桥式起重机电气控制系统改造

2022-05-17 07:45查林雄
云南化工 2022年4期
关键词:吊钩电气控制起重机

查林雄

(云南大为化工装备制造有限公司,云南 沾益 655338)

我公司制造厂房的桥式起重机的能力为100/30吨,使用最频繁。由于设备投入使用时间超过15年,电气控制系统整体老化,电气元件动作不可靠、不准确,因此电气故障发生的频率较高。电气控制线路上出现故障的元件较多,大大增加了维修人员的维修难度,严重影响了生产工作。同时,设备在使用中出现了问题,对吊装过程的人员、工件、起重机自身安全都存在很大的安全隐患。

1 问题的提出

我公司的桥式起重机运动机构都是采用绕线式电机串电阻调速,控制特点是:调速范围小,调速波动大;能耗大、电能消耗在调速电阻上;安全性能差,电气控制运行不够平稳,空中定位较差,事故隐患大。出现的故障有:电机发热、启动停止过程冲击大、电机转子绕组故障、集电环磨损严重,用以电机调速的电阻丝易发热烧断,最终故障率高。我公司已经有4台桥式起重机电机出现转子绕组与集电环连接端子烧毁的情况。只有进行电气控制改造,才能降低运行成本,提高安全性和可靠性。

2 改造方案

该桥式起重机有5台电机,分别是:主吊钩电机1台、副吊钩电机1台、小车行走电机1台、大车行走电机2台。要求:起动力矩大,低速时需大力矩输出;当电机出现过载情况时,过电流继电器迅速动作,切断电源。采用变频器控制能完全满足使用工况要求,还能达到节能的效果,将每台电机的转子回路三相引线短接即可;主副吊钩升降选定2个合理速度,大小车电机选定3个合理速度,5台电机的速度控制、正反转控制,全部用采用起重机原本的凸轮控制器来实现。

2.1 方案论证

1)变频器调速稳定、精确,可明显减小机械冲击、惯性载荷,使得起动相当平稳。超基频变频调速功能,可以使空载起重机在空载运行速度翻倍,负载能力提高25%以上。不频繁工作的情况下,提高起重机的空载速度,完全能满足电机的运行速度要求。2)转矩可调,停止平稳;逆行控制简单,节约成本。3)与转子串电阻比较,可以节约电能18%左右。4)电机在快速停车过程中,会产生大量的再生电能,该电能直接作用于变频器的直流电路部分,严重损害变频器。因此,必须在变频器外部增加制动电阻来消耗该电能,制动电阻选用防尘、耐高温型不锈钢电阻。

2.2 方案实施

采用变频器控制后,起重机的主起升、副起升速度设定为二档,大车行走、小车行走速度设定为三档;选用4台台达工业重载型矢量变频器。主副起升、大小车行走变频器型号分别为:DT500-T1100G3、DT500-T0750G3、DT500-T0550G3、DT500-T0150G3。

每个变频器增加制动电阻,制动电阻的粗略计算公式:

主副起升、大小车行走的主电路图及控制电路如图1所示。

图1 主电路图及控制电路

3 安全性

采用变频调速控制后,可以杜绝司机违规操作。变频器具有零速全转矩功能,可有效地防止溜钩。零速时满转矩输出,即使制动器松动或失灵时也不出现重物下滑,确保吊装安全可靠。系统的软启动、软停止的功能降低了机械传动冲击,明显改善钢结构性能。调速范围宽,可实现有精确定位要求的作业控制。

4 经济性

改造时只增加变频器、制动电阻,保留原电机、凸轮控制器。材料费预算3万元,人工安装调试费预算8000元,总费用大概38000元。如表1所示。

表1 起重机电机控制变频器功率及费用

5 结束语

本改造主要对桥式起重机的传统电气控制系统进行了改造,采用变频调速技术来控制起重机启停、调速,经理论验证可以节约电能、降低运行故障、吊装更加安全可靠。

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