干坞工程坞口区止水施工关键技术

2021-12-01 00:59刘忠鹏张赫然蒲红家
中国港湾建设 2021年11期
关键词:沉箱止水带闸门

刘忠鹏 ,张赫然 ,蒲红家

(1.中交一航局第三工程有限公司,辽宁 大连 116083;2.中交天津港湾工程设计院有限公司,天津 300461;3.中交第一航务工程局有限公司,天津 300461;4.天津市水下隧道建设与运维技术企业重点实验室,天津 300461)

1 工程概述

大连湾海底隧道建设工程干坞子项工程位于大连市甘井子区,其中干坞预制场用于主线18 节沉管预制,其余为干坞附属配套区。干坞坞口区东西方向总长205.91 m,占地面积约为4 200 m2,顶标高+3.5 m,由2 个浮坞门沉箱、4 个坞门墩沉箱、3 个挡水坝沉箱、1 个东坞壁沉箱、4 个钢闸门形成坞口止水体系[1]。坞口止水结构形成后,现场进行了围堰灌水试验,渗流量完全满足设计要求,止水效果良好,目前已正式投入使用。

2 坞口设计方案

每个坞室南侧设置1 个坞口,坞口结构由浮坞门、坞门墩、拦水坝和底板组成。坞口顶高程为+3.5 m,浮坞门下设底板,两侧为坞门墩,坞门墩两侧为拦水坝。浮坞门与坞门墩之间设置1 m缝隙,安装钢闸门[2-4]。

浮坞门采用重力式大沉箱结构,沉箱内填2 m中粗砂,其余部分为海水。坞门墩沉箱内回填开山石渣,坞门墩下方为混凝土基础,与底板连成整体。坞门墩内设置干坞灌水管道。

坞口之间、坞口与东、西护岸间均采用拦水坝沉箱连接,沉箱内填开山石渣,坞口区立面图如图1 所示。坞口沉箱的下方设置钢筋混凝土底板,底板下方外侧设置1 组帷幕灌浆(3 排),孔间距为2.0 m,排距为0.75 m,帷幕灌浆孔位布置图如图2 所示。拦水坝沉箱与浮坞门沉箱中间设置企扣预埋止水带(Z9-30),企口之间浇筑混凝土。浮坞门底板透空位置下方500 mm 厚素混凝土垫层处设置泄压孔,泄压孔直径为100 mm,间距500 mm。

图1 坞口区立面布置图Fig.1 Elevation layout of dock entrance area

图2 帷幕灌浆孔位布置图(mm)Fig.2 Layout of curtain grouting hole(mm)

3 施工工艺方法

3.1 坞口基础止水

坞口区位于大连湾海域,地貌属海漫滩。为保证止水效果,设计要求基槽需开挖至中风化白云岩。在实际开挖过程中发现,该区域溶沟溶槽较为发育,局部超深处超过5 m。为了保证上部结构稳定和整体止水质量,对低于主体基础底标高的溶沟溶槽采用C20 素混凝土填充后,再进行帷幕灌浆施工,以确保坞口结构底部止水效果。

1)坞口基础施工前清理场地障碍物,平整场地。采用挖掘机开挖基槽,基底溶沟溶槽人工清理,开挖至设计要求地层,验收合格后进入下道工序。

2)采用C20 素混凝土分层振捣填充至主体结构底部,待混凝土强度到达设计要求后,进行下道工序施工。

3)坞口基础止水结构采用3 排帷幕灌浆(见图2),首灌排每10 个孔取1 个孔做为先导孔进行压水试验,施工帷幕钻孔深度至渗透系数不大于3×10-5cm/s 的土层为灌浆深度[5];总体采用自下至上分级多次加压灌注,破碎带采用自上至下方式灌注;其余孔深度以先导孔深度为参考进行钻孔和灌浆,灌浆结束封孔时,严格控制灌浆压力和浆液的注入率,每次封孔后做好对孔口的保护,直至封孔结束;达到14 d 龄期后,对帷幕灌浆效果进行验证,按帷幕灌浆孔总数的10%进行抽查,结果显示,检查孔渗透系数均小于3×10-5cm/s,满足设计要求。

