曹奎奎
(河南永锦能源有限公司云盖山煤矿二矿,河南 许昌 461683)
随着瓦斯治理手段的更新,对于高瓦斯及突出矿井的瓦斯治理主要以施工底板抽放巷为主,然后对煤层施工穿层钻孔抽放瓦斯,掩护采面煤巷顺槽的掘进,造成每个未圈成的回采工作面,除采面顺槽外,还要均要施工1~2条底板抽放巷;随着岩巷掘进量逐年增大,巷道单进水平与瓦斯治理进度不相匹配,底抽巷掘进效率低,瓦斯治理工程滞后,严重影响了矿井生产的正常接替,底抽巷的快速掘进成为矿井亟待解决的问题。
针对以上问题,云煤二矿引进综合机械化掘进设备EBZ-318型综掘机,以23303底抽巷为背景,具体分析了影响巷道掘进速度的主要因素,从掘进装备技术、巷道层位选择、运输系统、支护参数和作业方式、管理水平等6个方面提出改进措施[1]。
1)施工装备。掘进施工装备是实现快速成巷的重要保障。传统的掘进工艺采用崩落法施工实现破岩,利用扒岩机配合矿车或胶带等设备完成装矸和运矸工序,无法实现破、装、运的一体化作业,工效较低,掘进设备选型需要符合当前地质条件,否则容易导致机械频繁故障,严重影响连续作业[2]。
2)地质条件。地质条件是影响底板抽放巷快速成巷的先决条件,若地质条件复杂则会大大影响掘进速度和成巷效果,故底板抽放巷层位的选择是影响快速成巷的关键因素[3]。
3)巷道支护。底板抽放巷一般采用锚网索联合支护方式,锚杆、索的施工密度大,繁杂的支护程序和高密度的支护形式,严重地制约掘进速度。
4)运输系统。岩巷掘进最重要的环节就是出矸,现有一般使用矿车,工序繁杂,无法进行连续性。
5)作业方式。根据现场施工经验,巷道掘进过程中支护耗时所占比重达到70%,若能实现掘支一体化作业,则可优化掘进时间,提高掘进效率。
6)管理水平。高效的组织管理模式和良好的奖惩制度,能促进技术人员的安全意识、工作积极性以及各工序的衔接能力等方面得到较大的提高。
1)改进掘进技术装备。高效机械化掘进是巷道快速掘进技术的必要条件,要提高掘进效率,就必须采用综合机械化作业,才能适应矿井多变的地质条件。在充分考虑掘进层位围岩情况的基础上,引入EBZ-318型掘进机,这套设备的特点为效率高、重心低、工作稳定性好;破岩能力强,截齿能力强;元部件可靠性高;系统简单可靠,便于维护。掘进机截割功率318 kW,装机总功率318 kW,质量128 t,截割断面5 000 mm×4 800 mm,可截割普氏系数为8以下的岩石:最大切割岩石的强度为10 MPa。适应坡度±19°,外形尺寸长×宽×高13 100 mm×2 910 mm×2 630 mm。
2)合理选择掘进层位。矿井以往底板抽放巷层位选择时,均在煤层以下8~12 m左右的L9灰岩底界掘进中(L9灰距L8灰岩间距1.8~2.0 m),巷道中高一般3.2 m,掘进期间需破8灰岩1.2~1.4 m,一是L8灰岩硬度系数在8~20,现有国内的综掘机无法直接截割,需人工松动爆破掘进,单班循环进尺严重受限。二是L9灰岩以下有一层0.1~0.3 m煤线,极易冒落,支护困难,成线差,后期施工穿层孔时,容易引起塌孔,冒落。三是距煤层较近,规定控制7 m的法线距离,掘进期间受构造影响容易误揭煤。综合以上分析,选择合适的掘进层位尤为重要,故矿井选择L8灰岩底界作为掘进标志层,此层位厚度8~12 m,距煤层法线距离18~20 m,硬度系数8~20,支护简单,完全符合矿井实际情况。
