李兴田
(中石化南京化工研究院有限公司,江苏南京 210048)
随着现代煤化工技术的快速发展,甲醇合成催化剂的用量增长较快,目前国内甲醇合成催化剂市场达到了年销售数千吨的规模。按目前国内的催化剂生产水平,每吨甲醇合成催化剂在生产过程中将产生数百吨的硝酸钠高盐废水,因此,仅生产甲醇合成催化剂就会产生数百万吨的硝酸钠高盐废水。硝酸盐具有溶解性好、稳定性好的特性,易于在水体中富集。在水体中富集的硝酸盐会破坏水体生态平衡,导致水体动植物死亡。硝酸根进入人体内,会被还原成亚硝酸根,具有致癌作用。因此,必须对此类废水进行处理,达标后方能排放。硝酸盐废水的处理主要是对硝酸根进行转化,常用的处理方法有物理化学法(零价铁和镁还原、离子交换、反渗透、电渗析、催化脱氮等)和生物脱氮法。
近年来,以膜处理方法为核心的高盐废水处理技术得到研究,并在实际生产中得以应用,且有较好的经济效益[1-2]。陈彦安[3]采用了“纳滤-反渗透-冷冻析硝”耦合工艺,开展了高盐废水中无机盐的资源化利用研究,考察了浓度配比、压力、流速和温度对反渗透膜分离性能的影响。耦合工艺回收模拟废水中的w(NaCl)>97.5%,符合GB/T 5462—2015《工业盐》中规定的二级精制工业盐的要求。王应平等[4]采用膜集成技术作为马铃薯淀粉废水深度处理工艺,进一步除去前期絮凝沉淀处理后的有机物。选择了“超滤膜+反渗透”的处理工艺,系统出水COD值小于100 mg/L,BOD5值小于10 mg/L,处理效果好。
工业上甲醇合成催化剂通常以硝酸盐与碳酸钠通过共沉淀法制备。在生产过程中,母液配制和滤饼洗涤等多段工艺中用水量大,产生大量高盐废水,平均每吨催化剂约产生300 t的高盐废水,其主要成分为硝酸钠(质量分数0.6%~0.8%),废水总氮严重超标。目前,针对催化剂生产过程产生的高盐废水,主要通过生物法进行反硝化处理。但此类废水治理方法不够成熟,且资源化利用程度不高,且运行成本较高,因此,研发出一套经济环保、绿色工艺处理技术势在必行。
笔者以硝酸钠溶液为研究对象,通过考察硝酸钠溶液质量浓度、压力、流速等工艺条件,对反渗透膜分离性能进行了研究。由于浓差极化等因素,膜表面盐浓度与主体浓度存在差异,试验表观的截留率并非膜真实截留率。根据试验测得溶剂通量和表观截留率Robs,利用浓差极化方程(式1)[5]求得真实截留率Rreal,以研究硝酸钠溶液反渗透过程分离机理,为硝酸钠组份的膜分离工艺在工业化应用提供理论依据。
式中:Jv为渗透侧溶液的通量,L/(m2·h),可利用式(2)求得;K为传质系数,可利用式(3)[6]求得,Robs为表观截留率,可利用式(4)求得。
式中:V为渗透液体积,L;A为膜面积,m2;t为运行时间,h。
式中:r为水力半径,m;μ为溶液的黏度,Pa/s;ρ为溶液的浓度,kg/m3;v为膜面流速,m/s。
式中:C1为产水盐浓度,mg/L;C0为原水盐浓度,mg/L。
氯化钠、硝酸钠,上海凌峰化学试剂有限公司,均为分析纯。
MP521型电导率仪,上海三信公司;OPTIMA 7000DV型电感耦合等离子发射光谱仪,美国珀金埃尔默公司;Aquion RFIC型离子色谱仪,美国赛默飞世尔科技公司;EPED-X2-20T型高纯水器,南京易普易达科技发展有限公司。
采用的膜组件为板式结构,采用的膜为陶氏BW30反渗透膜,膜面积80 cm2。带夹套储罐经低温冷却水循环保温,采用Werner柱塞泵(美国沃纳企业公司)确保在不同压力条件下维持稳定的母液循环流量。膜设备结构见图1。
图1 膜过滤试验装置示意
以高纯水清洗膜设备后,向设备中加入1 L高纯水,在恒定压力1.0 MPa,温度25 ℃,循环时间2 h的条件下,将设备清洗干净。加入2 g/L的NaCl溶液,分别调节压力为0.3,0.6,0.9,1.2,1.5 MPa,温度25 ℃,压力稳定30 min后取样,分别测定反渗透膜的通量和表面截留率,试验结果见图2。
