倾斜煤岩层条件回采巷道支护控制技术

2022-05-27 04:29:52贾毅超吴少康刘晓峰
采矿与岩层控制工程学报 2022年3期
关键词:非对称型钢锚杆

贾毅超,刘 萍,2,韩 森,2,吴少康,罗 畅,陈 镇,刘晓峰

(1.贵州大学 矿业学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州省复杂地质矿山开采安全技术工程中心,贵州 贵阳 550025;3.冀中能源邯矿集团矿山管理分公司 新星煤业,河北 邯郸 056000)

回采巷道围岩的稳定性是工作面安全生产的前提,其受采动作用、赋存环境、煤岩体倾角、支护方式等因素的影响,但支护方式是可调控的关键因素。近年来,诸多学者对采动作用下软岩巷道的支护技术进行了研究,并取得了一系列的成果,康红普[1-2]等系统地总结了巷道围岩变形相关的破坏特征与破坏机制、围岩地质力学特性及其围岩控制理论及技术,并论述了其控制方法与原理;陈建强[3]、高林[4]、董永占[5]、张艳丽[6]等通过现场实测发现回采巷道受倾角影响,出现非对称变形的现象,通过数值模拟、理论分析对巷道非对称变形机理进行研究,提出“主动支护、关键部位加强控制”的支护原则;徐佑林[7-8]等针对某矿重复采动下造成巷道变形严重的问题,基于承载拱控制理论,提出“卸- 转-固”围岩控制技术,在工程应用中取得良好的支护效果。此外,其他学者也对工作面回采巷道围岩破坏特征、破坏机理、支护优化等做了一系列的研究与现场应用[9-19]。

由于贵州矿区地质条件较为特殊,开采巷道多数处于软岩层位,易受采动、倾角等因素影响,造成围岩破碎,巷道变形较大,支护效果较差,巷道呈大面积、非对称变形。笔者以贵州桐梓某矿20701运输巷为工程背景,通过现场实测、室内试验,对巷道变形机理进行分析,并结合压力承载拱理论,对支护方案进行优化,提出“锚杆/索+注浆+钢筋网+U型钢”的联合支护方案,将该支护结构视为一种双壳承载拱结构,结合数值模拟、理论分析对优化方案的支护效果进行分析,最终用于工程实践,研究结果可为类似地质条件的矿井提供借鉴。

1 工程概况

1.1 工程地质条件

贵州某矿20701工作面运输巷埋深200 m,巷道围岩为粉砂岩、煤,当前准备开采7号煤层,平均厚度为1.9 m,属稳定可采煤层,煤层平均倾角为30°。在开采初期,受承压水、裂隙水的影响,巷道变形剧烈。巷道层位示意如图1所示。

图1 20701回采巷道层位示意 Fig.1 20701 horizontal map of mining roadway

1.2 原支护方案

20701工作面运输巷断面呈直墙半圆拱形,其巷道净宽为5.0 m,两帮直墙高0.6 m,顶部拱高2.5 m,属半煤岩巷。采用“锚杆/索+钢筋网”联合支护,选取φ10 mm焊接规格为4 900 mm×1 100 mm的钢筋网;采用规格为φ22 mm×2 400 mm的左旋全螺纹钢等强度预拉力锚杆,间排距为900 mm× 900 mm;选用规格为φ22 mm×6 000 mm的锚索,间排距为1 600 mm×1 800 mm;沿巷道全断面喷射100 mm厚的水泥砂浆封闭围岩,支护方案如图2所示。

图2 原支护方案 Fig.2 Original support scheme

1.3 围岩矿物成分与力学性质测试

将现场取回的岩芯样本进行加工,分别制成粉末样品与标准试件,采用X射线衍射仪对围岩成分进行分析,岩石矿物成分与含量见表1。采用液压式万能材料试验机对巷道围岩进行力学性质试验,试验对干试件与饱和试件单轴抗压强度进行测定,测试结果见表2。

