轧机轴承座键套断裂失效原因分析

2022-02-23 07:18王晓峰胡筱旋杨静赵宝纯黄磊钟莉莉
鞍钢技术 2022年1期
关键词:渗氮轴承座轧机

王晓峰 ,胡筱旋 ,杨静 ,赵宝纯 ,黄磊 ,2,钟莉莉 ,2

(1.鞍钢集团钢铁研究院,辽宁 鞍山 114009;2.海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室,辽宁 鞍山 114009)

轧机轴承座键套是套在轴与轧辊连接处外面的圆环状结构件,是轧机中不可缺少的部件,而其键套的断裂会导致连接处轴的移位、脱落等失效,最终使轧机无法正常运转,从而发生严重事故。引起轴承座键套断裂的原因很多,既可能是零部件的本身质量缺陷,也可能是外部因素的影响。某钢厂BD轧机传动侧轴承座键套对称位置发生断裂,该键套设计材质为42CrMo钢[1],在线使用寿命仅 10 h,导致生产不能正常进行。因此,本文在失效键套上取样进行组织检验,分析轴承座键套断裂原因。

1 检验设备及方法

采用扫描电子显微镜对失效键套的断口进行形貌观察与分析。从轧机轴承座键套断口附近切取试样进行抛光,经4% HNO3酒精溶液腐蚀后,用ZEISS200 MAT光学显微镜观察其组织。轴承座键套的化学成分采用化学粉末法进行分析。

2 键套断裂原因分析

2.1 化学成分分析

键套材质为德国钢牌号42CrMo4V,对应的中国牌号为42CrMo,对键套化学成分进行分析,结果见表1所示。由表1可见,其化学成分符合原设计GB/T3077—2015《合金结构钢》标准中42CrMo材质的成分要求。

表1 键套的主要化学成分(质量分数)Table 1 Chemical Compositions in Bushing(Mass Faction) %

2.2 显微硬度及力学性能分析

对试样进行显微硬度及力学性能检测,并与设计要求的参数对比,结果见表2。由表2可知,显微硬度及抗拉强度符合设计要求,但其室温冲击功明显偏低。

表2 试样显微硬度及力学检测性能Table 2 Mcrohardness and Mechanical Properties of Samples in Test

2.3 断口形貌分析

2.3.1 宏观形貌

键套断裂部位在螺纹孔处位置,断裂成两半,螺孔处断口面较平直,呈灰亮色,具有脆性断口形貌特征。观察断口面形貌可确定,断裂是从螺孔一端螺纹处起始,向另一端外边部辐射扩展,最终导致完全断裂,断裂键套图片及断口表面宏观形貌图片分别见图1、图2。其中,孔处为断裂起源。

图1 断裂键套宏观形貌Fig.1 Macroscopic Appearance of Fractured Bushing

图2 断裂键套断口表面宏观形貌Fig.2 Macroscopic Appearance of Fracture Surface of Fractured Bushing

2.3.2 扫描电镜微观形貌

将两处断口试样分别在扫描电镜下观察,螺纹处断面大部分为解理微观形貌特征,局部区域微观呈沿晶断裂形貌特征(见图3),螺孔相对侧断口近表面处局部可观察到少量的沿晶断裂微观形貌(见图4)。试样起裂源位于螺纹处,有较少的疲劳裂纹,断裂时形成大面积的脆性扩展断裂区[2],表明疲劳断裂特征不明显,在断裂失效时受到了较大的应力作用,呈低周高应力疲劳断裂特征。

图3 螺纹处断口试样微观形貌特征Fig.3 Microscopic Appearance Characteristics of Fracture Samples at Thread

图4 螺孔相对侧断口试样微观形貌特征Fig.4 Microscopic Appearance Characteristics of Fracture Samples on Opposite Sides of Screw Holes

