李玉东,董竞成,袁 瑞,徐刚芳
(云南铜业股份有限公司西南铜业分公司,云南 昆明 650102)
某铜冶炼企业在铜阳极泥处理中,硒还原工序采用液体二氧化硫还原脱硒液中的硒,产出品位90%以上的粗硒直接外售,还原硒后的高酸高氯废水排至公司综合水处理厂进一步处理回用或外排。该高酸高氯废水因其量大且高酸度、高氯离子含量、多杂质元素等特点,长期以来综合水处理厂采用硫化沉淀+中和铁盐法的工艺对其进行集中处置,存在成本高、氯离子脱除效率低、水回用率低等问题[1]。近年来,随着日趋严格的环保和降本管控,如何实现复杂废水资源化利用、降低废水处理成本、提升回水利用率等成为企业亟需解决的课题。基于此,本文采用高酸高氯废水返回湿法脱硒工序,以促进企业低碳、绿色发展。
铜阳极泥经加压浸出和水溶氯化脱硒,经固液分离后得到含硒溶液,含硒溶液经液体二氧化硫还原、固液分离得到粗硒和硒还原后液,其反应原理如方程式(1)所示[2]。
反应(1)显示在硒还原过程中生成了H2SO4,因此,硒还原后液酸度高。因上一道工序水溶氯化法导致硒还原后液含较高的氯离子。表1为该后液的化学成分分析,数据表明,硒还原后液中Ni、Bi 含量相对较低,As、H2SO4、Cu、Cl 含量较高,属于高酸高氯废水。上述高酸高氯废水每年产生量约15 000 m3。
表1 高氯高酸废水主要化学成分Tab.1 Main elements in high chlorine and acid wastewater g/L
水溶氯化脱硒是选冶联合流程处理阳极泥流程中比较重要的工序。水溶氯化脱硒工艺采用NaClO3-H2SO4-NaCl 体系,其主要反应原理见式(2)~(4)[3-5]。
因高氯高酸废水中H2SO4来源于硒二氧化硫还原亚硒酸生产的H2SO4,Cl 来源于氯化脱硒过程中生产的HCl,废水中H2SO4可回用降低硫酸加入量,HCl 可代替提供氯化钠中的氯离子进行银的沉淀,从而降低氯化钠的添加量。同时,该废水还可用于阳极泥的调浆,降低调浆新水使用量。
将脱铜泥料浆泵至脱硒配料槽中,并向配料槽内加入工业盐,然后将待回用的高酸高氯废水泵至配料槽进行调浆配料,将配料完成的料浆依此泵至生产现场的8 个脱硒反应釜,每釜加入定量的硫酸后搅拌5~10 min,依次向脱硒反应釜中加入氯酸钠进行脱硒作业。设计拟采用的高酸高氯废水资源化利用工艺流程如图1所示。
图1 高酸高氯废水资源化利用工艺流程Fig.1 Process of resourceful utilization of high chloride and acide wastwater
3.2.1 配料优化
工业盐、硫酸的合理配比决定着脱硒工序的脱硒效率和环保效果。生产实际过程中,工业盐、硫酸和氯酸钠的量较少会导致脱硒效率差,硒回收率下降;工业盐、硫酸和氯酸钠的量过大,会造成生产过程中氯气从反应釜口外逸,安全和环保风险大。故在实际生产中,脱硒配料按脱铜泥料浆1 500~2 500 L、生产水700~1 500 L、脱硒料浆浓度为1.2~2.0 kg/L、工业盐加入量50~80 kg/釜和浓硫酸加入量80~140 L/釜的条件进行控制。因高氯高酸废水含有较高的H2SO4和Cl,在资源化利用过程中必须考虑高氯高酸废水中的H+和Cl-。按照脱硒配料每次回用高氯高酸废水量763 L 计算,试验过程中,H2SO4、工业盐加入量以及高氯高酸废水回用过程H2SO4、工业盐补加量如表2所示。
表2 高氯高酸废水试验中H2SO4、工业盐量配比Tab.2 The proportion of H2SO4 and industrial sodium chloride in the experiment
3.2.2 脱硒过程控制
