杨元周,杨乾伟,郭彪
(重庆市勘测院,重庆 401121)
高液限土用作路基填料,因其过高的天然含水量及液塑限而难以直接填筑压实,承载性能低,同时路基的性能易受自然气候环境变化的影响而发生劣化,高液限土路基易于失水收缩开裂,复浸水后再失水收缩将进一步加深加宽开裂,不断削弱路基的强度及稳定性能。因此规范规定高液限土不得直接作为路堤填料。
在滇中的公路、市政道路建设中,遇到的高液限土路基填筑问题越来越突出,滇中高液限红黏土分布广泛,借用符合要求的路基填料需要远距离调运,且挖方高液限土数量巨大,废弃很不经济,因此研究高液限土的改良及利用十分必要。
关于红黏土及高液限土改良及处治技术,许多学者进行了有益的改良试验和工程应用探索,积累了较为丰富的改良方案,总结了很多有效的工程措施。施灿海等[1]研究了纤维、纤维水泥对云南红黏土强度的影响。叶琼瑶等[2]通过对高液限红黏土掺加不同比例的砂砾、石灰、粉煤灰、二灰、水泥及“康耐”改良剂等进行液限、塑限、CBR等试验,研究了广西全兴高速公路红黏土的路用性能改良效果。刘春原等[3]针对高液限黏土稳定性差的性质,添加石灰,研究其混合土料的强度变化规律。徐勇等[4]通过重型击实试验和无侧限抗压强度试验,研究了不同石灰掺入量及不同养护时间对石灰土的最大干密度、最优含水率及无侧限抗压强度的影响。刘宝臣等[5]采用水泥搅拌法对桂林软弱红黏土无侧限抗压强度、抗剪强度、抗拉强度与水泥掺入比、龄期的关系等主要力学性质进行室内试验研究。程涛等[6]对广东省云罗高速沿线9组代表性高液限土进行了掺水泥0%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%后的承载比试验。栾传宝[7]以呼和浩特地区的红黏土为原材料,用粉煤灰改变红黏土的性质,重点研究粉煤灰对红黏土强度及含水量的影响。张金利等[8]通过多种试验研究了聚丙烯纤维红黏土的力学特性。
以上研究表明,关于高液限土改良技术,石灰、水泥、粉煤灰、NCS、矿渣、砂砾料等改良方法在一定程度上均能达到良好的技术效果,而每种改良方法有其适用范围和条件,由于路基填筑中涉及的工程量巨大,因此改良方案的选择及推广还常常受限于方案的经济效益,为此已有的工程实践中最常用的改良方法为砂砾石和石灰改良。鉴于改良方案的经济技术优越性,结合地区特点及沿线建材情况,本文采用生石灰添加剂对滇中高液限土进行改良研究,通过系统的路用物理力学实验,论证其改良效果。
试验采用云南玉溪至楚雄高速公路沿线高液限土,红褐色,天然含水率28%~32%,液限61%,塑限27%,塑性指数34。
拟采用加入1%、3%、5%、8%生石灰(干质量之比)几种改良方案进行试验研究,为进行对比,同时对素土进行试验研究。试验包括击实试验、CBR试验、回弹模量试验、收缩试验以及干湿循环试验等。系统评价生石灰改良滇中高液限土的改良效果。
对素土以及加入1%、3%、5%、8%生石灰的高液限土进行标准击实试验,击实曲线如图1所示。从图可知各改良方案的最佳含水率以及最大干密度如表1所示,可以看出,随着生石灰加入量的增加,土样的最佳含水率逐渐增大,而最大干密度则逐渐减小。由于玉楚高速高液限土的天然含水率较高,一般在28%~32%,远高于最佳含水率,而要降低其天然含水率是较为困难的,需要大量的粉碎、翻晒工作,因此从满足最佳含水率方面来说,对高液限土进行改良时,生石灰加入量越多越好。
图1 击实曲线
不同配比试样最大干密度与最佳含水率 表1
CBR值是土体承载性能的重要指标。对素土以及加入1%、3%、5%、8%生石灰的高液限土进行CBR试验贯入力与贯入量曲线如图2所示。
图2 不同掺灰比条件下改良红黏土贯入力与贯入量曲线
根据图2进行进一步计算,可以得到各改良方案的高液限土的CBR值见表2及图3所示。可以看出,相比素土来说,加入1%的生石灰后试样的CBR值从6增大到41.71,增大幅度达695%,改良效果非常显著,进一步将生石灰的加入量增加到3%后,试样的CBR值进一步增长到50.06,但当石灰掺量增加到5%、8%时,试样CBR值并没有增加,反而有一定程度的降低。可见,从提高土体CBR值角度,最优的生石灰掺量在3%左右。
不同改良方案下试样CBR值 表2
