摘 要:在对拉丝机铜集电轮进行优化管控的工作中,我们做出了较多的努力,比如优化现有的散热性能,降低铜集电轮的温度,虽然在管控铜集电轮的温度方面我们取得了相应的工作成效,但是在铜集电轮表面发生的氧化现象在不同的温度情况下也会进行,只是反应的剧烈程度存在相应的差异。本文对拉丝机铜集电轮的使用现状进行简要分析,并且提出拉丝机铜集电轮节能优化措施,为公司节约成本以及响应国家节能减排做出相应的努力。
关键词:拉丝机;铜集电轮;节能优化
引言:在拉丝机铜集电轮节能优化管控过程中,需要结合精益化、精细化的管控措施,为此我们进行了一系列的技术、工艺论证,从最初降低铜集电轮的温度减缓铜集电轮的氧化,到现阶段增加铜集电轮的外径结构来抵消对铜集电轮的加工磨损,以此来延长铜集电轮的使用寿命,但是铜集电轮的损耗问题一直存在,为此我们还需要进行更加细致深入地研究,优化现有的设备结构,减少能源损耗。
一、拉丝机铜集电轮使用现状
在拉丝机退火工艺中,结合铜集电轮的使用相对较为常见,在拉丝机连续退火装置内部设置有相应的集电轮散热结构,其中包含拉丝机内部与碳刷直接接触的集电轮,并且在集电轮上设置有相应的散热风机来辅助散热,虽然现有的铜集电轮散热措施制定良好,但是铜集电轮在使用中的磨损仍然较大,比如本公司在拉丝机退火装置中所放置的铜集电轮大多为外购设备,此类设备厚度偏薄,并且铜集电轮在运行过程中受到高温的影响,其内部结构的稳定性、完整性也会受影响,比如出现铜集电轮表面不光滑或起凹槽的现象,此时需要借助车床对其进行加工整平,但是通过数据调研可以看出,一个全新的铜集电轮只能够经过两次车床的加工整平,当加工到一定厚度时,铜集电轮就需要被强制报废处理,在此过程中,铜集电轮上设置的碳刷由于铜集电轮的外部结构发生相应的改变短,导致碳刷架无调整空间,碳刷与集电轮接触压力不足,而出现电弧和跳火现象,对集电轮灼伤,集电轮被灼伤后,退火电流忽大忽小不稳定,会导致生产的电线质量不稳定,造成严重的设备损耗,这与本公司节省开支以及国家节能理念相背离。
本公司當前所使用到的3台拉丝机均存在严重的铜集电轮磨损现象,导致铜集电轮消耗量相对较大,每台拉丝机上分上下2个集电轮,每一块集电轮的单位造价为3700元,并且每个铜集电轮的使用寿命约1.5年,每个铜集电轮上装置有16块碳刷,而每块碳刷单价为110元,因此在集电轮的一个生命周期内,一台拉丝机更换集电轮的成本约10920元,而3台拉丝机总共需投入10920*3=32760元,因此在更换铜集电轮上,我司耗费了大量的成本。
二、拉丝机铜集电轮节能优化措施
通过对上文的分析评估可以看出,在拉丝机退火工艺中结合铜集电轮的使用相对较为常见,集电轮在拉丝机中的使用既存在优势也存在相应的劣势,对其进行优化完善可通过以下两种方式来进行。第一种是将集电轮的材料进行更换处理,引入耐高温的其他金属材质;第二种是增加铜集电轮的直径,抵消相应的加工磨损。
对于前者而言,拉丝机退火装置内部所设置的集电轮在运行过程中需要传送大电流,而铜材质的集电轮具备较低的电阻,能够减少电力损失,但是由于电流过大铜集电轮表面温度仍然较高,导致铜材表面出现剧烈氧化的现象,最终导致铜集电轮出现凹槽,在该环节铜集电轮与碳刷的接触面也会出现氧化灼伤的现象,从而使得集电轮的电阻进一步增大,进而提高了设备的运行温度,因此维修工需要对铜集电轮进行必要的维护保养。由于铜集电轮具备优异的性能,拉丝机作为一种高能耗设备,若内部结构件的电阻值过大会造成大量的电力浪费,因此要想直接更换集电轮的材质是不可取的。
综合比较下来,更换集电轮的材质的方案不具备相应的可行性。要想增强铜集电轮的耐用性能,实现对铜集电轮的结构改造势在必行。当前我司在铜集电轮散热板块儿结合了多项措施,同时在铜集电轮的散热领域我们也做出了一系列的改革创新,比如引入大功率的散热风机,对每一个铜集电轮实施定向化的散热处理,并且也尝试增加散热面积,增强空气对流,虽然取得良好的冷却效果,但是由于铜集电轮的氧化是一个持续性的过程,降低温度只能延缓氧化,因此铜集电轮表面的氧化反应是不可避免的,因此我们也需要在各个时期对铜集电轮表面进行整平处理,以此才能够增强产品的工艺性能。
我们在拉丝机散热工作中做出了一系列的努力,同时也使得现有的散热技术得到了相应的提升,但是要想进一步延长铜集电轮的使用寿命,我们需要铜集电轮的结构进行优化改善,为此我们对比了外购铜集电轮的结构特征,发现厂家生产的铜集电轮普遍偏薄,在此期间我们提出增加铜集电轮的厚度来增加加工打磨的次数,以此来延长铜集电轮的使用寿命,但是厂家在生产制造过程中有固定的模具和固定的生产标准,贸然要求厂家增加铜集电轮的厚度往往得不到厂家的配合,为此我们寻求进行相应的机械加工,通过机械加工的方式将铜集电轮外径从200mm增加到210mm,多出了将近10mm的厚度,使得铜集电轮的寿命得到了有效延长,在一个生命循环周期内,铜集电轮的使用寿命延长了1.5年,而原铜集电轮的使用寿命为1.5年,因此我们在铜集电轮的消耗方面降低了一倍。因此本公司的3台拉丝机所消耗的铜集电轮成本得到了有效管控。同时我们在增加铜集电轮的外径之后,铜集电轮的电阻值也得到了相应的控制,当前的铜集电轮发热量更低,能源损耗问题得到了有效管控。此部分无形的成本也为公司节约了不少的开支。
3.结束语
总体来说,在拉丝退火中,我们需要对铜集电轮进行定期整平处理,以此来提高产品的工艺性能,在此期间必然会造成相应的铜集电轮损耗,从而带来较大的设备损耗,为此,我们进行了多方面的技术论证,最终提出增加铜集电轮外径的措施,来给予铜集电轮更多的加工次数,以此来延长铜集电轮的使用寿命。
参考文献:
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[2]童上广. 节能型铜线拉丝机感应退火装置:, CN212633862U[P]. 2021.
作者简介:林友竺、性别:男、生日1979年9月11日 籍贯:广东潮阳 学历:在职大专 单位:广东南洋电缆股份有限公司 职称:技师 主要研究方向:设备维护与保养。CB6E18A6-CA0D-42C0-9C0F-28C54F624F8F