燃煤电厂SCR脱硝催化剂的失活与再生

2021-12-30 13:56:28刘显丽内蒙古电力科学研究院内蒙古呼和浩特010020
化工管理 2021年35期
关键词:碱金属失活新鲜

刘显丽(内蒙古电力科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010020)

0 引言

随着国家综合实力的提升,对于环境治理的改革力度越来越大,尤其是对于工业方面的改革取得了非常显著的成果。环保部在2014年颁布了《关于加强废烟气脱硝催化剂监管工作的通知》,在该通知到中明确了危险废物中纳入废烟气脱硝催化剂,为了减少危险废弃物的污染,降低燃煤电厂的运行成本,对催化剂的失活机理以及再生技术展开研究。

1 SCR脱硝催化剂失活的主要原因

1.1 磨损

因为在电厂除尘装置前就开展SCR脱硝,所以很多飞灰颗粒会对催化剂造成磨损,而这些磨损就会导致撞击角度、机械强度、颗粒浓度、烟气流速等受到较大的影响。通常情况下,会硬化处理催化剂的边缘,并采用耐磨材料制定催化剂。

1.2 堵塞

在SCR脱硝催化剂中,包含了V2O5,该成分受到烟气中SO2的影响被氧化成SO3,SO3和H2O及NH3反应,形成硫酸氢铵和硫酸铵,具有非常强的粘附性,容易出现堵塞的情况。并且,对于催化剂表面的微孔来说,非常容易进入小粒径的飞灰,对催化剂孔造成堵塞,如果没有及时进行清理,就会对通道造成堵塞。

1.3 中毒

首先,碱金属中毒。在煤中碱金属中主要包含活性碱和非活性碱。其中,活性碱主要有硫酸盐、碳酸盐和有机酸盐等;非活性碱主要生长在云母、长石等硅酸盐矿物中。当碱金属与催化剂接触的时候,就会产生化学反应,从而出现钝化的情况。

其次,砷中毒。在对催化剂使用的时候,导致失活的主要一项因素还有砷中毒。特别是对于燃煤电厂来说,在低飞灰状态下对催化剂活性的关键因素有非常显著的降低作用,会引起砷中毒[1]。

2 SCR脱硝实验

2.1 实验原料

本次选择的失活催化剂选择某厂运行20 000 h、堵孔率超过75%的蜂窝SCR脱硝催化剂。

2.2 催化剂再生

SCR脱硝系统最为重要的组成部分就是催化剂,直接关系到整个系统的脱硝效果,而且催化剂的活性会随着系统运行时间的增加出现下降的趋势,一般情况下到3年时间就需要整体更换。但是对于燃煤电厂使用SCR脱硝的机组来说,大量的更换必然会废弃很多SCR脱硝催化剂的产生,而更换催化剂的成本占比会超过30%,如果采用再生工艺,能够有效降低生产成本。通常情况下,失活催化剂的基本活性体积为60%~70%,主要是因为孔道堵塞、活性位被覆盖导致失活。从本质上来说可以采用失活催化剂再生的方法,比如热还原再生、SO2酸化热再生、酸洗再生、碱洗再生等等。

第一,水洗再生。通过高压空气清洗催化剂结合去离子水,对催化剂表面的可溶性毒物质去除,最后采用空气干燥的方法冲洗掉催化剂表面的颗粒物。但这种方法没有办法恢复因为碱金属导致的失活。

第二,对于失活催化剂来说,其中的酸液再生会清除催化剂的表面,恢复其失活催化剂的酸性。有相关学者通过实验研究得出,对于碱金属中毒使用硫酸酸洗再生法之后,可以恢复活性90%以上,而且把SO2引入催化剂表面,也能够洗去表面上的钒。通过碱液处理失活催化剂,利用可溶性的特点清除催化剂表面的有毒物。有相关学者研究得出,对于失活的SCR脱硝催化剂活性想要得以恢复,可以采用NaOH溶液,提升催化剂的比表面积。

第三,热还原再生失活催化剂,能够对催化剂表面的硫酸铵盐进行分解,再通过降温处理的方式暴露出活性位点。对气体进行还原,在高温条件下会在惰性保护气体中融入NH3或H2。