2.4 金相分析

图5 为试样组织形貌。在键套断口位置附近试样基体边部组织以贝氏体为主,心部局部位置形成马氏体组织偏析带。马氏体组织偏析带的存在破坏了基体的连续性,降低了基体的力学性能。观察缺陷处组织形貌,起裂螺孔处表面有渗氮层,存在白亮层ε相[3],其附近位置处马氏体组织较多。相对一侧断口及裂纹处试样截面上可以观察到裂纹扩展呈折线状,尖端较尖锐,具有应力开裂特征,断口缺陷组织形貌见图6。因试样经过渗氮处理,按GB/T 11354—2005《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》标准,采用硬度法对试样渗氮层深度进行测定,表面渗氮层深度约为0.57 mm,螺孔内渗氮层深度约为0.51 mm。渗氮层深度符合设计要求0.4~0.6 mm,但螺孔螺纹处未能按设计要求避免氮化处理,使螺纹处硬度较高[4],在工作过程中此处受力较大,产生应力集中,因此容易形成裂纹源。

图5 试样组织形貌Fig.5 Microstructure Appearance of Samples

图6 断口缺陷组织形貌Fig.6 Appearance of Microstructures in Fracture Defect

3 分析与讨论

轧机轴承座是轧机中不可缺少的构件。轴承座用于支撑轴承,固定轴承外圈,仅让内圈转动,而键套是套在轴与轧辊连接处外面的圆环状构件,通过螺栓对其进行加强固定的,从而使轧机轴承座与轧机轴承之间的连接稳定而牢固。键套在工作时主要受到磨削力和冲击力等作用,因此起到固定作用的螺孔位置处在工作中会受到较大的扭转应力。

42CrMo钢是一种应用广泛的高强度合金结构钢[5],失效键套化学成分符合合金结构钢[6]中的成分规定。这种钢通常采用加工成型后,通过调质热处理(淬火及高温回火热处理)或淬火处理等工艺获得回火索氏体或贝氏体等组织,从而得到符合使用性能要求的材料。本文中失效键套的基体显微组织为贝氏体+少量马氏体,在其表面及螺孔表面处存在渗氮层组织,这种组织造成键套力学性能明显降低,形成零件本身质量的缺陷。为了增加失效键套工作接触面的耐磨性,对键套进行了渗氮处理,但因其渗氮层具有脆性裂纹敏感性,所以对于受扭转拉应力的螺孔螺纹位置,则要完全避免其渗氮的发生,而失效键套在其位置处则形成了渗氮层,这就使其工作时在扭转应力的不断作用下[6],键套高应力区域的螺孔螺纹处易形成裂纹源,产生最初的开裂。另外,键套基体组织中局部马氏体的形成表明失效键套热处理加工不均匀,局部冷速过快,而马氏体组织的形成导致韧塑性下降,并在开裂过程中成为裂纹易于扩展的通道,对键套的最终断裂起加速作用。

轧机键套要求在尽可能耐磨的情况下,保证其具有足够的刚度和强度,控制其热处理等工艺是其生产加工的关键,要使其零件表面耐磨,且基体组织强化达到最佳效果。生产时由于工艺参数波动,有可能发生个别键套零件组织不佳,这就要求按零件在工作中不同部位的使用性能需求差异性,设计合理的热处理工艺方案,如对零件进行调质处理、渗氮处理等,以获得符合性能要求的零件。在加工时严格按照工艺规定,使零件受热和冷却均匀,以增加组织的均匀性,避免组织偏析[7];渗氮时对高应力区要求避免渗氮的部位严格做好防渗氮的保护[8],从而减少微裂纹缺陷的产生。改进后,通过对键套渗氮处理中螺孔螺纹高应力区进行严格防渗氮保护,增强零件热处理充分性,减少马氏体组织产生,可以明显提高材料的力学性能,提高构件的使用寿命。

4 结论

(1)失效键套的断裂起源于螺孔一端螺纹处,螺纹处有明显的渗氮层,且表面硬度较高,裂纹敏感脆性增加,在工作过程中受力较大应力集中时,易形成微裂纹源。试样基体组织主要为贝氏体,局部组织存在马氏体偏析,组织连续性遭到破坏,试样力学性能降低,断裂时加速裂纹的扩展,最终导致其断裂。

(2)渗氮处理可增加零件表面的耐磨性,但同时也加剧了其脆性裂纹敏感性,因此在材料高应力部位要严格进行防渗氮的保护。在此基础上,通过对键套生产的热处理工艺进行调整和改进,尽可能减少组织中马氏体,增加组织均匀性,可大大提高材料基体的强韧性能,使其断裂次品率大幅降低,产品质量显著提高。

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