火力发电厂脱硫超低排放改造技术

2021-12-06 05:51
节能与环保 2021年2期
关键词:火力发电除尘浆液

近几年来,国家越来越重视绿色发展,环保节能已经成为电力发展方向的重要依据,为促进产业结构的优化升级,响应国家绿色发展的号召,我国已经关闭大批发电效率低、污染严重的火力发电厂,致力于打造符合我国发展理念的火力发电厂。因此,对于火力发电厂脱硫超低排放改造技术的研究势在必行,研究出利于脱硫超低排放的改造技术对于绿色发展、提高空气质量具有重要意义。

1 火力发电的发展现状

我国火力发电结构中,大型火力发电机组所占比例较小,且机组的品种单一,燃机和柴油发电机所占比例为5%~6%,其他大部分都是常规火电机组,国内生产的火电机组调峰运转能力比较差。在我国已有的火力发电机组中,单机容量达到30 万kW 及以上的火电机组已经超过整体容量的60%,大型、高效、环保的火电机组不断增加,59 台高达100 万kW 的超临界火电机组已经投产、在建,不仅能满足人们的需求,而且还大大减少煤炭的燃烧,进一步实现绿色发展。

目前我国淘汰了6674 万kW 的小火电机组,可以节约7580多万t 原煤,减少1.54 亿t 二氧化碳、131t 二氧化硫的排放。原有火力发电所用的锅炉不断被淘汰、更新,促进了我国火力发电中锅炉不断向更大容量、高标准方向发展。我国近些年来还积极推进洁净煤技术的发展,将煤炭气化成燃气、蒸汽,研究碳捕集与封存技术,不断完善清洁煤的IGCC、循环流化床等技术,更加广泛适用于火力发电中。

2 火力发电的工作原理及设备概述

火力发电是由燃烧供给系统、发电系统、汽水系统、控制系统等组成。燃烧供给系统包括粗细分离、排粉、给粉等组成,但组成的核心是锅炉,该系统为加热水提供源源不断的热量;发电系统包括发电机变压器升压站等,通过副励磁机、主励磁机、发电机三者的协同合作,实现将动能转化为电能;汽水系统是由凝汽器、高低压加热器、汽水循环系统、化学水处理等组成;控制系统主要负责控制火力发电各系统的工作情况。

3 火力发电厂脱硫超低排放存在的问题

3.1 技术与设备的欠缺

目前,我国火力发电厂所使用的脱硫减排设备大多数是依靠国外进口,并且价格昂贵。正因为国内的许多火力发电厂无法支付昂贵的脱硫设备费用,因此所使用的设备老化,脱硫效率受到严重影响。另外,国外进口的设备与我国火力发电厂的具体情况不能完全匹配,因而不能很好地满足国内需求。

3.2 资金欠缺、场地限制

我国火力发电厂中的脱硫设备大多数都比较老化,急需更换和翻新,但火力发电厂的资金欠缺和场地限制阻碍了脱硫设备的革新,因此大多数的火力发电厂依然不能达到脱硫减排的目标。

3.3 缺乏自主创新

在脱硫设备上,我国主要是通过向德国、美国等发达国家进口,而国内在脱硫设备的研制上,缺乏自主创新的意识和能力,未能研制出适用于我国火力发电厂的脱硫设备,无论是技术体系还是脱硫的产业链都存在较多问题。

4 火力发电厂脱硫超低排放改造技术

4.1 脱硫技术的改造

以陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司为例,公司有2×480t/h 的循环流化床锅炉,主要是通过炉内喷钙来实现脱硫处理,经过脱硫处理后的二氧化硫排放量为400mg/m3,而国家规定的火力发电厂排放标准为在基准含氧量为6%条件下,二氧化硫的排放量排放浓度不高于35mg/m3,由此证明,现有的脱硫技术不能将二氧化硫的浓度,控制在火力发电厂的排放标准下。为改变这一现状,公司对火力发电厂脱硫技术进行了一系列的改造。公司于2016 年将循环流化床锅炉的脱硫设施改造为炉后湿法脱硫,同时配套电石生产业务。由于在电石生产过程中会产生较多的氧化钙粉末废弃物,公司将生产过程中产生的氧化钙粉末废弃物作为原材料,将2×480t/h 循环流化床锅炉的湿法脱硫设计为单塔单循环石灰-石膏法。脱硫过程和具体的技术改造如下:

火力发电过程中产生的烟气进入吸收塔后,烟气向上流动,并且被向下流动的循环浆液以逆流的方式进行洗涤。循环浆液通过喷浆层设置的喷嘴喷入吸收塔中,实现对二氧化硫、三氧化硫、氯化氢、氟化氢的处理,生成的副产物则被空气氧化成石膏,进而消耗作为吸收剂的石灰石,循环浆液则通过浆液循环泵的作用,将循环浆液向上输送到喷淋层中,并通过喷嘴进行雾化,让气体和液体得以充分接触。

