张宪松
(德州恒丰集团 陵县恒丰纺织品有限公司,山东 德州 253500)
捻接失误率是检测后纺设备维修工作质量的一项重要指标,是影响生产效率的关键因素,同时也能客观反映保全工负责区域机台的设备状态[1]。从处理落后单锭、统一单锭状态等方面着手,可以降低捻接失误率。随着设备逐渐老化、状态越来越不稳定,VOS人机界面显示的各项指标数值,虽然在一定程度上能为技术人员找寻机台间横向指标差距提供帮助,但仍需要精益求精,进一步提高生产效率。
公司对设备展开系统的整机工作,首先从捻接失误率进行突破。通过实践总结,最终确定造成捻接失误率的关键因素是大吸嘴状态。大吸嘴状态可以分为大吸嘴针布状态、砂纸状态、管腔状态、大吸嘴与筒纱隔距及平行度4个方面。围绕这4个方面,技术人员针对大吸嘴状态展开大量调整维修工作,历时4个多月,最终达到降低捻接失误率、提升生产效率的目的。
大吸嘴针布,具有简单握持、勾缠纱线的作用,同梳棉机的锡林针布和道夫针布一样,其表面也包缠金属针布齿条,要求排列整齐、锐度合适[2-3]。检查发现,设备上的单锭大吸嘴针布变形严重,影响其对纱线的握持性能,造成上纱、引纱失误率高,影响生产效率。
改进措施:拆下变形严重的大吸嘴针布,对其进行校正、打磨,对锈蚀严重的进行更换,保证针布齿条齿尖排列整齐、表面粗糙度值小、作用良好;安装时应保证大吸嘴针布两端平行,避免给调整平行度带来不便。
大吸嘴吸风口的顶端,粘有规格为160 mm×15 mm×0.17 mm的3M300LSE砂纸[1]。此种砂纸适用于不锈钢材质的针板,粘性强、耐磨性好、耐高温。砂纸与大吸嘴针布配合共同完成上纱、引纱工作,在长期工作中大部分单锭砂纸都被磨损,在吸嘴吸到纱线后,磨损的砂纸会影响纱线正常的滑移轨迹,使引纱位置偏移,造成捻接失误率高。
改进措施:更换破损砂纸,有效降低上纱、引纱失误频次。
大吸嘴整体属于多弯结构,其直臂有1处90°弯曲,自身有2处弯曲。在长期吸纱过程中,空气中的灰尘和纱线上的短纤等细小杂质,吸附、沉积在弯道处和管腔内壁,堵塞通道、钩挂纱线,降低了大吸嘴的负压,增大上纱、引纱的失误率。
改进措施:根据大吸嘴结构,在试用各种清洁工具后,最终确定采用洗车用的高压水枪,对管腔内壁及各弯道处进行冲洗。由于被吸附的杂质附着力较强,水枪的压力虽然大,但冲洗速度还是比较慢,所以先用清水浸泡大吸嘴半天,再进行水枪冲洗,冲洗速度大幅提高,清洗效果也很好。
生产中,大吸嘴动作频繁,每出现1次断头掐疵就会重复1次动作。据不完全统计,1个大吸嘴每班平均动作500次~600次。如此多的重复动作,对大吸嘴多处关键隔距及角度的影响较大且要求较高(隔距大小及角度差异影响引纱效果)。日常检修过程中,技术人员对大吸嘴的角度及平行度非常关注,并将其作为平时检查工作的必查项目。
改进措施:将大吸嘴拆下,做好针布、砂纸、管腔的修正、更换、清洗、晾干等工作后,将大吸嘴按要求安装到单锭上。
安装时应注意3处隔距:一是大吸嘴初始位置,其紧固位置距离凸轮轴电机约为10 mm;二是大吸嘴距离左邻单锭侧盖距离为6 mm~8 mm;三是大吸嘴抬起后与160mm标准直径的筒子隔距为2.5 mm~3.0 mm。此外,要求大吸嘴的安装角度必须与筒纱平行。
在降低捻接失误率的工作中,技术人员围绕大吸嘴状态的4个方面进行调整,上纱失误率和捻接失误率取得了显著效果,攻关前后数据对比见表1,说明降低捻接失误率应从处理落后单锭、统一单锭状态入手。
表1 大吸嘴状态技术攻关前后上纱失误率和捻接失误率对比
通过这次系统整机工作,技术人员充分意识到设备维护的每项工作都很关键,做好设备维护,保证设备状态良好,可以促进生产效率提升。后续攻关重点在于保持大吸嘴的状态,在稳定现有水平的基础上,通过提升设备维修质量,进一步降低捻接失误率,提升设备生产效率。