辜自立,张 磊,刘文韬,窦 阳
(华能重庆珞璜发电有限责任公司,重庆 402283)
对于现代化火力发电厂的发电机组,飞灰可燃物含量高不仅影响电厂锅炉运行的经济性,还影响锅炉的安全性,可谓百害而无一利。在火电厂燃煤锅炉中,部分煤粉因各种原因未燃尽,而与飞灰混合,从而使飞灰中含有可燃烧炭粒,这就是飞灰可燃物。飞灰可燃物的含量直接影响锅炉运行的经济性和电厂煤耗,与电厂经营成本息息相关,飞灰可燃物含量每降低1%,锅炉热效率可提高0.3%左右,供电标煤耗可降低0.9~1.2 g/(kW·h)。此外,这项指标还是机组是否能延寿的重要能耗和环保指标[1]。除此之外,飞灰可燃物与粉煤灰质量有着密不可分的关系,对粉煤灰的销售和利润有着决定性影响。当然重中之重是飞灰可燃物对机组安全性的影响,假如飞灰可燃物含量较高,且在尾部烟道或者空预器中堆积,可能引起锅炉尾部烟道和空预器再燃烧,严重情况下甚至会导致机组非正常停运。
本文研究项目为降低重庆华能珞璜电厂一、二期机组飞灰可燃物。
设备基本情况:一期360 MW×2、二期360 MW×2;一、二期锅炉为法国STEIN INDUSTRIE公司生产的360 MW发电机组配套锅炉,设计燃用松藻无烟煤,亚临界、中间再热、强制循环、双拱炉膛、固态排渣、燃煤汽包炉,采用“W”火焰燃烧方式。一台炉配两套普通钢球磨仓储式制粉系统。
我国煤种大致分为无烟煤、烟煤、褐煤,一般来说,这3种煤含碳量由高到低,挥发分和水分由低到高[2]。为了减少飞灰可燃物含量,就要让煤粉在炉膛里充分燃烧,而煤粉的挥发分含量是煤粉从着火到完全燃烧的重要因素。挥发分是煤粉中析出的可燃气体,易于着火,为煤粉中固定碳的引燃提供了良好的化学条件。挥发分从煤粉内部析出的同时,会在煤粉颗粒上形成许多孔隙,这些孔隙增加了煤粉颗粒与助燃空气的接触面积,为煤粉中固定碳的后期燃尽又提供了良好的物理条件。相反,炭化程度高的煤虽然含碳量高,总体热值也高,但是挥发分含量普遍低,且不易引燃着火,再加上固定碳高需要完全燃烧的时间更长,更容易造成飞灰可燃物含量高。对于水分高的煤种,总体发热量会因为水分的吸热而在实际中大打折扣,煤粉相对发热量减小,使炉膛温度降低,延长了煤粉着火时间,相对就减少了煤粉在炉膛内燃烧和停留的时间,不利于煤粉在炉内的充分燃烧。煤种灰分高也对煤粉燃烧不利,高灰分煤的实际发热量小,理论上的燃烧炉内温度低,灰分不仅不能燃烧,而且会在煤粉颗粒燃烧过程中在其表面上形成灰分外壳,阻碍煤粉颗粒与氧气接触,造成煤粉不能充分燃尽。
结合珞璜电厂煤种分析,一、二期锅炉设计煤种为松藻无烟煤,挥发分9.31%,硫分4.02%,灰分30.45%,低位热量21.604 MJ/kg。由于燃用高硫无烟煤,机组投产以来一直存在着排烟温度高、飞灰含碳量高(相对烟煤炉)的问题,因而锅炉效率相比燃用烟煤的机组偏低 2~3 个百分点。所以目前该厂采用烟煤掺烧的方法,利用合理配煤有效降低灰分可燃物含量。
煤粉越细越容易被完全燃烧。首先煤粉越细单位质量的煤粉表面积越大,煤粉与空气接触面积就越大,挥发分从煤粉颗粒中析出的速度会更快,煤粉着火速度也增快,而且煤粉越细扩散能力越强,随着炉膛空气动力场更容易被裹入炉膛火焰中心充分燃烧[2]。除此之外,煤粉越细,则每颗煤粉含碳量相对粗煤粉低,能在相同时间内更快燃尽,颗粒外面的焦炭燃烧后,不易形成产生较大扩散阻力的灰壳。由上述分析得出,煤粉越细,飞灰可燃物含量会越低,但从电厂经济性来讲并不是煤粉越细越好,因为把煤磨得越细则所需的制粉电耗就会增加,球磨机钢球的损耗也会增加。理论上讲,在锅炉运行中应综合考虑不完全燃烧损失和制粉单耗,使二者达到最小,即寻找煤粉经济细度,以保证较高的锅炉效率和较低的飞灰可燃物含量。
珞璜电厂一、二期制粉系统为钢球磨,中间储仓式系统,其中干燥介质为热烟气,调温介质为热二次风和冷风,排粉机出口的乏气,一部分进入磨煤机出口进行再循环,另一部分经乏气风机送入炉膛燃烧。制粉系统的流程示意图见图1。
图1 制粉系统的流程示意图