3.2 浮坞门沉箱止水

东、西坞坞口区各设置浮坞门沉箱1 座。浮坞门沉箱通过比选采用原位现浇工艺,即浇筑成型后直接形成止水体系(底部Ω 止水带成压缩状态),浮坞门沉箱底部止水布置如图3 所示。

图3 浮坞门沉箱底部止水布置图Fig.3 Water stop arrangement at the bottom of caisson of floating dock gate

具体工艺:在进行现浇底部基础施工时使两条止水带保持原状并预留顶升廊道,一层沉箱浇筑成型后整体顶升(沉箱底部顶升如图4 所示)、人工清理砂垫层及底模、沉箱回落,使沉箱底部与止水带、橡胶支座充分紧密接触,止水带至设计压缩量,达到止水要求;然后再浇筑第二、三层沉箱,整体成型[6]。

图4 沉箱底部顶升Fig.4 Jacking at the bottom of caisson

1)底板止水体系施工:底板钢筋绑扎时,埋设橡胶支座及止水带预埋件并精确定位,底板混凝土浇筑养护完成后,分别安装上下两层的加劲钢板及中间的橡胶块,橡胶块与加劲钢板之间采用耐海水粘结剂连接。采用吊车将Ω 止水带移至安装位置,人工采用螺栓连接固定。螺栓全部采用天然牛油防腐,并用靠尺和塞尺检查止水带安装质量,全部合格。

2)上部止水体系施工:沉箱一、二、三层绑扎钢筋时,埋设钢闸门止水钢板;支立模板并浇筑混凝土。沉箱支顶完成后,人工进行沉箱底部清砂、拆除模板、牛皮纸及其他杂物等作业,并逐条对Ω 止水带表面质量进行检查(清砂完成后的沉箱底部Ω 止水带及橡胶支座如图5 所示);沉箱回落后,压缩至Ω 止水带3 cm;经过程中的各项检查,Ω 止水带工作性能良好,压缩量、沉箱预埋止水钢板面板平整度等各项检测项目均完全满足设计要求。

图5 清砂完成后的沉箱底部Ω 止水带及橡胶支座Fig.5 Ω water stop belt and rubber support at the bottom of the caisson after sand cleaning

3.3 其他常规沉箱止水

坞口区其他各类常规沉箱共8 座。其中西坞口区包括坞门墩沉箱2 个、挡水坝沉箱2 个;东坞口区包括坞门墩沉箱2 个、挡水坝沉箱1 个,坞壁沉箱1 个。常规沉箱间止水依托止水带和企口素混凝土形成止水体系;沉箱止水带在钢筋绑扎后安装,在模板安装时,用夹子拉住模板外的止水带与模板紧贴;沉箱混凝土浇筑过程中,采用土工布对高出沉箱部分的止水带进行包裹保护;沉箱企口塑性混凝土浇筑时,止水带与塑性混凝土结合严密,确保无卷曲、错位及不平整现象。

3.4 钢闸门止水

坞口结构设置4 座钢闸门,主要功能为浮坞门与拦水坝沉箱间缝隙止水。针对单个钢闸门体量较大、结构形式复杂等特点,为充分保证止水效果,钢闸门制作过程中,重点控制止水面面板的垂直度及焊接质量;钢闸门安装过程中,主要控制钢闸门预紧压缩量、钢闸门与沉箱止水钢板间紧固程度。

