李国喜(大庆油田技术监督中心)
油田游梁式抽油机的平衡率对抽油机机井的系统效率影响较大,平衡度差的油井能耗大,系统效率低[1-3]。同时抽油机平衡状况的好坏,直接影响抽油机连杆机构,减速箱和电动机的效率和寿命,而目前抽油机效率测试所采用依据是GB/T 33653—2017 《油田生产系统能耗测试和计算方法》;仪器主要是功率表、电力分析仪、电参数动态平衡测试仪等[4-5],这几种仪器无法直接测量机采井平衡度,主要是以人工判断、读取上下冲程功率,人工计算平衡度。以油田主要测试仪器日置3169 型电力分析仪为例,现场测试时需两名测试人员相互配合,一人负责抽油机抽油杆上下行程转换节点观察,发出指令,另一人进行操作仪器,手工记录数值,这种测试方法费时费力,且存在一定的测量误差。为此,在调查研究的基础上,提出机采井平衡度自动采集装置的研制与应用,并收到良好的现场效果。
机采井平衡度测量主要有电流法、功率法两种,实践已充分证明,采用功率法更能体现机采井上下行程的平衡状况。因此,在研制机采井平衡度自动采集装置时优先采用功率法测量原理,确保机采井平衡度测量准确有效。目前平衡度采集主要是人工观察法,由2 人合作完成,即一人负责抽油机上下行程转换节点观察,并及时通知另一人操作现场测试,存在测试时效性不一致偏差,影响测试准确率,及测试效率低等问题。主要体现在以下2 个方面:现场沟通存在反应时间,检测数据精度不足,重复性差,对真实性反应平衡度的取值不够精确;自动化程度低,费时费力,效率低下。因此,有必要研制一套同步现场平衡率自动采集装置,实现测试过程中平衡率的自动采集,并能现场打印测试数据,提高测试效率,降低人为误差,保证机采平衡率数据的精准[6]。
该装置通过无线加速度监测装置自动判定机采井的上下冲程,并同步传送至测试仪器,采集上下冲程的有功功率最大值、平均值,计算出机采井平衡度。该系统具有自动化程度高,精度高,安装、测试方便快捷,有效避免人工取值的误差,提高测试准确度及测试效率,专门为油田进行电参数检测、功图测量而开发的一体化、便携式设备[7-8]。
油井电参数测量精度参照GB/T 17215.321—2021标准,其测量算法兼容油田常用的日置3169 型电力分析仪的算法,特别是无功功率计量功能可选择开关功能,根据油井设备的特点选择不同的计算方式,得到真实的功率因数和电功图数据。通过全自动采集上下冲程功率自动计算平衡度的装置,用以提升测试效率,提升自动化程度,保证测试数据准确率,为油田节能降耗提供技术支撑[9-10]。
机采井平衡度自动采集系统由两部分组成,分别是测试仪器主机和无线加速度监测装置(或者无线线位移监测装置)。测试仪器主机及其配件放置在便携手提箱中,无线加速度装置采用强力磁铁可固定在抽油机悬绳器的平面处。
1)测试仪器主机。采用触摸屏面板,内置锂电池、充电口、数据USB 接口、无线通讯接口等,机采井平衡度自动采集装置操作界面见图1。
图1 机采井平衡度自动采集装置操作界面
2) 无线加速度监测装置。为了方便现场测试,节约测井人力,提高自动化水平和测量精度。无线加速度监测装置由高精度加速度传感器、采集主板、无线通讯模块、内置锂电池、充电口、强力固定磁铁等部分组成。无线加速度装置采用强力磁铁可固定在抽油机悬绳器的平面处,随着抽油机运行其可测量油井冲程周期、上下止点位置、冲次等信息。
1)结构简单,携带方便。机采井平衡度自动采集系统,通过无线加速度监测装置自动判定机采井的上下冲程,并同步传送至测试仪器,采集上下冲程的有功功率最大值、平均值,自动计算出机采井平衡度。机采井平衡度自动采集结构简单,自动采集系统携带操作方便。
2) 自动化程度高。该系统具有自动化程度高,精度高,安装、测试方便快捷,有效避免人工取值的误差,提高测试准确度及测试效率,专门为油田进行电参数检测、功图测量而开发的一体化、便携式设备。
3) 技术先进。它集成了先进的计算机技术、测量技术、电子技术并充分考虑了油田的实际需求,其可广泛应用于油田电力设备测试,便于掌握设备的运行情况,以及辅助管理者科学地把握设备节能降耗潜力,从而可以有效地促进和推动油田节能降耗工作的开展。
4)测量准确。由于现场测量采用自动测量方法,消除了人工观察带来的计量误差,测量数据更加可靠准确,该装置的测量准确度为0.5 级。
5)节能效果好。采用机采井平衡度自动采集系统,可获得准确可靠机采机井生产运行数据,便于掌握设备的运行情况,以及辅助管理者科学地把握设备节能降耗潜力,从而可以有效地促进和推动油田节能降耗工作的开展。
该机采井平衡度自动采集装置于2021 年6 月研制获得成功,并在某油田投入现场试验应用,并得良好应用效果。截止2021 年底,该装置已累计测试机采抽油机井1 300 余口,机采井平衡度测试时间减少了一半,工作效率提升了50%。装置应用前后测试数据对比见表1。
从表1 中可以看出,应用后,油井平均系统效率提升了8.1%,平均有功率下降了3.41 kW,平均无功功率下降了7.21 kVar,平均功率因数提高了0.055,油井平衡度合格率提升22.5%,每口井平均测试时间减少了10 min,这充分说明新研制的机采井平衡度自动采集装置性能良好。
表1 装置应用前后测试数据对比
1)节能效果好。采用该自动采集装置后,根据测试结果及时调整机采井平衡度,提升抽油机井平衡度,降低了有功功率,实现了节能降耗,预计年节电可达3 883.3×104kWh,按0.623 1 元/kWh 计算,则年节能效益可达2 419.7 万元。
2) 减排效益。按照节约1 kWh 电能减排0.997 kg 二氧化碳,即减少0.272 kg 碳排放计算,则年减少碳排放1 049.5 kg,减碳环保效益明显。
3)提升现场监测技术。采用先进的计算机技术、测量技术、电子技术开发研制出机采井平衡度自动采集装置,提升了机采井能耗现场监测技术能力。
4)减轻了测试人员劳动强度。采用该自动采集装置,提升现场测试自动化程度,提升了测试工作效率,大大地减轻了员工的劳动强度。
5)测量数据更加准确可靠。自动采集装置运行平稳、案例可靠,测量数量准确度达到0.5 级,确保每一台机采井测量数据准确可靠。
实践证明,机采井平衡度自动采集装置性能良好、运行案例可靠。该装置集成了先进的计算机技术、测量技术、电子技术并充分考虑了油田的实际需求,其可广泛应用于油田电力设备能耗测试分析,它的研制成功,既为油田节能减排提供了一种新利器,又提升了油田能源监测能力,具有良好的推广应用前景。