔注浆止水,钻孔间距不大于50 cm,钻孔深度不小于结构厚度1/2,孔径不大于20 mm,灌浆材料采用水泥基灌浆材料。然后对环向施工缝进行钻孔注浆止水,具体采用钻斜孔穿过结构至止水带迎水面,并注入水泥基灌浆材料,钻孔间距为50 cm~100 cm,对于查清漏水点位置的,注浆范围为漏水部位左右两侧各2 m,对于未查清漏水点位置的,沿整条施工缝注浆止水。
(3)接触网下方的环向施工缝排水槽处理。采用切割机切割成内宽外窄的倒梯形结构,倒梯形内宽13 cm,外宽10 cm,深10 cm,清除槽中混凝土残渣并用清水清洗槽及周围,在槽中放入并固定100 mm 半圆形波纹管,并间距50 cm 采用金属卡和射钉将波纹管固定,然后将调和好的速凝型无机防水堵漏剂填入槽中并稍稍高出,然后用抹刀抹平,待凝固后,在槽及周围用调和好的水泥基渗透结晶型防水涂料刮涂两层防水,用量不应小于1.5 kg/m2,且涂抹厚度不应小于2.0 mm。槽内根据渗水的严重程度斜向上450凿φ50 引水孔(尽量利用既有泄水孔,少凿引水孔),墙角设坡度不小于3%的水平方向引水孔,凿孔至防水板内壁,将防水板至二次衬砌内积水引入排水槽,通过排水管引入水沟。
隧道地表因土石流失较严重,对有采石场弃砟松散地段进行缓坡处理或填夯,由坡顶顺地势平整地面,并对裸露的地表进行喷薄植草。
施工中对采石场地表的边坡危石等隐患进行调查、评估,对有安全风险的进行破除清理,必要时采取锚杆(锚索)加固;施工中查明该段隧道中线两侧各约200 m 范围有回填土的区域,根据回填土范围、深度等实际情况,采取粘土覆盖或者注浆固结等处理措施,避免地表水下渗;施工中进一步查明该段隧道中线两侧各约200 m范围内的地表裂缝,根据裂缝深度情况采取注浆并夯填粘土等措施,最后对处理后的地面进行喷薄植草。
经过采取对隧道中心管沟、侧沟进行彻底疏通以及在渗漏水密集地段增设泄水孔措施后,泄水孔不断流水,中心水沟排水量也增大,证明隧道衬砌背后的水能及时排出,水压力减小。经多年持续观察,该隧道排水系统畅通,未发生因水压过大而轨道拱起等病害,综合整治效果明显。
通过高铁隧道渗漏水原因分析和综合整治措施,可以看出隧道排水系统畅通对运营高铁安全非常重要。建议在建设期间优化高铁隧道防排水设计,加强施工质量监控,消除高铁运营安全隐患。