1)为确保钢闸门在不同工况下的止水效果,首先加工1 座钢闸门并进行水密试验验证。

2)钢闸门在加工场加工,逐个构件下料,采用胎架整体组装焊接;加工过程中严格控制下料尺寸及焊接精度,对所有焊缝进行探伤,以保证焊接质量。

3)对钢闸门整体在涂装前进行联合验收,验证整体尺寸及平整度满足设计要求。喷砂除锈,涂装防腐油漆。

4)对止水带、承压垫按200 mm 间距打孔,焊接螺栓并确保螺栓垂直度。

5)安装止水带、承压垫,并采用螺栓固定。采用靠尺及钢板尺对止水带平整度进行检查,均满足要求。

6)分3 种不同工况进行钢闸门水密试验。

工况一:坞内外侧均无海水,拆除临时围堰过程中,坞外侧逐渐注满海水过程中,观察钢闸门是否有漏水渗水现象。

工况二:坞内外侧均有海水,排出坞内一侧海水过程中,观察钢闸门是否有漏水渗水现象。

工况三:坞门沉箱安装,存在最大偏差错位3 cm 时,坞内外无(有)海水,单侧灌(排)水止水试验。

在特制的水箱内将钢闸门安装并预紧后,在一侧进行灌水,进行试验观测,并对止水带密封情况进行检查,结果显示能够达到止水效果,本次试验为后续3 座钢闸门加工机安装提供了可靠依据。

7)在坞口浮坞门沉箱安装就位后,对钢闸门止水带平整度以及外观进行安装前的全面检查,同时对拦水坝、浮坞门沉箱止水钢板尺寸进行复测,均满足设计要求。现场采用25 t 汽车吊,将钢闸门吊运至安装位置;精调到位后,预紧钢丝绳,当紧张器预紧力达到100 kN 后,紧固螺栓,将钢闸门紧贴在止水钢板面上。坞口钢闸门安装如图6 所示。

图6 坞口钢闸门安装Fig.6 Installation of steel gate at dock entrance

8)现场各项工作完成后,按2~3 m/d 速度进行围堰灌水试验,坞口灌水试验如图7 所示,安排专职人员巡查坞内止水情况,经验证,坞口区止水效果良好。

图7 坞口灌水试验Fig.7 Irrigation test at dock entrance

4 施工关键技术及效果

本项目作为PPP 项目,充分利用了“设计与施工联动,施工优化设计”的优势进行设计及施工工艺调整,在确保止水效果的基础上,实现了效益最大化。

1)秉承装配式理念,采用钢闸门+大沉箱坞门组合止水体系。通过1∶1 钢闸门原型试验,模拟止水体系止水效果,为设计提供了可靠依据;止水体系中,止水钢闸门、大沉箱、密集弹性点支座、Ω 形止水带等联合应用,有效形成装配式止水体系,便于坞门拆装;坞门沉箱尺寸为41.15 m×22.55 m×16.5 m,共32 个大仓格,整体性好;坞门底板为减压格栅式结构[7-9],有效降低渗透压;底板限位装置,精准控制沉箱位置;坞门抽水自浮、绞移变位,使用方便。

2)浮坞门沉箱作为干坞坞室的口门结构,在综合考虑现场施工环境、施工工期、施工难度、成本等多方面因素后,通过比选最终采用坞口原位现浇施工工艺,大大缩短了工期,降低了施工成本,进而确保沉管预制按期进行。

3)原设计待首次沉箱起浮后,水下清理砂垫层及底模,施工困难,且施工期无法保证止水带受力均匀,影响止水效果。经优化后,在沉箱底部基础预留顶升廊道,当完成沉箱一层现浇即进行顶升,采用沉箱顶升设备即可施工,施工操作简单,安全性好,并可以满足一次性压缩止水带的设计要求。

4)钢闸门止水体系应用:制作1∶1 模型,在陆上应用3 种工况模拟钢闸门止水效果,为结构设计和施工进行工艺验证。通过调整预紧点的位置和预紧力来控制Ω 止水带压缩量,并确定了分阶段安装及预紧的施工方法,为保证钢闸门止水效果奠定了坚实基础。

5)在坞壁咬合桩与临时围堰钢板桩衔接处、与坞口沉箱衔接处的止水结构采用旋喷桩+压密注浆的形式,对接缝进行有效止水封堵。

5 结语

1)干坞正式投入使用后,干坞整体渗流量为3 600 m3/d,小于设计的4 000 m3/d 最大渗流量要求,止水效果良好。

2)目前东、西坞已预制、出运两批12 节沉管,干坞坞口区止水结构运行良好,该技术在海底隧道工程中得到了充分的验证并成功应用,保证了工程的顺利实施,经济和社会效益显著,具有推广价值。

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