新型反渗透膜在工业废水处理中的应用研究

2022-06-06 02:41王淼郜小晶付思淇张献彬
科技尚品 2022年3期
关键词:反渗透节能降耗

王淼 郜小晶 付思淇 张献彬

摘 要:某钢铁企业污水处理厂深处理原有三套反渗透装置,2005年投入运行,其一期反渗透水设计生产能力为300 m3/h,设计为开二备一。随着用户单位产品设备配套升级对一级反渗透水用量不断上升,整体供水系统已出现反渗透成品水供应严重不足的情况。经多方成员讨论、研究根据现场使用情况,优化机组整体布局、调整主要元件选型,新增一套反渗透机组以最大程度发挥反渗透生产能力。笔者通过一年的水量观察和设备进水压力、段间压差、产水电导、电量消耗等运行数据的记录和计算,验证了通过优化机组整体布局、正确选型可降低企业生产成本,提高经济效益,也为其他钢铁企业在污水处理系统优化和选型上提供了参考。

关键词:反渗透;抗污染;节能降耗

中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1674-1064(2022)03-00-03

DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2022.03.002

某钢铁企业污水处理厂水处理原有三套反渗透装置,2005年投运,其一期反渗透水设计生产能力为300 m3/h,设计为开二备一。随着用户单位产品设备配套升级对一级反渗透水的用量不断上升,峰值达到500 m3/h,经常维持在400 m3/h左右。而反渗透机组的生产特点是,根据水质、反渗透膜堵塞情况定期进行清洗,以恢复机组产水能力。这时,整个污水处理厂深处理反渗透水产量进一步下降。尽管采取技术改造措施,略微提升了污水处理厂产水能力,但供应不足时还需采取从其他软水站调入二级软水等办法,仍然面临着一级反渗透水供应不足的局面。污水处理厂在原有的生产布局下新增一套反渗透机组,改善了反渗透机组化学清洗产水量不足的情况。新增的反渗透机组根据现场使用情况,优化机组整体布局、调整主要元件选型,最大程度增加了反渗透生产能力[1]。

方案采用的是某公司生产的反渗透膜元件,该反渗透膜属于高耐用、抗污染、抗生物污染的苦咸水反滲透膜元件。该反渗透膜元件是业内领先的抗污染反渗透膜元件,其设计旨在有效提高系统对生物污染的耐受性。超低压差设计允许系统实现更好的水流平衡,这就意味着在废水处理等生物污染较普遍的环境中,水流可以被更均匀地分布到系统各个元件中。该产品还采用了市场上可靠耐用的反渗透膜材料,能够有效抵抗有机污染物,清洁效果好、能耗低,并具备较高的溶质去除率。

1 反渗透机组系统性能检测

“187.5 m3/h反渗透机组”系统性能测试于2020年2月15日0时开始正式记录数据,截至2020年2月17日24时测试结束。整个测试时间持续72小时。要求测试期间,设备各主要运行指标符合合同技术协议内容。

“187.5 m3/h反渗透机组”72小时试车考核要求包括:产品水量187.5 m3/h;回收率≥67%;设备自动运行状态、管道无漏水现象。

72小时连续系统性能数据统计如表1所示。

4#反渗透机组连续运行72小时统计基础运行数据:产水量:198.67 m?/h;段间压差0.07 MPa;产水电导:24.3 us/cm;回收率:70.5%;脱盐率:99.1%;4#反渗透机组系统性能平均数据,远远高于其他三套反渗透机组的运行数据。

2 反渗透机组运行数据对比

通过一月至六月反渗透机组运行,分析段间压差(如图1)、汇总产水量(如图2)、进水压力、产水电导、电量消耗等运行数据,并与1#~3#反渗透机组对比。

1#~4#反渗透机组段间压差数据对比如图1所示。

1#~4#反渗透机组产水量数据对比如图2所示。

1#~4#反渗透机组进水压力数据对比如图3所示。

1#~4#反渗透机组高压泵电流数据对比如图4所示。

1#~4#反渗透机组在进水水质相似条件下,产水电导数据对比如图5所示。

根据数据对比情况可以看出,4#反渗透机组运行数据与1#~3#反渗透机组数据对比,4#反渗透段间压差一直保持很低的状态,在进水水质相似条件下的产水电导数值处于较低状态;在较高的产水量下,高压泵电流明显低于其他三台高压泵,说明该反渗透机组对处理污水有较好的抗污染性,并且具有很好的节能效果。

3 反渗透机组化学清洗

反渗透机组一般达到以下情况:

当标准化流量降低10%~15%,系统脱盐率降低10%~15%,操作压力和段间压差增加10%~15%时,反渗透机组运行数据超出以上运行标准后,应进行化学清洗操作,恢复反渗透机组正常生产能力。

4#反渗透机组运行至6月份的各项生产指标与标准数据的对比表明,指标均未达到反渗透装置化学清洗标准。为确保反渗透机组运行正常,于7月29日~7月31日进行反渗透机组保护性化学清洗,清洗方法、药剂种类与1#~3#反渗透机组清洗方式相同。清洗前后的产水量与运行压力对比,如图6、图7所示。

从4#反渗透机组清洗前后的数据对比可以看出,清洗前后产水量增加,进水压力和段间压差明显下降。相比1#~3#反渗透机组,其在化学清洗时间上缩短3/5,在清洗药剂的使用费用上节省2/3以上。

4 结语

通过汇总分析以上数据可知,4#反渗透机组通过优化机组整体布局、采用新型反渗透膜,达成以下目标:具有较好的抗污染性能,能够延长设备运行时间,增加周期产水量;有效减少了反渗透机组化学清洗频率,降低了设备维护成本;化学清洗pH值的耐受范围可达到1~13,较宽的pH值范围有助于实现针对膜污染物、有机化合物和无机盐结垢等的有效清洗;降低能源消耗,节约生产运行成本。

通过一年的使用统计,污水处理厂深处理2019年外输水量387.4 m?/h;2020年4#反渗透投运后,深处理外输水量438.9 m?/h,平均每小时增加外供量51 t/h,每年为污水处理厂增收273.6万元。

设备运行电费方面:通过现场仪器测量计算,4#反渗透机组平均每小时耗电量为114 kW·h,1#~3#反渗透机组平均耗电量132 kW·h。4#反渗透机组平均比1#~3#反渗透机组节约电量18K kW·h,每年可节约电费约9.5万元(按0.6元/kW计算)。

反渗透机组能够减少清洗时间和次数,可节省化学清洗药剂数量的50%以上。按照每套反渗透机组清洗一次使用药剂费用3 000元/次,每年正常清洗4次计算:可得3 000元×4÷2=6 000元/年。合计每年将为污水处理厂增收:273.6万元+9.5万元+0.6万元=283.7万元。

4#反渗透机组延长设备运行周期,有效增加了设备周期产水量,在相同情况下比1#~3#反渗透装置节能幅度高10%左右。此次新增4#反渗透机组,通过优化机组整体布局和采用新型反渗透膜,达到了明显降低设备运行成本和人工成本的效果。

参考文献

[1] 陶氏化学公司.FILMTEC?反渗透和纳滤膜元件产品与技术手册[M].美国:陶氏化学公司,2017.0196B4B3-0396-4F43-9EE0-F9EAC59EAC16

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