王贵来
(贵州黔源电力股份有限公司,贵州 贵阳 550002)
目前,大型水轮机组和1 000 MW汽轮机组普遍安装了发电机出口开关(GCB)[1,2]。安装有GCB的发电机组优点是检修时不用停运主变,开关站的接线方式完整,可靠性高;当发电机故障时,保护动作跳开GCB,主变保持带厂用变运行方式,厂用电可靠性大大提高[3-6]。安装GCB的机组常规配置有GCB失灵保护,文章结合多起失灵保护拒动案例,从发电机出口开关失灵保护动作逻辑和整定计算两个角度进行分析,提出动作逻辑及整定计算优化建议,有效提高保护动作可靠性,防止事故扩大和发电机故障损坏。
某水电站发电机变压器组为单元接线,发电机出口有ABB公司开关HEC-7S,电压互感器(TV4、TV5)安装在开关两侧,4组电压互感器位于发电机机端。发电机出口开关靠发电机侧内布有TV4,用于励磁、调速器和同步相量测量回路。发电机出口开关内靠主变侧布有TV5,用于主变保护、计量、同期和调速器回路。2012年07月08日22:42:00,电厂5号发电机保护A、B柜发生注入式定子接地保护动作跳闸,甩527.6 MW负荷。检查原因系对发电机出口开关(GCB)靠发电机侧电压互感器B相破裂漏液,导致电压互感器绝缘值为零,发电机注入式定子接地保护正确动作出口跳发电机出口开关、灭磁开关、停机,但此时发电机出口开关并未启动。
跳闸时波形如图1所示,从图1中可以看出,跳闸时刻机端零序电压值为9.66 V,A、B、C相电压值分别为60.21 V、50.96 V、53.95 V,发电机中性点零序电流值为0.081A。该时刻机端三相电流幅值和相序基本平衡,为正常运行电流,基本无负序电流。
图1 跳闸时刻机组录波图
某水电站按调度令正常解列停机过程中,发电机出口开关C相(A、B相正常分闸)因触头传动连杆轴套磨损破裂脱落未正常分闸,基波零序电压定子接地保护正确出口跳发电机出口开关、灭磁开关、停机,但发电机出口开关C相不能分开,发电机失灵保护未能正常启动,导致发电机C相长时间与系统连接并经高阻中性点接地变压器构成回路,给发电机构成较大威胁。发电机断路图如图2所示。
图2 发电机断路图
保护装置在动作时,保护装置采集到的机端电流均为0 A。保护装置在动作时,保护装置采集到的机端电压均为5.75 V(有效值)。保护装置在动作时,保护装置采集到的机端零序电压为10.1 V(有效值)。保护装置在动作时,保护装置采集到的中性点零序电压为10.13 V(有效值)。
某电厂发电机GCB辅助接点传动杆的销钉垫片老化碎裂,辅助接点未跟随主触头动作,故障时跳闸回路无法正常出口,开关拒动,本应启动失灵保护,但因判据中引入发电机出口开关合闸位置开入,由于GCB合闸位置误判“分位”,失灵保护会拒动,事故进一步扩大。GCB处理措施如图3所示。
图3 GCB处理措施
DL/T 684-2012要求[7]:GCB失灵保护的相电流定值按躲过发电机额定电流整定,负序电流定值按躲过发电机正常运行时的最大不平衡电流整定,失灵保护动作时间取0.3~0.5 s。
发电机有多种故障类型,如定子相间短路、定子匝间短路、定子接地、转子接地、转子匝间短路、失磁、失步、过激磁等,不同故障具有不同电气特征,有必要分析发电机发生各类型故障时,GCB失灵保护的定值灵敏度。水轮发电机故障时各类保护动作后启动失灵情况统计如表1所示。
表1 水轮发电机故障时各类保护动作后启动失灵情况统计表
发电机的差动保护、复合电压启动过电流保护按照导则整定时,发生故障时故障电流均大于失灵保护按照导则整定的定值,故能够启动GCB失灵保护。定子定时限过负荷保护设为两段,定子过负荷保护Ⅰ段为跳闸段,动作电流按躲过主变高压侧三相短路最大短路电流整定,发生故障时故障电流均大于失灵保护按照导则整定的定值,故能够启动GCB失灵保护。定子过负荷保护Ⅱ段为信号段,动作电流按发电机长期允许的负荷电流下能可靠返回整定,一般取1.2倍发电机额定电流,小于按照导则整定的失灵保护启动电流,不能正常启动失灵保护。
定子绕组反时限过负荷保护整定依据制造厂曲线,选择IEC反时限曲线C能满足发电机的特性,发电机额定电流的1.106倍设为启动电流。当电流高值发生反时限过负荷保护动作,且超过GCB失灵启动电流判据时,该保护能直接有效地启动GCB失灵保护。当电流低值发生反时限过负荷保护动作,且不超过GCB失灵启动的电流判据时,该保护不能直接有效地启动GCB失灵保护。发电机失磁、失步保护主保护动作后,发电机出口跳灭磁开关、GCB开关、停机,若GCB失灵,随着机组原动力、励磁电流的下降,机组进入异步电动机运行状态,机端电流最终将介于1/Xd与1/Xd′之间,水动机状态后,发电机机端电流约为3倍额定电流,失灵保护可正常启动。
发电机过激磁保护,当有功和机端电压不变,滞相时,定子电流的增大与励磁电流正相关,过励磁时的励磁电动势高于机端电压;进相时,定子电流随着励磁电流的增大而减小,欠励磁时的励磁电动势较低。而接入500 kV主系统的水轮发电机一般运行在无功进相状态,当水轮发电机组无功进相状态下过激磁时,机端电流小于额定电流,失灵保护无法正常启动;当发电机在滞相运行状态下,机端电流可能超过断路器失灵启动的电流判据。
因南瑞、南自、许继、四方等保护厂家的GCB失灵保护逻辑中均未引入零序电压判据,故90%定子接地保护(基波零序电压)、外加低频电源定子接地保护两类保护均不能正常启动GCB失灵保护(通过上述两个案例分析可知)。定子过电压保护通常取1.3倍发电机额定电压整定,无法正常启动失灵保护。发电机逆功率保护和发电机进相能力配合,一般取5%~10%额定功率整定,无法正常启动GCB失灵保护。误上电保护时,误上电电流建议按大于1.3倍额定电流整定,发生故障时可正常启动GCB失灵保护。
近年来,国内专家对GCB失灵保护存在的问题已有充分认识,并提出多种改进方案。改进方案的重点是取消GCB合闸位置判据、降低相电流定值和增加辅助判据。
南瑞继保PCS985GW装置GCB失灵保护动作逻辑如图4所示,国电南自GCB失灵保护动作逻辑如图5所示。
综合上述保护动作后启动失灵情况,笔者认为应从两个方面着手优化:①将取消GCB合闸位置判据、降低相电流定值。中国南方电网有限责任公司企业标准《大型发电机变压器继电保护整定计算规程》失灵保护原则二中规定可按照0.2~0.3 Ie整定,时间按0.3~0.5 s整定。失灵保护应按两时限整定,第一时限0.3 s跟跳GCB,第二时限0.5 s联跳主变,失灵保护一时限误动,不会扩大动作范围。②在保护启动逻辑中增加零序电压启动保护逻辑,定值按照定子接地保护定值整定,可有效防止定子接地或GCB机械故障时,GCB失灵后给发电机带来的威胁。
图4 南瑞继保GCB失灵保护动作逻辑
图5 国电南自GCB失灵保护动作逻辑