第四,SO2酸化热再生就是在酸化再生催化剂,在气态条件下通过高温处理催化剂,增强其酸强度,提高催化剂表面的酸性位点,进一步增加催化剂的活性。

2.3 催化剂表征

催化剂的晶体结构采用德国制造的X射线衍射仪(XRD)仪,催化剂微观成分采用SPECTRO生产的ARCOS型离子体电感祸合原子发射光谱(ICP-OES);完成测试采用的是Micromeritics生产的Auto Chem II2920全自动化学吸附仪[2]。

2.4 催化剂评价

使用脱硝催化剂评价装置评价催化剂活性,整套装置包含了烟气分析系统反应系统和气体发生系统。

3 研究结果与讨论

3.1 成分分析

详细的催化剂成分如表1所示。

表1 失活催化剂和新鲜催化剂成分

从表1中能够发现,失效催化剂V2O5的含量相比较新鲜催化剂有所下降,而碱土金属、碱金属的含量有所增长,尤其是Na的含量相比较新鲜催化剂超过了2.5倍以上。失活催化剂经过活化再生后,Na、K、CaO的含量均有下降的情况,与新鲜催化剂基本相同。这也在一定程度上表明,对清洗配方进行优化结合渗透剂、酸洗液进行清洗,能够有效溶解去除碱金属离子。V2O5、WO3含量均有一定增加,这也表明在催化剂表面有效浸渍了V2O5、WO3。活性组分的适量性,能够确保催化剂的稳定性和活性。

3.2 比表面积分析

通过分析各个比表面积结果得出,相比较新催化剂来说,失活催化剂的平均孔径提升,比表面积有较大的下降趋势。

如果在催化剂微孔或表面有小飞灰颗粒的粘附,就会使催化剂的平均孔径拉高。但是实际的催化剂体积会出现增大的情况,这就说明在运行的过程中微孔成为了大孔,使催化剂的比表面积大大降低。催化剂再生后,会大幅度提高比表面积,增加孔体积,降低平均孔径,通过再生使原本堵塞的微孔被打通,但是下导致比表面积的下降,而且无法采用清洗的方法进行修复。

催化剂对NOx和NH3,后者受到催化剂吸附能力的影响比较大,通过NH3-TPD(程序升温脱附)、再生催化剂酸性、失活和新鲜,可以量化催化剂的弱酸量和弱碱量。催化剂失效后,强酸量强敌了70%,而弱酸量降低了21%。出现这一情况的主要原因与Na+、K+吸附到催化剂表面有直接关系,会对催化剂表面酸性位霸占,使催化剂对于NH3的吸附能力大大降低。

3.3 氧化还原性分析

H2-TPR表征能够对催化剂活性氧化物的VOX物种状态和氧化还原能力进行分析。对于催化剂还原性的手段,可以依靠还原温度得以实现,还原峰温度越低,表面催化剂的还原性越强。通过分析H2-TPR的再生、失活和新鲜催化剂发现,失活催化剂还原峰提高至559 ℃,新鲜催化剂还原峰温度为495 ℃,催化剂还原性有非常显著的下降趋势[3]。

出现这一情况的原因,主要就是Na、K对催化剂的氧化还原能力产生了抑制,碱金属会导致多聚态钒氧化物的流失与团聚。对于清洗再生后的催化剂,碱金属基本清洗干净,通过对V2O5的补充,可以使催化剂的还原能力得到提升,恢复还原峰到经过清洗再生后的催化剂,Na, K等碱金属基本清洗干净,活化补充的新鲜V2O5进一步提高催化剂的还原能力,使还原峰恢复至503 ℃。

3.4 催化剂活性评价

通过通孔、清灰等一系列操作,对于失效催化剂处理后的脱硝效率的测试,经过比较失活催化剂和新鲜催化剂发现,在不同温度下的NOx转化率有显著下降的趋势。催化剂经过清洗活化后再生,相比较失活催化剂NOx转化率有了较大提升,脱硝效率达到新鲜催化剂的脱硝效率的99.2%以上。

4 结语

文章主要针对SCR脱硝催化剂的失活影响因素进行了多角度论述,结合笔者的实践经验提出了相对应的防范措施,并对SCR脱硝催化剂再生展开分析。希望通过再生处理以及其他有效技术,大幅恢复失活脱硝催化剂活性,满足各项指标要求,减少成本,提高社会效益和经济效益。

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