两级气浮装置处理冷轧含油废水的试验研究

2022-04-10 02:48杨志超
科技创新导报 2022年22期
关键词:助凝剂溶气含油

杨志超

(北京中科圣泰环境科技有限公司 北京 102211)

冶金轧钢生产过程中会产生一定的含油废水,主要来自轧机的乳化液废水和带钢表明清洗所产生的含油废水[1]。冷轧含油废水是冶金企业中较难处理的一股废水,该含油废水化学稳定性及污染负荷极高,油含量高达4000~20 000mg/L,COD 达15 000~20 000mg/L,BOD5为3000~8000mg/L,如果不能有效进行预处理,将会对后续废水处理系统造成很大负担,甚至扰乱生化处理单元正常运行。因此,必须采取预处理措施,提高除油效率,减少后续废水处理系统负担。

气浮法是一种高效的固—液或液—液分离技术,需要在污水里放进大量的微小分散式气泡,让其当成载体,和水里的杂质、油脂吸附在一起,借助水中气泡上升的浮力,让其上升至水面,做到和水体分离的效果[2-3]。加压溶气气浮工艺作为常用且有效的除油方式,对工业含油废水的处理具有较好效果,有深度应用空间。

1 气浮法工艺的分类

1.1 布气法气浮

布气方式主要是使用剪切性能,把水中的空气搅和成为微小的气泡,实现气浮的作用。依据搅和做法的分类,布气方式能被细分成以下几种。

1.1.1 水泵吸水管吸入空气气浮

该方式相对来说是最便捷的,但是因为水泵的运行特质受到局限,因此吸进的空气不能太多,通常情况下,不能超过吸水量体积的1/10,不然就会损坏设备的负压功能,同时,水泵中的汽包无法被彻底搅碎,气泡过大,气浮的作用一般。

1.1.2 射流气浮

使用射流设备,用水的力度把空气带入废水里,实现气浮的作用。射流设备的喷口会喷出速度很快的水流,让吸入空间出现负压的情况,然后自吸气管吸进气体,当气体与水的混合物进入管中之后,再实施能量反应,空气被搅合成为细小的气泡,之后进入扩散环节,能力发生转化,再一次压缩气泡,提升空气与水体的融合度,最后在气浮池里实施气水的分离工作[4]。

1.1.3 扩散板曝气气浮

该方式作业相对传统,被压缩的气体经扩散空间中的细小缝隙后,让气体成为微小的气泡注入水里。可是,这种作业方式的扩散设备的孔洞非常小,所以经常被堵住,如果将孔洞调大,需要再加入表活剂物质,才能够变为可使用的棋气泡,所以,这种气浮方式的使用相对局限。近年来,最新研发的弹性膜微孔曝气设备已经解决了上述问题,使用微弹性材质生产的扩散设备,能够实现开启、关闭的效果。

1.1.4 叶轮气浮

该方法的作业原理是:叶轮设备连接电机后,会快速地转动,制造负压,从而吸进气体,待处理的废水自盖板上部的孔洞流入被叶轮设备搅和之后,会形成微小气泡,然后和水体充分融合,再通过整流板,于池体中稳定地上升,实现气浮的效果。

该方法相对来说更加适合用在水量工作小、但污染问题严重的水体中,去油的成效可以实现超过80%。该方法操作相对便捷,但是气体被搅和得同样不够匀称,气泡不够细腻,通常都是大于0.1mm体积的,所以,如果供气的条件相对稳定的话,气泡的体积就会更小,假如体积过大,其与杂质的吸附时间就会变短,那么气浮的效果就会受到不影响。

1.2 加压溶气法气浮

1.2.1 全溶气气浮法

该方式的做法是需要把所有的污水进行加压,同时加入气体溶气装置中,气体会和污水相融,之后使用减压装置,把污水注入气浮池中,污水中会出现细小气泡,从而吸附油污与杂质,最后在气浮的作用下浮出水面,再使用刮板把杂质去除,经浮渣管排出池外。