由图2可见:纯水通量随压力的升高呈线性递增趋势,回归直线相关度为0.999;不同压力下的纯水渗透系数较稳定,计算所得纯水渗透系数Lp平均值为6.42×10-6m/(s·MPa)(根据Jv=Lp·Δp求得);表观截留率随压力的增大而增大,保持稳定在99%以上,表明反渗透膜能够满足使用要求。
图2 反渗透膜的通量和表观截留率随操作压力的变化
2.2.1 硝酸钠溶液质量浓度对表观截留率的影响
控制系统温度稳定在25 ℃,操作压力为1.5 MPa,膜面流速为2.0 m/s,将硝酸钠配制成8,15,20,25,30 g/L的溶液分别进行过滤操作,稳定后取样分析。不同溶液质量浓度对表观截率的影响见图3。
图3 硝酸钠溶液质量浓度对表观截留率的影响
由图3可见:表观截留率随硝酸钠质量浓度的增大而降低,表观截留率由96.3%下降至89.4%。这是由于硝酸钠溶液质量浓度越大,其黏度越大,膜污染越严重,导致了表观截留率的下降,可见硝酸钠溶液质量浓度对反渗透过程影响程度较大。膜浓缩测盐浓度的升高会导致除盐率的下降,因此还需结合其他关键技术及实践中能耗成本,选择最优膜浓缩倍数。
2.2.2 膜面流速对截留率的影响
控制系统温度稳定在25 ℃,操作压力为1.5 MPa,将硝酸钠配制成8 g/L的溶液,调节流速为0.5~2.5 m/s进行过滤操作,稳定后取样分析。不同膜面流速对截留率的影响见图4。
由图4可见:当膜面流速为0.5 m/s时,反渗透膜对8 g/L硝酸钠溶液的表观截留率为94.4%;当膜面流速达到2.5 m/s时,表观截留率增大到96.5%。真实截留率受膜面流速影响较小,稳定在97.0%左右。Nakao等[7]将这种现象归因于浓差极化,即当其他条件不变时,膜面流速越小,边界层厚度越厚,导致浓差极化越严重。随着膜面流速的增加,膜表面的湍流强度增强,边界层厚度变薄,可以减轻浓差极化,从而增加表观截留率,在实际生产中可提高循环流量增加盐去除率,循环流量的提升会增加相应的能耗,因而需结合能耗,选择最优的循环流量。
图4 膜面流速对截留率的影响
2.2.3 操作压力对表观截留率的影响
控制系统温度稳定在25 ℃,膜面流速为2.0 m/s,将硝酸钠配制成8 g/L的溶液,调节压力为0.5~2.5 MPa进行过滤操作,稳定后取样分析。不同操作压力对截留率的影响见图5。
图5 操作压力对截留率的影响
由图5可见:当操作压力为0.5 MPa时,8 g/L硝酸钠溶液的表观截留率为95.0%;当操作压力为2.5 MPa时,其表观截留率提高至为96.6%。当操作压力为0.5~1.5 MPa时,表观截留率升高较快;当操作压力为1.5~2.5 MPa时,表观截留率升高速率变小并趋于稳定,真实截留率呈现出相同的变化趋势。这是由于溶剂通量随着操作压力的升高而增大,而溶质通量与膜两侧浓度差有关,不随操作压力变化。随着操作压力的增大,溶剂通量逐渐增大,而溶质通量不变,截留率升高;当压力上升到一定程度后,渗透侧的溶质浓度逐渐减小,溶质通量增大,截留率趋于稳定。增大压力可提升膜的除盐率,同时会增加能耗,考虑到实际应用,需选择最优操作压力。
对硝酸钠溶液进行反渗透过程试验,考察了硝酸钠溶液质量浓度、膜面流速、操作压力等操作条件对分离效果的影响,并对分离机理进行了研究,得到以下结论。
1) 硝酸钠溶液的质量浓度越大,其黏度越大,对膜的污染越严重,导致截留率随硝酸钠溶液质量浓度的增大而降低,硝酸钠溶液质量浓度对反渗透过程的影响程度较大。
2)膜面流速的增大,膜表面的湍流强度增强,边界层厚度变薄,可以减轻浓差极化,表观截留率随着膜面流速的增大而升高,真实截留率受膜面流速影响较小。
3)随着操作压力的增大,溶剂通量逐渐增大,而溶质通量不变,表观截留率及真实截留率升高。当压力上升到一定程度后,渗透侧的溶质浓度逐渐减小,溶质通量升高,表观截留率及真实截留率趋于稳定。
4)采用膜分离技术进行高浓度硝酸盐废水的治理,能够实现盐和水的分离,得到资源化利用,具有较低的成本,绿色环保和有较高的推广价值。