由于高氯高酸废水酸度和Cl-含量存在波动性,为保证料浆Cl-浓度,避免H2SO4过量,第一次试生产时中间槽加入工业盐50 kg,反应釜加入硫酸80 L,时间较长(40 min)不利于工业化生产组织。为缩短反应时间,后续试生产硫酸加入量调整为100 L,调整后脱硒达到第一终点时间约为30 min,基本满足工业化连续生产的要求。
3.2.3 技术指标分析
高氯高酸废水回用脱硒过程脱硒渣硒含量、脱硒液金含量指标达标,表明该废水可满足脱硒生产技术要求,尾矿金含量、尾矿银含量、高酸废水铜含量及选矿废水铜含量指标达标,表明该废水回用脱硒后满足后续浮选及硒还原工序生产技术要求[6]。为考察高氯高酸废水回用脱硒对生产指标的影响,在试验过程中对试验指标进行统计,如表3所示。从表3可知,高氯高酸废水回用脱硒试验期间脱硒液金含量、选矿废水铜含量、高酸废水铜含量、精矿银含量均优于考核值。3#和4#试验尾矿银含量相对较高,经对问题进一步分析得知,该2 组试验尾矿银含量指标相对较高,均为选矿速度控制过快、非硒还原后液回用所导致。
表3 高氯高酸废水回用脱硒试验技术指标Tab.3 The specifications of high chlorine and acid waste water reused selenium removal in the experiment
试验期间与试验前生产期间技术指标对比如表4所示。通过表3显示,1#~5#试验中脱硒渣硒含量平均值超出考核值2.5%,经课题组进一步分析其主要原因可能是脱硒料浆浓度较高,导致试验过程中脱硒液中的硒达到饱和状态,使料浆中的硒化物不能够进一步氯化脱除,从而导致脱硒渣硒含量较高。在后续的试验和生产中应控制合理的料浆浓度,以取得较优的指标。在试验过程中虽然脱硒渣硒含量超出考核指标,但试验过程中的其他技术指标大部分优于正常生产期间的技术指标,试验过程中选冶联合处理铜阳极泥流程中的关键控制指标尾矿金含量和尾矿银含量均呈现逐步降低的趋势,通过对上下游的技术指标分析表明硒高氯高酸废水回用脱硒试生产是可行的。
表4 试验期间与试验前指标对比Tab.4 Contrast test results on the specifications
高氯高酸废水回用脱硒试验过程中无氯气外逸、物料冒槽和釜内反应剧烈等预期应急现象发生,试验期间主要技术指标优于原正常生产期间技术指标。
高氯高酸废水回用脱硒试验过程中工业盐、硫酸、生产水消耗降低以及成本节约如表5所示。
表5 高氯高氯废水回用脱硒辅料降低及成本节约Tab.5 Reduction of adjuvant and cost savings in the experiment
通过试验可知,若将高氯高酸废水资源化利用至水溶液氯化脱硒工序每天可减排高氯高酸废水10~15 m3,每年可降低废水处理成本:15 ×330 ×315 =155.59 万元;同时节约水溶液氯化脱硒工序工业盐、氯酸钠和硫酸的消耗,每年可节约生产成本:(17 +1.8 +7 ×4) ×10 ×330 =12.14 万元。
1)高氯高酸废水在选冶联合处理阳极泥流程脱硒段的资源化利用工业试验表明,高氯高酸废水回用资源化利用在理论和实践上都是可行的,试验期间脱硒渣含硒2.82%,脱硒液含金0.000 28 g/L,尾矿含金51 g/t,尾矿含银0.25%,精矿银品位54.04%,高酸废水含铜7.34 g/L,选矿废水含铜0.57 g/L,技术指标优于原正常生产期间技术指标。
2)高氯高酸废水回用于选冶联合处理阳极泥流程水溶氯化脱硒可减少脱硒工业盐加入量26 kg/槽,硫酸加入量20 L/釜,生产水加入量600 L/槽,每年可节约生产成本15.44 万元。
3)在选冶联合处理阳极泥流程脱硒段中,资源化利用可减排高氯高酸废水3 300~4 950 m3/a,可降低废水处理成本155.59 万元/a。
4)高氯高酸废水资源化利用流程简单、操作方便,可快速与现有生产流程匹配,实现高氯高酸废水资源化利用,降低生产成本,也为阳极泥处理流程中废水资源化利用提供可借鉴的路径。