胡素荣,唐作琴,吴志勇
(中国工程物理研究院机械制造工艺研究所,四川 绵阳 621900)
近年来,锌镍合金镀层作为高性能防护镀层得到越来越广泛的应用。含镍量为13 %左右的镀层耐腐蚀性是纯锌镀层的 5~8 倍[1],是一种较为理想的替代氰化镀锌层的镀层。锌镍合金电镀存在的主要问题是镀液体系的适应性问题,生产不同形状零件时镀层的镍含量难以控制在最佳范围,钝化膜层颜色不稳定。本文就锌镍合金电镀半球形壳体时出现中电流密度区镀层发雾,钝化膜层颜色暗淡的故障进行了分析。通过降低各成分浓度,调整锌离子和镍离子的浓度比,适量添加光亮剂的措施排除了故障,得到了含镍量约13.7%的镀层。该故障分析为同行在锌镍合金电镀中提供一定的借鉴意义。
半球形壳体电镀锌镍合金时,高电流密度区和低电流密度区镀层质量较好,钝化膜层颜色鲜艳饱满,而中电流密度区镀层发雾,钝化膜层颜色暗淡。
对电镀槽液主要成分、钝化液成分及镀层的镍含量进行了分析,分析结果与工艺范围的对比结果如表1、2 所示。镀层镍含量为13.0%。从槽液和钝化液分析结果看,各成分含量均在工艺范围内,且镀层镍含量较合适。
表1 槽液成分及工艺范围Tab.1 Bath composition and process range
表2 钝化液成分及工艺范围Tab.2 Composition and process range of passivation solution
由于使用的商品镀液,试剂厂家提供了部分故障处理措施,如表3。在本次故障分析实验中,根据现象对照调整槽液。
表3 故障排除参考Tab.3 Reference for troubleshooting
对照工艺说明中的故障及处理措施,由于槽液及钝化液成分含量均在工艺范围,考虑添加剂含量的问题,对添加剂的加入量进行了赫尔槽实验。实验采用250 mL 赫尔槽,电流1.0 A,温度30 ℃,溶液的搅拌采用磁力搅拌。实验记录如表4。从表4 的实验结果分析,实验1 中加入0.1 mL 光亮剂和1.0 mL 络合剂能明显改善镀层的光亮性,但低电流密度区发雾状况仍然存在,在实验1 的基础上增加光亮剂,如实验2,镀层状况较实验1 没有改善反而恶化。保持0.1 mL 光亮剂的加入量,增加络合剂,如实验3,镀层状况恶化;减少络合剂,如实验4,镀层状况较实验1 稍有改善,说明0.5 mL 络合剂更合适。在实验4 的基础上逐渐增加光亮剂的加入量,加入0.2 mL 光亮剂时,镀层状况最好,再增加没有明显改善,当增加到0.5 mL 光亮剂时,仍然没有改善低电流密度区镀层发雾的状况。
表4 赫尔槽实验结果Tab.4 Results of Hull cell test
取生产槽液5.0 L,按实验5 的光亮剂和络合剂的加入量添加光亮剂4.0 mL,络合剂10 mL。挂镀实验0.5 h,镀层有较多针孔,说明加入添加剂没有改善镀层状况。
添加剂的调整没有改善镀层状况,由于镀液及钝化液成分均在工艺范围内且浓度偏上限,并且要得到镍含量13.0%左右的合金镀层,必须严格控制镀液中锌镍离子的浓度及两者的比值[2],因此考虑离子浓度过高或比例不合适。取大槽溶液4.75 L,稀释至5.00 L,分析槽液成分:Zn2+浓度7.4 g·L-1,Ni2+浓度 0.75 g·L-1,NaOH 浓度 116.3 g·L-1。通过添加镍添加剂调整槽液镍离子浓度,其他组分浓度不变,进行赫尔槽实验和挂镀实验,赫尔槽实验条件为:250 mL 赫尔槽,电流1.0 A,温度30 ℃,磁力搅拌。挂镀实验条件为:电流密度2.0 A·dm-2,温度30 ℃,磁力搅拌。钝化条件为:温度45 ℃,pH 1.6,时间50 s,实验结果如表5 所示。实验1 表明,各组分浓度降低可以明显改善镀层质量;实验1~3 表明Zn2+浓度/Ni2+浓度在8.0~9.9 时镀层状况均较好,镀层镍含量也基本稳定且处于较好的状态。
表5 不同Zn2+/Ni2+浓度比的赫尔槽实验和挂镀实验结果Tab.5 Results of Hull cell test and hanging plating test with different Zn2+/Ni2+concentration ratio
根据实验结果判定故障原因是各组分浓度过高,对生产线槽液进行电解虽然可以降低Zn2+浓度,但是效率低,浪费资源。先抽取部分槽液暂存,补充纯净水到液标,分析各组分浓度:Zn2+浓度7.9 g·L-1,Ni2+浓度 0.82 g·L-1,NaOH 浓度 115.6 g·L-1,Zn2+浓度/Ni2+浓度为9.6。进行壳体实验件电镀,故障现象仍存在,考虑可能各组分浓度仍过高,取5.0 L 溶液进行实验。边稀释槽液边分析Zn2+浓度,当Zn2+浓度降低到7.4 g·L-1时,分析Ni2+浓度为0.78 g·L-1,NaOH浓度108.4 g·L-1。在此浓度条件下进行挂镀实验,镀层质量较好,钝化膜层颜色正常,色泽鲜亮。
对生产线采用稀释的方法进行处理。先取槽液5.0 L,按计算量稀释,添加镀镍添加剂,稀释调整后的槽液浓度:Zn2+浓度 7.4 g·L-1,Ni2+浓度 0.83 g·L-1,NaOH 浓度106.6 g·L-1。对此槽液先进行赫尔槽实验,镀层光亮度欠佳,按0.3 mL·L-1加入光亮剂后,镀层状况良好。补充光亮剂后进行挂镀实验,镀层质量较好。对生产线槽液进行稀释调整,调整后槽液中 Zn2+和 Ni2+浓度不变,NaOH 浓度降到 106.1 g·L-1。按0.3 ml·L-1加入光亮剂后电解1.0 h,进行壳体实验件电镀,故障现象消除。
在后续的生产中,每周分析槽液成分,赫尔槽实验判断添加剂的补充量,并进行镀层镍含量的监测。槽液成分稳定可控,添加剂加入量满足镀层质量要求,镀层镍含量保持在13.7%左右。
半球形壳体电镀锌镍合金时,中电流密度区镀层发雾,钝化膜层颜色暗淡的故障原因是槽液各组分含量过高。因此在槽液调整的时候,先调整Zn2+浓度至 7.0 g·L-1左右,再根据 Zn2+浓度/Ni2+浓度的比值调整Ni2+浓度,同时保证NaOH 浓度在105.0~110.0 g·L-1之间。对槽液勤分析,避免各组分浓度变化过大,同时多进行赫尔槽实验、调整添加剂的加入量、维持槽液稳定,这是保证镀层质量的有力措施。