3)巷道断面及支护优化。巷道支护为锚网索+喷浆联合支护,以锚杆和金属网支护为主,配以锚索补强。因此从经济角度考虑,在满足通风的要求、钻机布置要求、掘进设备尺寸的前提下,对巷道规格进行优化,确定巷道的掘进宽度为5 000 mm,掘进高度3 200 mm。沿L8灰岩底界掘进,直接顶为L8灰岩,平均厚度9.65 m,属于稳定岩层,适合锚网支护。根据悬吊理论计算,并结合矿井现有锚杆类型,以及与相近巷道的支护经验进行类比分析,确定巷道顶、帮部选用Ф22×2 400 mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,顶部锚杆间、排距1 400 mm×1 200 mm,帮部锚杆间、排距1 000 mm×1 200 mm,有原来单排循环进尺0.8 m调整为1.2 m,锚杆由原来的18根优化为12根,全断面采用钢筋网护顶、帮,钢筋网规格为:1 500 mm×1 100 mm,网孔规格75 mm,网与网搭接长度不小于100 mm,相邻两块网之间用14号铁丝双排连接,双排连接、三花布置,双股铁丝捆扎不小于2圈。
4)完善运输系统。一是出矸系统的完善,在底抽巷车场口处施工出矸仓(长20 m×宽2.5 m×深2 m),保证可存6~8 m的矸石量,利用P-60型耙矸机出矸至矿车内,再利用电瓶车(1次8~10辆矿车)中转至主提升中,实现连续出矸的工作方式,极大较少出矸系统人员和时间。二是轨道运输系统优化,由原来无极绳绞车运输改为气动单轨道系统,较少了轨道敷设的工序,极大缩减了运输人员和作业工程量。
5)抓好作业循环组织。在掘进生产中以割矸、上网、支护、出矸等关键工序为主线,其他工序尽量做到平行作业。在支护同时使用3~4台锚杆钻机施工顶板锚杆,2台手持式风钻施工护帮锚杆,同时优化锚杆施工程序,在钻孔施工同时,由装杆人员将锚杆、托板、垫片等按顺序安装成套,注杆时一次性注入,使支护时间由原来的70 min下降到40 min,极大地提高了工作效率。
6)靠机制调动积极性。一是制定《进尺台阶激励管理办法》,每月制定内部进尺基数,完成进尺计划按奖励基数兑现,奖励基数为2万元(单个掘进工作面),提高了班组安全快速掘进的积极性。二是为了强化激励机制,采用灵活多样的工资分配政策调动员工生产的积极性,工资向技、苦、脏、累、险岗位倾斜,真正实现多劳多得。实行责任追究。班组内按工种分成顶板支护、护帮支护、挂网联网等班组,分别承包巷道成型、支护质量、联网质量等。三是矿井制定了《掘进巷道工程支护质量及工资结算验收考核管理办法》,每旬对各掘进巷道进行工程质量验收,并于月底进行全面复验,验收结果直接与施工队组当月工资挂钩,不合格进尺直接扣除,同时对施工责任者进行重罚,要求其采取措施进行整改,促进施工人员按标准作业,施工合格工程。
1)巷道掘进装备技术是快速掘进技术的关键,通过引进EBZ-318悬臂式掘进机掘进,巷道掘进效率得到显著提高,巷道的日进场由原来的掘进进尺2.4 m/d,提高到8 m以上,月进尺维持在130 m以上,最高155 m,掘进速度提高了3倍,掘进效率大幅提高。
2)在巷道围岩稳定的情况下,由原来单排循环进尺0.8 m调整为1.2 m,锚杆由原来的15根优化为12根。
3)在巷道断面及支护优化后,先后安装9台顶板离层仪,通过日常对顶板离层仪数据进行采集和分析,结果发现9处观测点(近300 mm范围内)没有离层现象,顶底板移近量最大变化为8 mm,两帮移近量最大变化6 mm,支护强度完全满足巷道支护需求。