表1 岩石矿物成分与含量 Table 1 Composition and content of rocks and minerals

表2 围岩力学性质测试 Table 2 Test of mechanical properties of surrounding rock

由表1可知,围岩成分中黏土矿物含量居多,黏土矿物中亲水性最强的蒙脱石含量占47%,易吸水膨胀、变形,对围岩产生膨胀压力,同时多数围岩遇水软化,加剧围岩松散破碎。

由表2可知,围岩试件加工为泥质粉砂岩、煤与粉砂岩互层、煤等3类,如图3所示。

图3 围岩试件示意 Fig.3 Schematic diagram of surrounding rock specimens

经单轴抗压试验发现,泥质粉砂岩试件承载能力最强,煤与粉砂岩互层试件与全煤试件的承载能力均小于泥质粉砂岩试件,且两者的承载能力相当,软化后二者承载能力均相对较弱,说明层状结构对试件承载能力有所影响。饱和水处理后,3类试件的承载能力急剧下降,软化系数为0.19~0.28,总体较小,说明围岩对水较为敏感。因此,巷道在开挖过程中,应及时喷浆封闭围岩,防止地下水、工程用水等渗透围岩,导致围岩强度降低。

2 巷道变形特征及原因分析

2.1 巷道变形情况

通过对井下现场调查,20701工作面在开采初期,巷道中部区域局部渗水,断面已产生剧烈变形,常出现顶板下沉、两帮收缩、底臌、锚网及锚杆等结构原件失效等,说明原有支护方式效果欠佳,喷浆效果较差,伴随着围岩中含有较多的黏土矿物,遇水产生较大的膨胀压力,导致围岩松散破碎,进一步破坏支护与围岩间的相互作用,支护效果差。井下实拍如图4所示。

图4 井下实拍 Fig.4 Downhole real picture

2.2 巷道围岩变形实测

基于现场调查发现巷道中部区域变形较大,距开切眼约250 m。为进一步确定巷道断面变形特征及支护效果,采用测杆和标枪对围岩收敛进行监测,选取中部区域的4个断面测点,各测点的两帮收敛变形与时间关系如图5所示。将变形量最大的测点断面作为特征断面,采用YJDM3.6矿用激光巷道断面检测仪对巷道变形较大区域的断面变形进行监测。

图5 两帮收敛量与时间变化曲线 Fig.5 Convergence of two sides and time curves

由图5可知,受开挖扰动影响,初期围岩变形速率较快,变形速率最高为8~18 mm/d,随后支护起到效果,围岩变形速率有所减弱,但围岩变形未呈现稳定收敛趋势,中部巷道变形严重,其中测点2和3处变形最严重,在施工阶段测点或许遭到破坏,因此监测被迫终止。监测结果发现采用“锚杆/索+钢筋网”联合支护无法有效控制巷道变形,未能形成良好的围岩封闭结构。

通过采用YJDM3.6矿用激光巷道断面检测仪对巷道变形较大区域的断面变形进行监测,发现断面呈非对称变形,其巷道断面右半部分整体变形较大,经检测仪自带分析软件量化,左帮位移242 mm,左肩位移280 mm,右帮位移334 mm,右肩位移390 mm,顶板位移372 mm,底板位移340 mm,断面平均收缩率约为42.07%。研究区与特征断面示意如图6所示。

图6 研究区与特征断面示意 Fig.6 Schematic diagram of study area and characteristic section

布置窥视观察点以进一步了解围岩内部破碎情况,为支护优化提供理论支撑。测试孔2和7靠近煤岩结构面区域,窥视钻孔布置及内部结构窥视结果如图7所示。通过钻孔窥视可知,围岩内部裂隙延伸到一定距离后,呈现较小的纵向裂隙与环形裂隙,超出部分的岩石完整性较好,未产生裂隙,测试 孔1~7内部围岩裂隙发育最大长度分别为4.22,5.33,4.08,4.01,4.33,3.01,4.16 m,7个测试孔的裂隙发育长度超过锚杆长度(2 200 mm),且部分裂隙发育长度接近锚索长度(4 900 mm),说明锚杆、索布置不合理,应调整锚杆、索的数量、间排距和型号等参数。从巷道内部围岩的破碎情况来看:右肩、底板左侧区域内部围岩破碎程度较高,结合室内试验,发现巷道煤与粉砂岩互层区域易受层状结构的影响,即倾角、煤岩体结构面等地质构造的影响,该区域为巷道支护关键区域。