其中,为了脱硫浆液能均匀地雾化成小液滴并充分与烟气进行脱硫反应,提高脱硫效率,因此特地设计了四层喷淋层。另外,对浆液雾滴的处理,主要选用的除雾器是三级屋脊式除雾器,与二级除雾器相比,三级屋脊式除雾器对除去清洁烟气中携带的浆液雾滴效果更佳,并在原有的除雾器基础上增设冲洗水,冲洗水能根据提前设定好的时间进行自动冲洗,这一改造不仅能够防止除雾器出现堵塞的情况,同时冲洗水还能作为补充水,可进一步稳定吸收塔的液位。此外,为了克服纯石灰-石膏法在制浆过程中氧化钙与水发生放热反应,改进原来的搅拌器数量,通过3 台测试搅拌器的运行进一步控制沉积。另外,为了避免浆液的PH 值的波动对产出石膏的质量、脱硫效率以及除氧器的堵塞情况造成影响,在脱硫过程中,尽可能地将PH 值控制在4.6~5.8 的范围内。经过改造后的脱硫技术,脱硫效率大大地提高,脱硝效率也高达99.5%以上,所生成的石膏纯度不小于90%,且含水率可以控制在10%以内。

4.2 超低排放技术改造

陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司在进行火力发电过程中,存在床温高、排放的氮氧化物浓度大等问题。为了减少排放量,达到国家规定的火力发电厂排放标准,做出了以下改造:

对二次进风量进行控制,并改造二出风口的进风角度,进一步提高二次风在炉膛的穿透能力。为了提高烟气的流速,加快旋风分离器的分离效率,因此需要对旋风分离器入口缩径进行改造。改造后的系统能将引风机出口处烟气再次引入到一次风机入口,不仅能提高一次风机的含氧量,同时能实现对烟气的进行多次处理,更好地吸收烟气内的有害气体。此外,为了能降低炉内的床温,改造后的系统将除灰通过输送系统再次引入炉中,并在水冷壁的鳍片上增设吸热钢,进而提高水冷壁的吸热量,以达到降低炉内床温的目的。

为了更好地降低氮氧化物等有害气体的排放,对原有的SNCR 系统进行了升级改造。将原有的喷枪顺序布置改为错列布置,增大还原剂的覆盖范围,进一步加快反应速率,进而提高了脱硝效率。为了更好地配合旋风分离器入口的喷枪,在旋风分离器出口左右两侧增加四支喷枪。改造完成后,将飞灰再循环系统和烟气再循环系统陆续投入使用,并取得了不错的成效。其中,原始氮氧化物由270mg/m3降为120mg/m3,床温由原来的980~1050℃降为小于950℃,过热器尾部含氧量由原来的5%降为3%,并且锅炉的效率基本上不受影响。此外,使用改造升级后的SNCR 系统,氮氧化物可以稳定地控制在50mg/m3,达到国家排放标准。

4.3 除尘技术的改造

为了实现超低排放,达到更好的除尘效果,可在原有的除尘基础上,增加湿式电除尘技术,这样能有效地对含有湿气的烟尘进行处理。在湿式静电除尘中,不仅操作条件十分稳定,而且废气温度低、水分含量较高,粉尘的电阻率有所下降,因此在很大程度上能减少前期电除尘的投资和运行成本。此外,还需对除尘技术进行改造:①对烟气的出口烟道进行改造,在原有基础上,将脱硫塔的高度增高,并在脱硫塔喷淋层的上方增加束管除尘装置,提高对烟气的除尘效率。另外,为了增加气流的离心运动速度,还需在分离器之间安装导向环、汇合环、增速器,让气流能够处于合适的分配状态,进而实现对气流出口和制液膜厚度的控制。②在四层脱硫喷淋系统的基础上,以脱硫塔的入口高度为依据,适当增加旋汇耦合装置,同时,在喷淋层下增加脱硫提效环的数量。③并对辅助设备进行相应的改造,提高内部冲洗系统的冲洗效果,增加在线监测系统,实现实时监控,保证除尘的效果。

5 结语

为了让火力发电厂的排放量更好地满足绿色发展的需求,需进一步加快我国火力发电厂向绿色发展的步伐,各个发电厂仍需努力探索出更加有利于生态发展的脱硫除尘技术。文中火力发电厂在此次改造中,主要是从脱硫技术和降低排放技术的细节上入手,抓住技术核心进行相应的改造,因此所改造的范围小,花费的时间和资金较少,但是取得的效果比较明显,能够满足国家制定的火力发电厂排放标准,为想要实现脱硫超低排放要求的火力发电厂改造提供参考。

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