王菲,李长皓
(南京金浦英萨合成橡胶有限公司,江苏 南京 210047)
增塑剂是[1~2]在工业中被广泛使用的高分子材料助剂,氯化石蜡[3]是石蜡烃的氯化衍生物,具有挥发性低、阻燃、电绝缘性能佳、阻燃等优点。NBR[4]是由丁二烯和丙烯腈经过低温乳液聚合形成的无规共聚物,具有耐油性等优点,广泛应用在发泡材料中。NBR发泡[5~6]材料使用范围很广,如鞋底、保温材料、运动发泡等领域,因此研究增塑剂氯化石蜡在NBR发泡具有重要意义。
NBR:牌号Emucril胶乳,南京金浦英萨合成橡胶有限公司;硬脂酸:上海倍特化工有限公司;氧化锌:上海缘江化工有限公司;促进剂:上海嘉诚实业有限公司;硫磺:佛山峰正科技有限公司;炭黑:黑猫炭黑股份有限公司;发泡剂AC:东莞海丽控股集团有限公司;其它试剂均为市场常见商品。
本文实验用设备及仪器见表1。
表1 实验设备及仪器
NBR橡胶由丁二烯和丙烯腈经过低温乳液聚合产生,分子量在30万左右。一般而言,NBR销售产品的价格受到上述两种合成单体的价格影响,丙烯腈单体的价格远远高于丁二烯的价格,因此出于为下游客户降本的目的出发,降低NBR中丙烯腈含量就是一种行之有效的方法。结合之前经验,对于发泡NBR产品来说,生胶的门尼黏度在70~80之间,最容易被客户接受,一方面较高的门尼黏度有助于掺混大量的填充材料,另一方面该门尼下的生胶挤出后的格林强度较高,挺性较好。同时由于丙烯腈的存在,赋予了NBR橡胶较好的性能,比如耐老化型和耐油性能,NBR中的丙烯腈含量也不能太低。
工厂中除了有聚合方式控制门尼黏度之外,还有通过掺混的方法制得目标门尼黏度和丙烯腈含量的NBR胶料,本实验采取掺混的方法:
将丙烯腈含量为19%的1865 NBR胶乳与丙烯腈含为33%的3380 NBR胶乳按照一定比例进行掺混,掺混结束后按照胶乳的凝聚→凝聚颗粒的后处理→胶粒烘干→丙烯腈含量及门尼黏度的确定顺序进行。
最后实际测得NBR胶料的门尼黏度为77,丙烯腈含量为29%,本次实验将该种特征的橡胶命名为2880。
将烘干后的胶料放在开炼机中,调整开炼机辊距1 mm,过辊3次,调整开炼机辊距3 mm,对半折叠11次,下片避光常温24 h待用。
之前探索实验中,发现增塑剂的用量不仅能够降低门尼黏度,改善加工性能,还能够降低发泡胶料的密度。本次实验橡胶的配方和增塑剂氯化石蜡的用量见表2和表3。
表2 NBR发泡配方
表3 NBR发泡配方中增塑剂氯化石蜡用量
本实验NBR发泡胶料使用密炼机制备,调整密炼机温度30 ℃,转速30 r/min,按照一半胶料→增塑剂→一半填料→其它小料→剩余胶料→剩余增塑剂→硫磺的顺序加入,共计混炼5 min,混炼过程中若温度超过80 ℃,则需要降低转速。后使用开炼机,调整温度30 ℃,辊距0.5 mm,打包7次,调整辊距2 mm下片,避光室温保存24 h待用。
自由发泡试样制备:将橡胶裁成4 cm×4 cm厚度为2 mm的试样,放入烘箱中自由发泡,发泡结束后,停放24 h测试。
模压发泡试样的制备:将橡胶取80 g放入模具之中,设置温度160 ℃,硫化时间为各自橡胶的正硫化时间+2 min,发泡压力为10 MPa,发泡结束后停放24 h测试。
可塑性的测试,本实验采用收缩率表征NBR橡胶的可塑性,调整开炼机的温度为50 ℃,调整开炼机的辊距为2 mm,将胶料包辊之后,过辊2 min,下片测试橡胶的厚度A,停放24 h后测试橡胶的厚度为B,则橡胶的收缩率为(B-A)/A×100%,收缩率越大,说明该橡胶的可塑性越差。
硫化性能:按GB/T 16584—1996测试,使用无转子流变仪测定硫化曲线,温度设定为 160 ℃。各符号表示为:MH—最高扭矩值,ML—最低扭矩值,T10—焦烧时间,T90—工艺正硫化时间
力学性能:拉伸性能采用电子拉力试验机,按照GB/T 528—2008进行测试,拉伸速度为500 mm/min,测试温度为室温。
2.3.1 精密度试验 取“2.2.2”项下供试品溶液(编号:S19)适量,按“2.1”项下试验条件连续进样测定6次,以丹皮酚峰的保留时间和峰面积为参照,记录各共有峰的相对保留时间和相对峰面积。结果,29个共有峰相对保留时间的RSD为0.01%~0.37%(n=6),相对峰面积的RSD为0.54%~3.53%(n=6),表明本方法精密度良好。
邵A硬度测试:室温下用硬度测试仪进行测试,参照国标GB 531—92。
按照1.4中方法测得橡胶的收缩率见表4。
表4 不同氯化石蜡用量对NBR混炼胶收缩率的影响