图7 钻孔内部结构窥视 Fig.7 Peep view of borehole internal structure

2.3 巷道围岩变形原因分析

依据室内试验、现场调查和理论分析,得出围岩变形的主要原因为

(1) 地下水对围岩力学性质的影响。经室内试验,围岩矿物组分中含大量黏土矿物,易吸水产生膨胀应力,使得围岩更易松散破碎。围岩吸水软化后进一步降低了其承载能力。现场调查发现混凝土层遭到破坏,巷道表面及围岩内部渗水,迫使围岩软化、膨胀,使得围岩的力学性质急剧下降[20-21]。

(2) 支护方式不佳。结合现场调查与实测发现,巷道从开挖初期进行监测,两帮收敛位移并未呈稳定收敛趋势,变形量逐步增加,初期变形速率最高达18 mm/d。巷道出现底臌、顶板下沉等现象,且多处锚杆/索结构单元失效,局部区域出现渗水情况,导致围岩-支护的相互作用效果较差,进一步增大了围岩的变形。

(3) 倾角、煤岩体结构面等地质构造的影响。经室内试验发现,煤与粉砂岩互层试件的承载能力小于全泥质粉砂岩试件,与全煤试件的承载能力相当。结合钻孔窥视结果分析,靠近煤与粉砂岩互层区域的内部围岩破碎程度较高,同时受结构面区域小节理的影响,也是造成工作面非对称变形的主要原因之一[22]。

3 优化方案设计及数值模拟

3.1 优化方案设计

针对20701运输巷道断面变形与围岩内部破碎情况,提出“锚杆/索+注浆+钢筋网+U型钢”联合支护方案,即预注浆加固+初次锚网加固+二次锚(索)注加固+U型钢支架+喷浆封闭围岩,优化支护方案如图8所示。

图8 优化支护方案 Fig.8 Optimized support scheme

选取φ10 mm焊接规格为 4 900 mm×1 100 mm的钢筋网;采用φ22 mm×2 400 mm的左旋全螺纹钢等强度预拉力锚杆,间排距为800 mm×800 mm;采用φ22 mm×6 000 mm的高强注浆锚索,间排距为 1 200 mm×1 400 mm;锚杆/索结构单元固定采用K2350树脂药卷;沿巷道全断面喷射200 mm厚的水泥砂浆,搭配29号U型钢支架,封闭围岩;除对高强注浆锚索注浆外,对巷道两帮、底板进行注浆,注浆材料选用硫铝酸盐水泥,水灰比为1.25∶1至0.8∶1,注浆压力不小于3.0 MPa。

优化方案考虑地下水的影响,预先进行注浆,改善围岩的力学性质,加厚混凝土墙厚度,防止围岩被软化。考虑地质构造的影响,预先注浆改善围岩的力学性质,以降低结构面的影响,巷道关键区域合理增设锚杆/索,将煤层锚固在粉砂岩层中,进一步改善围岩的承载能力。在此基础上,加入U型钢支架,对支护对称设计进行了优化,各种支护优势协同互补,组成一种双层承载拱结构[23-25],如图9所示。

图9 双层承载拱结构示意 Fig.9 Schematic diagram of double-layer bearing arch structure

(1) 增加注浆环节,按实际情况设计注浆孔的间排距,注浆对围岩裂隙及煤、岩体中软弱面进行填充,降低水与巷道围岩的接触面积,防止膨胀变形与结构变形,改善破碎围岩的完整性,进而改变其力学特性,黏聚力与内摩擦角得到提高。

(2) 调整锚杆/索的间排距,搭配加粗后的钢筋网,组成高预应力锚网/索结构,此结构及时主动支护围岩,保持围岩的完整性,降低应力梯度和集中系数,防止破碎围岩及软弱夹层裂隙进一步扩展,有利于形成压力拱承载结构,进一步控制巷道出现非对称变形。

(3) U型钢支架采用可伸缩性支架,弥补了锚杆/索刚性不足的缺点,同时锚网/索结构降低了围岩对U型钢支架的挤压作用,U型钢支架与锚网/索结构相互协调互补,加强了承载拱结构的稳定性。

