徐晶
辽河油田钻采工艺研究院 辽宁盘锦 124010
对研究井壁加固技术的意义,主要是增大安全密度窗口,防漏堵漏,提高地层承压能力。目前从地应力角度、储层性质、诱导裂缝扩展的力学机理、堵漏材料的粒径分布等角度来研究井壁加固技术[1]。
借鉴试点单位施工经验,制定科学合理的施工方案,整体施工步骤为:
(1)通井洗井预处理井筒:下Φ114mm×2.0m通井规,通井至人工井底,保障后续工具下井。
(2)刮削处理井筒:下GX114T刮削器×0.60m至人工井底,保证后续工具密封面清洁。
(3)下封隔器找漏:下Y221-114×1.14m封隔器,全井筒试压找漏。
(4)封堵漏失段和射孔段:对第一个漏点以下井筒填石英砂,从上到下依次挤水泥封堵漏失段和射孔段,并试压18MPa合格。
(5)下小套管:按照设计下φ108mm浮鞋×0.38m、φ108mm浮箍×0.24m、φ88.9mm套管至井口。
(6)固井:连接水泥车,正循环洗井一周半,排量500L/min,泵压5MPa,按设计依次正替前置液、领浆、尾浆,压胶塞,正替清水至水泥浆返出地面,停泵关井候凝。
(7)测井、射孔:测三样合格,优选弹型SDP26RDX10-1进行射孔。
(8)下泵完井:下入与小套管配套的深井泵生产管柱。
2019年开展小套管固井工艺试验,实施2口井,优选工程测井显示套损严重、多次常规隔采均有效期短、隔采后产量增加明显,具有继续开发潜质的油井。
生产情况:该井2012年10月投产,开采层位延8,初期日产液2.49m3,日产油2.04t,含水2.4%,动液面281m。2016年11月套破,日产液8.52m3,日产油0t,含水100%,含盐3507mg/L,2016年11月工测隔采,见效后日产液6.15m3,日产油4.43t,含水14.8%,含盐21042mg/L,2017年7月封隔器失效,隔采未见效,2017年9月、11月和2018年6月分别隔采均未见效,2019年3月封隔器失效,重新隔采见效,8月封隔器再次失效,目前日产液6.17m3,日产油0t,含水100%,含盐1754mg/L,累计产油10814t。该井常规隔采8次,平均有效期仅50天,工测显示大段腐蚀,无有效坐封段。根据前期井史及地质分析,认为该井仍具有潜能,为最大程度恢复该井产能同时试验小套管固井工艺。该井2019年12月7日实施小套管固井工艺完井,测井显示固井质量合格,浮箍位置:2251.61m,浮鞋位置:2261.5m,短套位置:2098.08m。
经过试验,我们工艺在实际生产中存在一定的问题:
一是原套管内壁水泥封堵后必须处理达标,且试压合格,固井施工过程,泵压较高避免水泥失水,水泥浆返至井口难以保障;
二是套损井套管内壁腐蚀结垢及粘附油膜等,固井后界面胶结质量差,后期窜槽严重;
三是水泥环较薄,且夹在两层套管之间,固井质量难以满足后期改造需求小套管固井工艺完成后,需下入配套小直径油管,做好油管扶正工作,避免油管蠕动等造成小套管损伤,延长油井寿命;目前,与小套管配套的井下工具和储层改造设备设施存在局限,需积极与相应部门或厂家对接,及时沟通解决后期将会遇到的问题[2]。
将原井筒射孔段和套损段利用水泥进行封堵,下入小套管重新固井,再造新井筒,通过小油管实现采油[3]。
(1)小套管固井后,重新建立井筒完整性,相当于新投一口井,可以重新开采,充分挖掘低动用层地层潜力
(2)新型水泥浆满足后期储层改造要求,为低渗透油田套损井下小套管恢复产能提供了有力技术支撑
(3)应用双层套管深穿透射孔技术,采用54SDP10R20-70型射孔器,射开两层套管和水泥环,确保了油流通道畅通
(4)突破小套管防腐技术,小套管外采用“环氧涂层+牺牲阳极”、小套管内采用“DPC涂层”的防腐工艺,内外防腐同时进行,解决小套管再次腐蚀破漏问题
(5)增下小套管扶正居中器,解决套管不居中,确保水泥环均匀,避免套管贴壁导致固井质量差问题
总之,膨胀管的补贴应用技术的使用大大提高油管的作业效率,也有效保证了作业安全,该技术值得我们进一步推广和应用。