图3 不同配比试样的CBR值
在进行CBR试验时同时测试了试样的膨胀率如图4所示,可以看出,加入生石灰后,高液限土的膨胀率大幅下降,石灰加入越多,膨胀率越小,但差别不明显。
图4 不同配比试样的膨胀率
对素土及加入1%、3%、5%、8%的高液限土进行回弹模量试验,单位压力与回弹变形的关系曲线如图5所示。
图5 不同配比试样的单位压力与回弹变形曲线
不同配比试样的回弹模量 表3
根据图5进一步分析计算,可得到各配比试样的回弹模量见表3及图6所示。可以看出,添加生石灰可以明显提高高液限土的回弹模量,石灰加入越多,回弹模量越大,不过当石灰含量大于3%时,回弹模量的增长率明显降低,因此从提高路基回弹模量角度,最优的石灰掺量也在3%左右。
图6 不同配比试样的回弹模量变化曲线
为了检验生石灰改良高液限土的失水收缩特性,对素土及加入1%、3%、5%、8%的改试验进行标准收缩试验,各配比试样的含水率与线缩率关系曲线如图7所示。
根据图7进一步分析计算,可得到不同配比条件下高液限土的收缩系数见表4及图8所示。可以看出,素土的收缩系数达0.402,加入石灰改良后,收缩系数显著减小,石灰含量越大,效果越明显,当加入8%石灰时,收缩系数仅0.09。说明加入生石灰能够有效抑制高液限土遇水膨胀,失水收缩开裂的不利特征。
图7 不同配比试样含水率与线缩率关系曲线
不同配比试样收缩系数 表4
图8 不同配比试样收缩系数变化曲线
以上试验结果表明,加入生石灰可以显著增大高液限土的CBR值及回弹模量,并明显减小试样的膨胀系数及收缩系数,显著改善高液限土的路用性能。不过,道路处于野外环境,直接受气候影响,为了检验石灰改良后的高液限土在干湿交替作用下的长期性能,对素土试样及加入3%生石灰的高液限土试样,进行5次干湿循环后进行CBR试验以及回弹模量试验。5次干湿循环后素土及改良土的贯入力与贯入量曲线如图9所示,单位压力与回弹变形的关系曲线如图10所示。
由图9、图10进行进一步计算分析,进行5次干湿循环后,素土的CBR值由6.0衰减为2.21,衰减率达63.2%,回弹模量由 120.7 MPa衰减为25,衰减率为79.3%。而加入3%生石灰的试验测CBR值由50.06增长为68.0,增长率为34.8%,回弹模量由 202.3 MPa增长到 239.4 MPa,增长率为18.3%。这表明,不进行改良时,高液限土在干湿循环作用下的性能迅速劣化,引起严重的路基病害,因此高液限土不能直接用于路基填筑。而加入生石灰改良后,在5个干湿循环周期后,改良土的性能不仅没有衰减,反而有一定的增强,这是因为在进行干湿循环过程中,生石灰继续与土体进行化学反应,性能得到进一步增强,因此,采用生石灰对高液限土进行改良,不仅可显著增强其短期性能,对高液限土的长期性能的增强作用更加明显,改良后高液限土可以满足路基填筑要求。
图9 5次干湿循环后试样贯入力与贯入量曲线
图10 5次干湿循环后试样单位压力-回弹变形曲线
本文针对滇中高液限土,对不同生石灰掺量的改良土进行了击实试验、CBR试验、回弹模量试验、收缩试验以及干湿循环试验,系统评价了生石灰对滇中高液限土的改良效果,得到以下结论:
(1)滇中高液限土生石灰最优掺量为3%左右。
(2)生石灰对滇中高液限土CBR值改良效果非常显著,相比素土来说,加入1%的生石灰后试样的CBR值从6增大到41.71,增大幅度达695%,进一步将生石灰的加入量增加到3%后,试样的CBR值进一步增长到50.06,但当石灰掺量增加到5%、8%时,试样CBR值并没有增加,反而有一定程度的降低。
(3)加入生石灰后,高液限土的膨胀率大幅下降,石灰加入越多,膨胀率越小,但差别不明显。
(4)添加生石灰可以明显提高高液限土的回弹模量,石灰加入越多,回弹模量越大,不过当石灰含量大于3%时,回弹模量的增长率明显降低。
(5)加入石灰改良后,高液限土收缩系数显著减小,石灰含量越大,效果越明显。
(6)高液限土在干湿循环作用下的性能迅速劣化,而加入生石灰改良后,在5个干湿循环周期后,改良土的性能不仅没有衰减,反而有一定的增强,因此,采用生石灰对高液限土进行改良,不仅可显著增强其短期性能,对高液限土的长期性能的增强作用更加明显,改良后高液限土可以满足路基填筑要求。