(4) 加厚的混凝土喷层能更好地封闭巷道表面,防止其风化、软化,充分承载拱结构的优势保持了巷道的长期稳定。

3.2 数值模拟效果分析

3.2.1 数值模拟模型的建立

通过FLAC3D对20701工作面运输巷支护方案进行模拟对比,模型规格为50 m×30 m×75 m,如图10所示。顶部施加5 MPa的局部应力,侧压系数取1.25,为消除边界对巷道的影响,巷道左、右两侧宽度均为巷道半径的10倍。煤岩层力学参数见表3。

图10 模拟模型示意 Fig.10 Schematic diagram of simulation model

表3 煤岩层力学参数 Table 3 Mechanical parameters of coal and rock strata

3.2.2 模拟结果分析

数值模拟位移对比云图如图11所示。

由图11可知,优化支护前、后,运输巷断面呈非对称变形,主要位于顶、底板与右肩部分,与现场情况相符。优化支护后,巷道变形得到明显改善,顶、底板最大位移量由289 mm降低至59 mm,顶、底板最大移近量由369 mm降至67 mm;左、右两帮最大位移量由318 mm降低至52 mm,左、右两帮的最大移近量由387 mm降至68 mm;最大主应力由10 MPa提升至17 MPa。注浆提高了破碎围岩的物理力学性质,提 高了围岩的黏聚力,搭配合理间排距的锚杆/索结构,使得围岩-支护协同作用充分发挥,改善了20701运输巷大面积、非对称变形。

图11 数值模拟云图 Fig.11 Numerical simulation cloud map

4 工程实践

现场采用“锚杆/索+注浆+钢筋网+U型钢”联合支护方式,为了解优化支护后巷道的变形情况,验证优化支护方案对巷道控制的效果,利用YJDM3.6矿用激光巷道断面检测仪对中部分析区测点(原测点2和3)断面两帮及顶、底板的变形情况进行为期60 d的再次监测,并对中部断面监测情况进行分析。巷道断面位移及位移速率曲线如图12所示。

由图12可知,20701运输巷采用优化支护方案后,初期的巷道顶、底板及两帮变形速率普遍较快,待35~45 d后巷道断面各点位移趋于稳定,此后变 形速率不断降低,等于0或接近0。测点2和3的顶、底板的平均移近量为141 mm,左、右两帮的平均移近量为116 mm,测点2和3的顶、底板及两帮在变形期间最大移近速度分别为6.2,3.6 mm/d和7.0,4.8 mm/d。巷道断面变形监测情况如图13所示。

图12 巷道断面位移及位移速率变化曲线 Fig.12 Deformation and deformation rate curves of roadway section

由图13可知,优化支护后,巷道断面变形较小,且未出现非对称的大面积变形,30 d时断面平均收缩率为9.23%,60 d时断面平均收缩率仅为11.49%,之后断面收缩率几乎未发生改变。巷道断面平均收缩率较原支护而言,降低了30.58%。监测结果表明:采用“锚杆/索+注浆+网喷”联合支护方案后,能较好地将巷道变形控制在合理的范围内,且未影响工作面的正常生产。

图13 巷道断面监测对比 Fig.13 Comparison diagram of detection of roadway section

5 结 论

(1) 20701工作面运输巷的原支护方式不合理,围岩表面及内部渗水,使内部围岩膨胀、软化,且局部区域存在软弱结构面,进一步破坏了围岩-支护结构,导致结构单元失效,造成巷道断面呈大面积、非对称变形。

(2) 根据原支护条件下运输巷断面变形特征及其原因,提出“锚杆/索+注浆+钢筋网+U型钢”联合支护方案。通过数值模拟验证了优化后支护方案的可行性,其极大地降低了巷道围岩的变形量,顶、底板最大位移量降低了230 mm,左、右两帮最大位移量降低了266 mm;通过注浆改善了破碎围岩的力学条件,联合锚网索、U型钢等组成双壳承载拱结构,控制了巷道断面的非对称变形。

(3) 工程实践表明,采用优化支护方案后,巷道断面各点的位移量、收敛率大幅降低,顶、底板平均移近量为141 mm,左、右两帮平均移近量为116 mm,巷道断面平均收缩率由42.07%降至11.49%,降低了30.58%,使得巷道变形控制在合理的范围内,优化效果显著。

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