从表4中可以看出,随着氯化石蜡用量的增加,混炼胶的收缩率越来越小,即混炼胶的可塑性越来越大,这是因为增塑剂的加入,使得NBR分子链之间的距离变大,在混炼的过程中有足够的时间使得分子链的变形回复。同时混炼胶的手感越来越软,当氯化石蜡的用量超过50份时,表面有粗颗粒出现,这可能是NBR高分子和氯化石蜡的相容性不佳,从而使得填料抱团导致的,同时发现随着氯化石蜡用量的增加,混炼胶开始出现黏辊,同时在密炼机中NBR吃料越来越难,所需要的共混时间越来越长。实验发现,从加工的角度出发,氯化石蜡的最佳用量为40~50份左右。
取3 g混炼胶,放入发泡扭矩流变仪(FMDR),测试温度为160 ℃,测试时间为30min,分别将硫化曲线和发泡曲线进行对比,实验结果见图1和图2。
图1 不同氯化石蜡用量对胶料硫化曲线的影响
图2 不同氯化石蜡用量对胶料发泡曲线的影响
从图1可以看出,随着氯化石蜡用量的增加,胶料的硫化速度有下降的趋势,同时最高扭矩值降低,这是因为随着氯化石蜡的增加,体系之中的含胶率和硫化体系的含量下降,同时分子链之间的间距增大,硫化剂的硫化效果变差,同时氯化石蜡不能够参与硫化,在橡胶交联结束后,氯化石蜡起到增容的作用,硫化橡胶发生溶胀导致的。
由图2可知,当氯化石蜡的用量为20份、30份、40份的时候,胶料的发泡压力曲线的最大值变化不明显,而当氯化石蜡用量达到50份和60份的时候,胶料的发泡压力曲线的最大值发生明显的下降。这是因为当氯化石蜡用量较少的时候,橡胶中发泡的扩张压力依然能够和橡胶的硫化收紧压力匹配,从而使得发泡剂产生的气体难以溢出,而当氯化石蜡的用量大于40份的时候,气体能够突破橡胶硫化产生的箍紧力从而溢出,最终导致发泡压力最大值的下降。
按照1.4中方法,制得模压发泡试样,使用拉力机进行拉伸,得到不同增塑剂用量下发泡材料的扯断强度和断裂伸长率,详见表5。
从表5中可知,随着氯化石蜡用量的增加,NBR发泡材料的扯断强度先增加后减小,氯化石蜡的用量为30份的时候,NBR发泡材料的的扯断强度最大为3.6 MPa;随着增速剂的增大,配方中橡胶的含胶率下降,橡胶分子链之间的交联密度降低,因此在增塑剂大于30份之后,发泡材料的扯断强度逐渐下降。
随着氯化石蜡用量的增加,发泡材料的断裂伸长率先增加后减小,当增塑剂的用量为40份的时候,NBR发泡材料的断裂伸长率达到最大为322%,1#-3#断裂伸长率的增加是因为橡胶的硬度下降,而从3#试样开始,增塑剂用量很大,以至于有部分的气体溢出了胶料,从而导致NBR发泡材料中泡孔壁破裂,从而影响了产品的物理机械性能,关于气体溢出材料的证明见下文。
随着氯化石蜡用量的增加,发泡材料的硬度一直下降,从表6中可以看出,当增塑剂的用量为20份的时候,发泡材料的硬度为40,增塑剂每增加10份,发泡材料的硬度下降的数值约为3,当发泡材料中的氯化石蜡的含量为60份的时候,发泡产品的硬度最小为30。材料硬度下降的原因是增塑剂的加入使得橡胶溶胀,从而导致产品变软。
表6 不同氯化石蜡用量对NBR发泡胶扯断强度和断裂伸长率的影响
表7为不同氯化石蜡用量对NBR发泡胶发泡倍率的影响,从表中可以看出,随增塑剂的增加,发泡材料的发泡倍率先增加后减小,当增塑剂的含量为40份的时候,产品的发泡倍率最大为101%,增塑剂的加入使得材料变软,从而交联产生的箍紧力变小,发泡剂产生气体压力减小,从而泡孔增加,发泡倍率增加,当增塑剂的用量进一步增加时,发泡产生的气体容易突破胶料的箍紧力从而溢出橡胶,从而导致发泡材料的发泡倍率下降。
表7 不同氯化石蜡用量对NBR发泡胶发泡倍率的影响
表8为不同氯化石蜡用量对NBR发泡胶门尼黏度和发泡后密度的影响,从表中可以看出,随着增塑剂氯化石蜡的增加,发泡混炼胶的门尼黏度逐渐下降,且增塑剂每增加10份,橡胶混炼胶的门尼黏度下降10左右。
表8 不同氯化石蜡用量对NBR发泡胶门尼黏度和发泡后密度的影响
从表中可以看出,随着增塑剂用量的增加,发泡材料的密度呈现先减小后增加的趋势,当混炼胶中增塑剂的含量为40份的时候,产品的发泡密度最低为451 kg/m3,增塑剂的加入使得泡孔的孔径增大,从而导致产品的密度降低,而增塑剂用量过大的时候,产品的气泡容易溢出,从而使得最终发泡材料的密度变大。综合所述最佳的增塑剂的用量为40份。
(1) 随着氯化石蜡用量的增加,混炼胶的收缩率越来越小,可塑性越来越大。
(2) 随着氯化石蜡用量的增加,NBR发泡混炼胶硫化曲线中最高扭矩值降低。
(3)随着氯化石蜡用量的增加,NBR发泡材料的扯断强度先增加后减小,氯化石蜡的用量为30份的时候,扯断强度最大。
(4)随着氯化石蜡用量的增加,发泡材料的断裂伸长率先增加后减小,当增塑剂的用量为40份的时候,断裂伸长率最佳。
(5)随着氯化石蜡用量的增加,发泡材料的硬度一直下降,发泡材料的发泡倍率先增加后减小,发泡混炼胶的门尼黏度逐渐下降,发泡材料的密度呈现先减小后增加的趋势。