方吉赢,胡亦磊
(中核核电运行管理有限公司,浙江嘉兴 314300)
秦山核电30万千瓦机组应急冷冻系统为01#、02#、05#厂房空气冷却循环机组和05#厂房的事故送风机组提供冷冻水,应急冷冻水系统在电厂各种模式下始终保持运行状态,作为核岛厂房可靠冷源向用户供应冷冻水。应急冷冻水系统控制电厂重要场所保持一定的温、湿度,并在事故工况下及时将专设泵电机发出的热量从室内带出,以缓解事故产生的严重后果。秦山核电30万千瓦应急冷冻机组采用2×100%容量的一用一备的运行方式,单台冷冻机不可用时,另一台应急冷冻机组进入临时SPV设备。冷冻机组可靠性降低,专设安全设施丧失冷却的风险增加,严重时将迫使电厂降功率或停机停堆。
秦山核电厂冷冻水系统有两台100%容量的冷冻机,每台冷冻机由离心式压缩机、润滑油系统、冷凝器、蒸发器、自动控制装置等设备组成。
离心式冷冻机采用蒸汽压缩式制冷方式,其制冷原理是通过压缩机压缩制冷剂蒸汽,使其压力、温度提高,然后通过冷却水放热后冷凝为高温高压制冷剂液体,再通过膨胀阀(或节流孔)节流,使之变为低压、低温的制冷剂液体,在蒸发器内蒸发为蒸汽,同时从冷冻水中获取热量使冷冻水温度降低,从而达到制冷的目的。一个制冷循环包括压缩、冷凝、节流、蒸发4个必不可少的过程。
制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收冷冻水的热量后,沿吸入口经导叶进入压缩机。被压缩机加压后,制冷剂温度升高,沿出口管线进入冷凝器,被冷却水冷却为液态后流入蒸发器,如此形成循环(图1)。冷冻机组现运行方式采用不连续间断运行,冷冻机组根据冷冻机出水温度启停,应急冷冻机组冷冻水出口温度大于15℃时启动冷冻机组,当应急冷冻机组冷冻水出口温度下降至接近8℃(应急冷冻机组跳闸定值3℃,复位值7℃),停运应急冷冻机组。冷冻机组没有油分,如引射器装置。
图1 冷冻机工作原理
离心式压缩机由电机、叶轮、扩压器、入口导叶组成,冷媒由入口导叶进入高速旋转的叶轮,加大动能后沿叶轮半径方向甩出,进入扩压器,动能转化为压力能从而提高冷媒压力。
机组会根据负荷大小调整入口导叶的开度,导叶容量控制的液压系统包括4个电磁阀,有压力的油经过过滤器后直接由电磁阀操纵。根据控制信号的显示为有负荷或无负荷决定油的流向。开放叶片(使压缩机负荷)则1号、3号电磁阀通电,2号、4号电磁阀断开,使油从A方向流向活塞的另一方。关闭叶片(使压缩机无负荷),则1号、3号电磁阀断开,2号、4号电磁阀通电,将活塞和叶片移向无负荷的位置。当1号、2号电磁阀通电;3号、4号电磁阀断开时油压会直接冲击活塞A接口和B接口,导叶控制原理如图2所示。
图2 导叶控制原理
在启动应急冷冻机组的过程中,机组启动约15 s之后跳闸,同时在现场报警盘发出压缩机故障报警,经过检查现场参数没有其他异常。
根据制造厂运维手册和机组运行规程提示,“压缩机电机故障”可能的原因有三相电压不平衡、电压下降大、电气保护继电器误动、电机过载等。应急冷冻机组在启动信号发出后,应急冷却水泵和机组油泵随即自动联锁启动,相关仪表参数显示正常,15 s后机组压缩机自动启动,2~3 s后就地控制屏上触发“压缩机电机故障报警”,冷冻机组自动跳闸停机。
根据故障分析,导叶控制故障可能会造成电流大的现象。将能量调节装置调整至手动状态,试验启动油泵,手动调节导叶开度,现场观察导叶开度变化与手动能量调节趋势一致,排除导叶故障的可能。
