王 辉,刘云霄,范海龙
(1.中铁十四局集团隧道工程有限公司,山东 济南 250000;2.太原重型机械集团有限公司,山西 太原 030024)
针对某项目刀盘的结构形式及其地质状况,结合目前中铁十四局集团隧道工程有限公司(全文简称中铁十四局)类似刀盘的使用情况,欲对刀盘格栅进行改造,主要是去除部分格栅以增加开口率,提高刀盘出土效率[1]。
分析得出三种改造方案,现对这三种方案进行刀盘强度计算:第一种方案,即是去除刀盘主辐条和副辐条的全部格栅;第二种方案,即是去除刀盘主辐条的第一和第三格栅以及副辐条的内侧辐条;第三种方案,即是保留主辐条的第二格栅,保留副辐条的外侧格栅并由起初的560 mm 宽,改造为160 mm 宽(从前割掉160 mm,从后割掉240 mm)(如图1 所示)。
图1 三种改造方案
根据制造厂商提供的Q345B 的材料参数进行计算,各种参数如:合金钢Q345B(Steel Q345 B);杨氏模量(Young Modulus),E:210 000 MPa;泊松比(Poisson's ratio),v:0.3;密度(Density),ρ:7 850 kg/m3;屈服强度(The yield strength),σp0.2min=275 MPa。
应力准则(STRESS CRITERIA):
根据欧洲标准对于正常加载,最大范·米赛斯等效应力σa=0.67σp0.2min。
根据欧洲标准对于危险工况加载,最大范·米赛斯等效应力σa=0.9σp0.2min。
刀盘的加载情况如表1 所示。
表1 刀盘加载情况
利用有限元软件计算了各种方案的应力及变形情况,修改前后等效应力云图和安全系数云图如下页图2—图5 所示,可以看出:修改前的等效应力云图的最大值181.85 MPa,没有达到钢板的屈服极限275 MPa,并且大部分的应力值比较小(共有74 416个节点,等效应力大于100 MPa 的节点有27 个);而全去掉后的等效应力云图的最大值440.74 MPa,大大的超过了钢板的屈服极275 MPa,并且有相当一部分节点的等效应力比较大(共有62 629 个节点,等效应力大于100 MPa 的节点有371 个)。所以单从等效应力分析,修改后的模型是不可行的。
图2 未修改
图3 方案一
图4 方案二
图5 方案三
修改前安全系数最小值是1.512 2,并且安全系数小于5 的节点数只有805 个,占总数的1%;而全去掉后的模型安全系数的最小值是0.623 95,且安全系数小于5 的节点数有3 759 个,占总数的6%。所以单从安全系数分析,修改后的模型是不可行的。
由以上两点得出:全去掉后的模型是不可行的,应对修改后的模型在关键部位加上一定数量的肋板或钢管,以增加刀盘的强度。
分析方案二和方案三,通过比较原始数据,可以看出无论是等效应力还是安全系数都变化不大,可以满足现场要求。同时通过表2 可以看出,方案一不满足设计要求,而方案二和方案三都满足设计要求。但考虑到方案三的开口率比方案二的大,不容易生成泥饼,掘进速度更快,更加满足现场要求[2]。因此从施工和强度方面综合考虑,建议该项目按方案三对刀盘上的格栅进行改造。
表2 各种方案计算结果
针对该项目的地质特点以及刀盘的结构形式,提出了三种改造方案,通过一系列的有限元分析,最终得出方案一不可行,方案二与方案三符合要求的结论。但综合考虑施工与强度方面,最终得出方案三,即是保留主辐条的第二格栅,保留副辐条的外侧格栅并由起初的560 mm 宽改造为160 mm 宽,为最终的改造方案。