张开兴
摘要 为解决传统水稳碎石底基层材料成本高、备料时间长的难题,通常采用风化砂代替传统底基层料中的石屑、部分碎石的方案。文章针对水泥稳定风化砂掺碎石底基层施工技术进行研究,结合实例项目通过工艺原理及流程對施工技术要点进行分析,提出相关施工质量控制要点及经济效益分析。实践证明:水泥稳定风化砂掺碎石底基层施工技术显著节约了材料成本,减少了当地碎石场的开采,对周边环境进行了有效的保护,符合节能环保理念。
关键词 水泥稳定风化砂;底基层;级配;成本;养生;环境保护
中图分类号 U416.214 文献标识码 A 文章编号 2096-8949(2022)13-0068-03
0 引言
随着我国工程建设的飞速发展,公路路面工程越来越多,提升基层承载力、稳定性成为公路工程安全使用的重要前提。水泥稳定粒料的使用,成功改善了传统路基透水性差、变形控制难等技术难题。此外,水泥稳定粒料基层具有取材便捷、能耗低、成本低廉等特点,在大量工程实践中得到了运用[1-2]。该文结合实际工程案例,对风化砂掺碎石底基层工艺原理、工艺流程、施工技术要点等进行了探讨,并总结了其质量控制要点。
1 工程概况
某高速公路,全长133.9 km,全线底基层设计结构均为水泥稳定风化砂掺碎石底基层。其中一段起讫桩号为K0-293.929~K26+800,全27.09 km,底基层宽度为11~12.3 m,厚度为18 cm,共计651 975 m2,底基层工期6个月。
2 工艺原理
使用取材广泛、成本低廉的风化砂掺配水泥碎石作为原材料施工底基层,将风化砂掺入适当比例水泥碎石,优化了风化砂级配,提高其物理力学性能。水泥稳定风化砂强度形成是一个复杂的物理化学过程,而其中最主要的是水泥的水化胶结作用[2]。在水泥稳定风化砂掺碎石中,水泥材料起到胶凝、粘结碎石骨料的作用,通过压路机压实,能够保证粒料紧密胶凝在一起。水泥胶结混合粒料除具有良好的透水性之外,其在繁重的交通荷载和外界温度等作用下,还能够保持良好的承载性能。
3 施工工艺流程
稳定粒料基层施工主要采用机械化施工,其主要工序包括:稳定粒料拌和、运输、摊铺和碾压等步骤,完成摊铺和碾压之后应及时进行养护,并做好交通限制工作,避免龄期内上部车辆行驶造成不良影响。工艺流程图如图1所示。
4 施工技术要点
4.1 施工材料及施工设备
主要材料及主要设备要求见表1及表2。
4.2 混合料拌和
(1)混合料拌和选用WCB600振动式拌和机作业,拌和前试验室应及时对原材料含水率、碎石级配等进行检测,并核对配合比的准确性[4]。
(2)混合料使用电子计量器进行称重,并做好最优含水率的控制。
(3)拌和完成后通过料斗进行筛分,同时对料仓进行了创新性改进:在传送带进入料仓的位置前设置挡板,避免混合料出现离析等质量问题。
4.3 混合料运输
(1)混合料运输配置了自卸车辆,提升了运输效率;车辆运输前应做好车况、相关手续的检查,保证混合料运输顺利完成。
(2)装混合料时,不能装满成尖堆;车辆装料应有序进行,保持装料过程前后移动分层装车,减少由于混合料离析造成的质量问题。
(3)车辆应及时将混合料运输到现场摊铺,严禁出现车辆在已成型的路基上面调头,必须倒车至摊铺机前。
(4)车辆运输过程应做好覆盖措施,防止水分散失、雨水浸泡;运输时间应控制在2 h内,避免中途时间过长造成混合料初凝。
4.4 摊铺机摊铺
(1)摊铺车辆通过挂线措施,保持其行车线路与设计线路一致;摊铺厚度、标高的控制:该工程采用挂Φ4钢丝作为玄线,对摊铺混合料的标高进行控制,保证摊铺均匀。
(2)摊铺施工采用2辆摊铺机梯队作业,摊铺连续有序进行:1)两台摊铺机前后相距10 m;2)前行摊铺车辆内外侧分别采用钢绞线、导梁装置进行抄平,摊铺厚度严格按照设计横坡进行控制;3)后行摊铺车辆,通过滑靴法控制已完成面标高和平整度;4)前后摊铺机应保证其摊铺搭接长度不少于10 cm,并通过人工辅助修整。
(3)摊铺车行车速度、摊铺厚度、松铺系数等施工参数,须保持前后一致。摊铺速度宜保持在1.5 m/min左右,摊铺时要尽量保持匀速进行,不停顿、不间断。
(4)摊铺作业过程中,应保证其布料杆的3/2以上置于混合料控制面以内;该工程摊铺机采取改进装置,在挡板下部增设锁链,有效降低了碎石混合料的离析率;摊铺作业过程中,应配置专门人员进行离析部位处理,减少细集料集中造成的质量问题。
(5)为保证底基层的连续摊铺,现场等候运输车辆不少于5辆。
(6)摊铺完后应检测标高,保证摊铺质量。通过稳定碎石粒料基层的上、下层的高程检测,实现对其标高的控制,确保其合格率控制在90%以上。