从逻辑控制分析,故障可能出现在容量控制系统的负荷设置上。此冷冻机组是定频压缩机,容量控制只有通过控制进气口导叶来调整进气量来实现,手段单一。而秦山地区冬夏气候温差大,单位体积水负荷差别大,冷却水冷冻水温在各个季节也会出现升降。关于容量控制设置负荷参数方面,符合冬季低水温的参数就不一定符合夏季情况,会出现负荷设置值所需的导叶开度过大,导致导叶打开时出现电流增加过快,可能会出现过电流跳机。
近年曾出现应急冷冻机压缩机启动20 min后发压缩机电机故障报警,故障原因为本体上的控制能量电磁阀故障。根据故障现象和历史情况分析,本次启动后跳闸可能是相同原因导致。检查相关电磁阀功能正常,排除因电磁阀造成的电流过大、压缩机电机故障报警的可能。
根据故障分析,检查压缩机电机的电气控制回路中可能存在的故障。对3E-ry继电器(压缩机故障报警是由于该继电器动作后引起的跳闸)进行校验,并校验整流器SET-3A,校验结果均为合格,排除了由于电气控制回路中某些元器件误动作导致跳闸的可能。同时可得出跳机是因为压缩机电机过负荷所致,不是电源相电压不平衡等原因。
查阅全自动启动程序。当打开启动开关时,油泵开始运行,油压上升,开始给轴承和其他部件供油;油压上升后约30 s内,且关闭气流调节器后,冷水机组开始启动;启动后15 s内,冷水机组自动开始正常运行;达到正常运行时,流量调节阀自动打开,制冷能力增加,冷水开始冷却。是冷水机组启动后约30 s发生的跳闸(此处因果关系不明,且与前文“2.1跳闸事件描述”中15 s发生跳闸的描述不符,需查实确认)。查找历史状态报告,发现本燃料循环(C20)1#机由于油位低曾经加油3次,且未发现有外漏现象,说明润滑油随机组运转进入蒸发器等设备。离心式冷冻机采用迷宫密封,充分利用离心式压缩机高速转动的特性,有效发挥迷宫高速转动后的热力学性能保证密封,同时迷宫的金属材料不受高温的影响。迷宫式密封比较依赖于两端压差,当冬季环境温度过低和冷水出口温度太高时导致冷凝压力小于油压,如果压差时间过长,就很有可能会跑油。
另外,冬季负荷较小的情况下,冷媒压缩比增大,冷媒气体过热度增大、压力变低,不利于压缩机迅速建立压差,在这样的情况下更容易发生压缩机进液和跑油。通过压缩机迷宫式机械密封跑油,润滑油跟随氟利昂进入冷冻机各个位置,导致油箱油位下降。发生故障的冷冻机技术较陈旧,没有设置专门的在线油回收装置,混入氟利昂系统里面的润滑油不能自动回收。混入的润滑油以一种游离态存在氟利昂系统里,导致氟利昂不完全气化。当冷冻水温较高时,机组启动导叶迅速打开至全开,压缩机内液化的氟利昂和混入的润滑油产生泡沫,大量气泡状吸入压缩机产生液压缩,因此压缩机负荷加重,运转电流上升,导致压缩机电机过电流停机。
(1)负荷运行导致润滑油供应过多而导致油位下降时,避免补充额外的润滑油。
(2)调节油过滤器上部阀门以及电机轴承供油阀门使油供应和回收顺畅。
(3)在正常负载下运行并且压力稳定,则具备了润滑油回收正常运行的条件。按国标及728院核级冷冻机设计规范书及厂家使用说明书要求,冷却水进水温度32℃,出水温度37℃,冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃。目前冷却水进水温度设定在26.5℃,设定值过低。设备调试必须在额定(标准工况)工况下进行,否则所有参数误差太大,对设备稳定运行不利。尤其在冬季,冷却水水温过低将会增加设备及跑油风险。
经处理后至今没有再出现因类似原因造成的跳机。查寻历史工单发现油箱油位低出现次数较高,尤其是在冬季,压缩机电机润滑油经常跑油至制冷剂中,导致电机过负荷跳机问题。应该避免补充额外的油并使冷却水温在合理区间内。