该方式的特征为:首先,作业的溶气量高,提高了油污与杂质和气泡吸附的概率;其次,如果需要处理的污水量相同,该方式与后两种方式相比较,需要的气浮池体积更小,这样就可以降低成本的投入。这种作业方式中所有的污水都需要被加压,因此加大了含油污水的乳化量,并且,需要的压力装置相比于后两种要更大,所以动能会消耗更多。

1.2.2 部分溶气气浮法

该方式的做法是在少量的污水中加压,剩余的污水注入气浮池中,然后在其中和加压的水体融合。该方式的特征如下:第一,相比于上一种方式,这种作业方式需要的压力相对更小,所以需要的动能也就更低;第二,压力产生的乳化油会比上一种作业的产生量少;第三,该方式的作业气浮池与上一种作业方式一致。

1.2.3 部分回流溶气气浮法

该方式的做法是使用一些被去油后的水体对其实施加压工作,对其减压后注入气浮池中,再与絮凝池中流出的污水进行混合,实现气浮作用,回流的标准通常是污水的25%~100%。该方式的特征是:第一,需要被加压的水体量不多,需要的动能少;第二,气浮作业期间不需要乳化;第三,需要的气浮池要比上面几种的体积更大。想要优化气浮作业的成效,一般需要往污水里注入混凝剂物质,注入量也会由于水体的不同而不一样,通常需要经过试验后来确定[5]。

2 试验准备

2.1 废水来源及水质

试验取某特大型钢铁企业冷轧车间含油废水为研究对象,废水水质化验结果如表1所示。

由表1所示,废水中主要特征污染物包括石油类、COD、五水偏硅酸钠(表面活性剂)、悬浮物、铁等。

表1 试验水质

2.2 试验工艺路线

为了探索加压溶气气浮对冷轧含油废水污染物的去除能力,试验选择两级溶气气浮串联的形式,并加入絮凝/破乳药剂加强除油效果,试验工艺路线如图1所示。

图1 废水两级气浮处理试验路线流程图

含油废水采集后存储于原水收集槽中,调整流量后自流进入絮凝装置,与絮凝/破乳剂混合均匀后,先后进入两级气浮装置,气浮采用加压溶气气浮,部分出水加压后进入溶气水罐,通过空气压缩机,将空气加压溶于水中,形成溶气水,然后通过释放器骤然减压,快速释放,产生大量微细气泡,使水的分散微细油粒和悬浮物形成絮体漂浮物浮出水面,进而从污水中分离出来,浮油渣通过刮渣机刮入污泥收集槽,废水经过处理后收集于出水槽中。

2.3 絮凝剂与助凝剂的选择

为了增强溶气气浮工艺中污染物去除效率,试验中以常规聚合氯化铝作为絮凝/破乳药剂[4],一方面其作为絮凝剂,能够使污水中的悬浮物凝聚成细小絮团;另一方面,聚合氯化铝是一种电介质类凝聚剂,具有较强破乳能力,能够良好地针对乳化液含油废水特点。同时,为了加强絮凝效果,试验中以聚丙烯酰胺阴离子作为助凝剂,分子量为12 000 000。