(7)根据以往施工经验暂定水泥风化砂的松铺系数为1.31,即松铺厚度为18*1.31=23.58 cm。施工时严禁人为对钢绞线干扰,造成表面平整度差。
4.5 混合料碾压
摊铺施工段划分间距为50 m,碾压前应保证混合料的含水率控制在最优含水率±1%。
(1)碾压施工应按照静压、微振、强振、静压的顺序开展作业;该工程首先使用YZ25C振动压路机进行静压施工,完成第一遍静压之后再进行梯队振动碾压施工。
(2)碾压过程中,纵向保持交错进行,并保证接头部位呈45°角搭接;混合料碾压应由低到高进行碾压,保证先弱振1遍后强振。
(3)高温条件下,基层稳定粒料碾压施工容易出现水分散失问题。采用振动碾压、钢轮碾压设备的可以正常作业,采用胶轮碾压机械时,应先对碾压面喷雾补水,随后再进行碾压作业[5]。
(4)碾压过程中,压路设备应保持匀速作业,严禁急速启动或刹车;对于完成碾压的路段,应做好交通管制,避免施工车辆调头、转弯等造成破坏;对于碾压过程中混合料基层出现的鼓起、松散等质量问题,应及時返工处理。
(5)胶轮压路机碾压完成之后,应使用平板夯对边缘部位进行夯实处理;该工程路基边缘部分混合料夯实使用ZH-4平板夯进行压实,夯实完成后及时检测其压实度,保证压实度满足设计规定。
(6)完成压实作业之后,路基两侧采用42.5号水泥浆进行补强浇筑,减少由于后续施工作业造成的破坏。
4.6 养生及交通管制
完成混合料的碾压作业之后,应做好养生和交通控制工作,避免成品的破坏。
(1)完成碾压后,采用人工铺设土工布的方案进行防护,土工布0.5 m×0.5 m网格内使用4 kg砂袋压边固定。
(2)覆盖2 h之后,应及时洒水养护,保持基层完成施工后7天内处于湿润状态。
(3)养生过程中,严格控制交通状态,避免车辆行驶造成破坏[6]。
5 质量控制要点
(1)摊铺过程中,非人为因素中断超过2 h,应留设横缝,横缝要求与中线垂直;基层留置横向接缝部位,其碾压施工应先进行横向碾压作业,随后纵向碾压施工,避免压路机直接碾压先铺层,导致横缝周围出现开裂破坏。
(2)碾压施工过程,要求振动碾压不超过现铺区域,避免造成先铺层结构破坏;对于平整度差的部位,应优先使用细料填补,并采用振动碾压、胶轮碾压等措施,保证压实度[7]。
(3)半幅道路施工过程中,其中部应设置方木进行分隔,严禁通过填土的方式进行支护。
(4)施工参数指标严格依据表3要求控制,具体包括施工段的压实系数、平整度、横坡、含水量、级配、材料强度等内容。
6 效益分析
6.1 经济效益
该高速公路一施工段底基层共651 975 m2,目前采用水泥稳定风化砂掺碎石施工工艺施工底基层,该工艺对比传统水稳碎石施工节约了大量的材料成本,经济效益对比见表4。
经过对比分析,采用水泥稳定风化砂掺碎石施工工艺可节约材料费用共991万元。
6.2 社会效益
和传统工艺相比,使用该施工技术大幅度降低了工程成本,缩短了工期,确保了施工质量并降低了安全风险,为底基层施工提供了有价值的借鉴,取得了良好的社会效益[8]。应用该施工技术实施的文莱高速路面十四标,在工期紧、任务重的施工条件下,应用该施工技术施工,受到业主、监理、同行的一致好评,为文莱高速的建设奠定了坚实的基础。
6.3 节能环保效益
和传统工艺相比,该施工技术使用材料来源广泛,减少了碎石的开采及施工扬尘,降低了声、光、气、尘、油对环境的污染和能源的消耗,施工几乎无废液、废料,减少了对环境的污染[9]。
该施工技术满足国家关于建筑节能工程的有关要求,有利于推进(可再生)能源与建筑结合配套技术研发、集成和规模化应用[10]。
7 结论
(1)水泥稳定风化砂掺碎石底基层施工技术,解决了用传统水稳碎石底基层材料成本高、能耗高、存在环境污染的问题,并达到了提升项目整体效益的目标。
(2)通过采用风化砂代替传统底基层料中的石屑及部分碎石,减少了当地碎石场的开采与现场扬尘,对周边环境进行了有效的保护,符合节能环保理念。
(3)现场施工通过对摊铺机布料器的创新性改进,提高了水泥稳定风化砂混合料的质量,解决了混合料摊铺过程中出现离析等质量通病的难题。
(4)采用该技术施工的底基层具有足够高的强度,能够适应重交通量路面底基层的需要,并且具有很好的水稳定性和冻稳性。该方案适用于各级公路底基层施工,特别适用于当地风化砂丰富的地区。
参考文献
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