殷登才 孙茂贵 张 清 潘宝正
(安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司)
白象山铁矿矿床水文地质条件复杂,下部黄马青组杂色粉细砂岩为矿体间接顶板,富水性强,为矿坑主要充水岩层,矿层属于中等富水含水层,两者在天然状态下为统一的地下水体,具有统一的地下水位,存在一定水力联系。矿区内有F1~F10共10条主要断裂,其中F4~F7为成矿后张性断裂,为陡倾断层,富水性强,且与下部的强含水层导通,对矿山基建和开采威胁大。综合考虑矿区水文地质条件、矿坑的排水能力、防治水工程的性价比及可操作性等因素,矿山确定的总体防治水方案是以疏为主、堵避为辅。
矿山基建及生产前期曾发生多次突水事故,在治理过程中由于出水量大、水压高等因素,治理过程十分困难。通过利用疏干孔从突水点侧向泄压来减小工作面出水压力,可以大大降低治理难度。在生产前期,多个盘区因富水性强需要疏干的原因无法立即回采,常规疏干所需时间较长,矿山经常出现备采矿量不足的情况。通过在盘区来水方向施工疏干孔截断盘区来水通道,用超前截流的方式来解放盘区矿量是一种十分有效的方法[1-5]。
疏干孔是使用钻机在需要疏干的含水层中钻进的放水孔,它在井下疏干中是必不可少的,主要是使含水层内的水流出,达到降低水位的目的。根据流体的运动特性,水流总是会沿着阻力最小的方向运动。通过这一原理,在高承压巷道突水治理中,可在突水裂隙源头处通过钻进疏干孔对其水量进行分流,之后在工作面封堵治理中,水流可通过疏干孔无阻力流出,这样就可形成对工作面的泄压处理,这一类型的疏干孔可统一称作泄压孔。
白象山铁矿工作水平最深达500 m,突水时地下水压力较高,利用疏干孔沟通出水源点作为泄压孔,可以减小突水治理时的施工难度,提高治理过程中的安全系数及治理效果。
1.2.1 工程概述
-470 m中段二盘区230#进路底板标高为-452.2 m,巷道参数为6 m×3.5 m的三心五分之一拱,该巷道位于磁铁矿内部,为采矿巷道。该巷道掘进凿岩时,在距离2-1联巷14 m处的工作面爆破后存在出水裂隙,裂隙自左侧掌子面顶部斜向下延伸至掌子面中心位置,裂隙掌子面出露宽度约为30 mm,内部宽度约400 mm,掌子面向前1.5 m左右有一平行于掌子面的节理面,掌子面左侧岩性破碎,裂隙较发育(图1)。根据现场测量出水量约为35 m3/h,水压约为2.0 MPa,在裂隙出露位置上方约500 mm处施工探水孔,在1.5 m左右出水,出水量约为8 m3/h。
1.2.2 施工难度
裂隙宽约为30 mm,出水量大约为35 m³/h,水压较大(2 MPa),注浆难度较大。掌子面岩体裂隙较发育,导水裂隙多,岩性破碎,注浆时容易沟通其他裂隙,使得整个掌子面四处出水且容易发生跑浆。掌子面前方1.5 m处有一平行于掌子面的节理面,当带压注浆时,节理岩体容易垮塌。
1.2.3 施工方案
在掌子面右侧寻找水源,用风钻打7个泄压孔(图1(a)),减小导水裂隙出水量和压力,使用直径为32 mm的止浆塞,以利于测压及最后注浆。在相邻的228#进路对230#进路导水裂隙方向施工直径为75 mm的放水注浆孔,最终钻孔出水落点要高于巷道顶部3 m以上(图2)。当泄水孔施工完毕之后,在228#进路泄水泄压,从而对230#掌子面出水裂隙进行处理,除去用于泄水的2个直径为32 mm的止浆塞外,其他的裂隙都要用水泥浆液(较大裂隙用水泥袋或锯末等材料)进行封堵,直至掌子面无散水涌出,对掌子面进行喷浆,厚度为400 mm。从228#施工的钻孔处直接对230#巷道顶部水源处注浆,同时观察230#掌子面有无漏浆情况。当出现漏浆时,及时换成双液浆。注浆压力要达到6~8 MPa。注浆完成后,对230#掌子面施工直径为42 mm、长度为5 m的探孔,如果探孔出水,下止浆塞封堵,直至检查孔无水为止。