2.4 试验思路

(1)探索单级气浮停留时间、加药量对冷轧含油废水中污染物去除效率的影响。

(2)探索单级溶气气浮对冷轧含油废水中污染物的去除效率。

(3)探索两级溶气气浮对冷轧含油废水中污染物的去除效率。

3 试验结果与讨论

3.1 探索单级气浮水力停留时间、加药量对冷轧含油废水中污染物去除效率的影响

3.1.1 单级溶气气浮水力停留时间对废水水质影响

试验中,以絮凝剂、助凝剂的投加量为定量,以水力停留时间(HRT)为变量,通过调整进水量以控制气浮装置水力停留时间,试验结果如图2所示。

图2 单级气浮装置出水污染物随H R T 变化曲线

由图2可以看出,气浮装置停留时间在10~40min时废水中油含量及COD 的变化趋势,大致可以分为3个阶段。

(1)气浮装置HRT在10min内时,废水中油及COD去除效率明显。

(2)HRT 在10~20min 时,废水中的油及COD 仍有去除,但去除效率逐渐降低。

(3)HRT大于30min后,废水中油及COD去除效率基本稳定不变。

综合以上试验,考虑到装备经济性,一级气浮停留时间为20min 时对污染物去除效果较为理想,为了确保反应效果,可适当延长至20~30min[6]。

3.1.2 单级溶气气浮药剂投加量对废水水质影响

试验中,以气浮装置水力停留时间为定量,以絮凝剂、助凝剂的投加量为变量,试验结果如图3所示。

图3 改变混凝剂与助凝剂后出水油含量与C O D 变化趋势图

(1)助凝剂不变,当絮凝剂投加量为0~10(0.0001%)时,污染物去除效率较高;投加量为10~20(0.0001%)时,污染物去除率逐渐降低;投加量大于20(0.0001%)之后,污染物去除率基本稳定不变。

(2)絮凝剂不变,当助凝剂投加量为0~1(0.0001%)时,污染物去除效率较高;投加量为1~2(0.0001%)时,污染物去除率逐渐降低;投加量大于(0.0001%)后,污染物去除率基本稳定不变。

(3)综合以上,考虑到经济性,絮凝剂投加量20(0.0001%)左右、助凝剂投加量2(0.0001%)左右较为合理。

3.1.3 单级溶气气浮污染物去除率

根据以上停留时间及药剂试验结果,最终进行单级气浮试验,试验条件为絮凝/破乳剂投加量为20(0.0001%)、助凝剂投加量为1.5(0.0001%),絮凝装置设搅拌器,搅拌强度为50r/min,絮凝反应时间为5min,溶气气浮装置停留时间为20min,分离区表面负荷5m3/m2·h,采用部分出水作为溶气水,加压至0.3MPa 后回流至溶气管,回流比为30%。试验结果如表2所示。

表2 一级溶气气浮进、出水水质对比表

冷轧含油废水经过单级气浮后,石油类去除率为94.75%,COD的去除率为90.84%,H10Na2O8Si的去除率为74.81%,悬浮物的去除率为75.32%,总铁去除率为32.73%。

3.2 两级溶气气浮对冷轧含油废水中污染物的去除效率

3.2.1 二级气浮水力停留时间对废水水质影响

试验中,以二级气浮停留时间作为变量,其他反应条件均与以上单级气浮反应条件相同,试验结果如图4所示。

图4 二级气浮装置出水污染物及去除率随H R T 变化曲线

由图4可以看出二级气浮HRT 在10min 内时,废水中油及COD 去除效率明显;HRT 在10~15min 时,废水中的油及COD 去除效率逐渐降低;HRT 超过20min后,废水中的油及COD去除率基本稳定不变。

3.2.2 两级溶气气浮对冷轧含油废水中污染物的去除效率

按照一级气浮停留时间20min、二级气浮停留时间15min,其他反应条件均与单级气浮反应条件相同,整理污染物去除效率数据如表3表示。

表3 两级溶气气浮进、出水水质及污染物去除效率对比表

在一级气浮的基础上,冷轧含油废水经过二级气浮后,石油类去除率为92.97%,COD 的去除率为64.21%,H10Na2O8Si的去除率为73.82%,悬浮物的去除率为82.94%,总铁去除率为13.51%。

4 结论

(1)对于冷轧含油废水,单级气浮停留时间为20min,对污染物去除效果较为理想,为了确保反应效果,可适当延长至20~30min。

(2)考虑到经济性,单级气浮絮凝剂投加量20(0.0001%)左右、助凝剂投加量2(0.0001%)左右较为合理。

(3)冷轧含油废水经过单级气浮后,石油类去除率为94.75%,COD的去除率为90.84%,H10Na2O8Si的去除率为74.81%,悬浮物的去除率为75.32%,总铁去除率为32.73%。

(4)在一级气浮的基础上,冷轧含油废水经过两级气浮后,石油类去除率为92.97%,COD 的去除率为64.21%,H10Na2O8Si的去除率为73.82%,悬浮物的去除率为82.94%,总铁去除率为13.51%。

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