1.2.4 施工效果
泄压孔施工完成后,总计泄出水量约43 m³/h,230#掌子面1、3、6、7孔总计出水减少30 m³/h,2、4、5孔测压压力减小为零,如表1~表2所示。
应用泄压孔泄压注浆的方式,解决了-470 m中段二盘区230#巷道大裂隙突水的问题,为今后白象山铁矿遇到此类问题提供了经验,更为高承压、节理裂隙发育巷道的突水治理提供了一种新方法。
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截流是针对地下矿坑(盘区)的主要充水通道有计划、有目的地切断地下水的水源通道,以达到减少或消除矿体内部水量的目的,截流孔即为在矿体截流工程中施工的疏干放水孔。其主要原理是查清盘区主要来水方向和通道后,在矿体(盘区)来水源头方向垂直于水源方向施工一条疏干截流巷道,在巷道内部沿来水一侧对着裂隙方向施工一排或多排截流孔,使得水流能够通过孔内流出而减少或消除向采区的流水量,达到保护采区的目的。
对于富水量较大的盘区,利用疏干孔在盘区来水方向采用截流方式疏干,具有明确的针对性,且针对局部盘区的截流疏干相对于中段疏干而言,疏干强度比较小,疏干时间比较短,矿山排水压力小。
2.2.1 工程概述
白象山铁矿-470 m六盘区位于矿区西部,从19线一直向南开采自15线,采区自开采以来散水较大,最大达到200 m³/h。目前六盘区开采标高为-457 m,采用预控顶上向进路充填法,采区巷道顶板淋水较大,最大为15 m³/h,最小约为0.5 m³/h,总涌水量约130 m³/h。巷道散水过大给施工及安全带来了很大问题。
2.2.2 施工方案
(1)查水源、通道。根据地质报告提交资料,白象山铁矿东北部为隔水边界,西南部为透水边界,西南矿体内部地下水补给是自西南而来;根据白象山铁矿基建及生产期间探孔资料大数据分析得知,巷道向南掘进中遇水概率超过80%;再根据六盘区掘进经验,巷道只要向南掘进遇水疏干后,北部散水点一段时间后就会减小。因此,判断六盘区地下水来源为自南向北补给。该区域裂隙发育自南向北、由上而下,倾角约为87°。
(2)截流方案。选择该采区最南段凿岩联巷作为专门截流巷道,在来水方向施工扇形截流孔,截断地下水流向采场(图3),截流孔深度不超过50 m,仰角一般为5°~10°,最终落点超过该盘区开采顶板标高2 m即可。
2.2.3 施工效果
2017年5月共设计施工7个孔,其中有5个孔截流出水(表3),总截流量为121 m³/h。施工完成10 d后,-457 m分层凿岩联巷散水量由原来的35 m³/h降至零(图4),矿房顶板散水均逐步减少至无。施工15 d后,采场内除截流孔内出水外,整个采场巷道内散水量小于1 m³/h,截流效果达100%。
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利用疏干孔作为截流孔从地下水源头截流疏干,阻断地下水通往采区方向的通道,解决了-470 m六盘区因矿房散水过大而产生的采矿强度低、施工作业难、安全效果差的问题,同时为盘区疏干提供了一种新的方法。
在白象山铁矿生产防治水技术中,疏干孔在不同的防治水方案中可起到泄压孔和截流孔的作用。泄压孔在高承压水下巷道突水治理中起到减流、泄压的作用,可有效减小注浆压力差,提高注浆堵水效果,减小高压出水治理难度;截流孔可应用在盘区或者矿区局部疏干截流方案中,起到阻断地下水通道、疏干地下水储量的作用。相比传统的矿床疏干设计而言,具有针对性强、影响范围小、施工周期短的特点。