提高煤粉细度方法:1)减小给煤机给煤量,减小乏气量,给煤量与乏气风量相匹配,压着磨煤;2)适当关小排粉机再循环;3)调整粗粉分离器中百叶窗开度;4)通过试验选用合适的钢球数量和钢球质量。
由于珞璜电厂为调峰电厂,有时甚至需要启停调峰,所以该厂实际煤粉细度除了受到制粉电耗和钢球消耗问题的限制,还要考虑负荷变化问题。比如负荷突升,当前制粉速率能不能维持粉位,交接班粉位能不能达标;低负荷时制粉系统持续运行,乏气风带粉严重。所以在真实运行中,没有一个固定的煤粉经济细度,应根据不同负荷试验出不同煤粉经济细度和参数调整方法。
在机组低负荷运行时,锅炉总燃料量低,锅炉热负荷低,炉膛温度整体偏低,这样对煤粉中挥发分析出不利;一、二次风量偏低,风力较弱,炉膛空气动力场减弱,不利于煤粉卷入炉膛中心燃烧,不利于煤粉着火,以至于影响后面整个燃烧过程,从而导致灰飞可燃物含量增加。
机组在高负荷运行时,总燃料量高,锅炉热负荷高,炉膛温度整体偏高,有利于煤粉挥发分析出;总风量高,风力较强,炉膛空气动力场变强,有利于煤粉卷入炉膛中心燃烧。虽然总风量大,会使煤粉颗粒在炉膛内停留时间缩短,但是综合来看,高负荷相对于低负荷更利于煤粉的燃尽,从而降低飞灰可燃物含量。
从实际来讲,珞璜电厂要通过锅炉负荷来控制飞灰可燃物含量并不现实,作为调峰电厂,锅炉负荷受电网调度调控,夏季负荷、冬季负荷,甚至一天中早晚的负荷变化大,不可能把机组负荷一直控制在降低飞灰可燃物含量的最佳负荷,所以想通过控制锅炉负荷来调节飞灰可燃物的含量,对于珞璜电厂是行不通的。
为了使燃料在炉内完全燃烧,减小不完全燃烧热损失,实际送入炉内的空气量要比理论空气量大一些,这个空气量叫实际供给空气量,其与理论空气量的比值称为过量空气系数[2]。由此可以看出,过量空气越大,炉膛氧量越大,越有利于煤粉的充分燃烧,从而降低飞灰可燃物含量。但并不是过量空气系数越大越好,过量空气系数过大,总风量就越大,炉膛温度就会降低,不利于煤粉燃烧;总风量越大,导致风速越快,煤粉在炉膛停留时间减少,不利于燃烧。还有,过量空气系数大不利于NOx排放的控制,机组为了控制NOx的排放会大量喷氨[1]。这样不仅导致液氨耗量增大,还加大了空预器堵塞的危险。
珞璜电厂在运行低氮改造以后,由于炉膛需要“贫氧燃烧”,所以飞灰可燃物相对于之前偏高。对此该厂通过控制合理的过量空气系数,找到最佳过量空气系数来降低飞灰可燃物含量。合理优化低氮燃烧,优化分级燃烧状态。增加锅炉负荷时,应遵循先增加风量后增加粉量的调整原则,防止炉内短时缺氧燃烧。在正常锅炉负荷下,调整气压时,应均匀地增减各给粉机的转速和粉量,避免切投部分给粉机进行调整。
在保证一、二次风良好汇合的条件下,只有合理分配一、二次风的风量,才能组织良好的燃烧过程。一次风速不能过大,若风速过大,其中的大颗粒可能因为动能过大而穿过燃烧区不能燃尽,造成飞灰可燃物含量增加;风速太小会使气流无刚性,造成偏转,破坏炉内动力场,并且使其卷吸高温烟气的能力下降,这都会造成不完全燃烧[2]。此外,风速太低还有可能造成堵管。
炉内保证良好的空气动力场,不仅可以加强高温烟气回流,强化煤粉气流的加热,而且还可以使煤粉和空气良好混合,保证煤粉的充分燃烧。这不仅对着火后的燃烧阶段非常重要,而且对燃尽阶段也很重要。因为在燃尽阶段,可燃质和氧气的含量已减少,而且煤粉表面可能包裹有一层灰渣,通过加强混合扰动,可增加煤粉和空气的接触面积,有利于煤粉的完全燃烧,降低飞灰可燃物含量。
结合珞璜电厂实际,根据机组实际情况合理调整二次风A排、B排,燃尽风的开度,既要使炉膛中心有充足的助燃空气,也要向尾部燃烧提供足够氧气,并保证炉膛内合理的空气动力场。全面调整使所有给粉机一次风气动挡板就地真实开度为100%,保证喷入炉膛时一次风压足够。
热一、二次风温直接影响煤粉的着火速度,关系到炉膛温度和煤粉气流的初始温度[3]。机组在相同工况下,提高热风温度可以提高煤粉气流温度,炉膛温度受到冲击相对较小,减少了煤粉着火所需的着火热,加快了着火进程,为燃烧阶段增加了时间,从而降低了飞灰可燃物含量。相反,假如热风温度降低,煤粉气流温度低,炉膛温度受到冲击大,炉膛温度降低,增加煤粉着火热,使煤粉着火时间加长不利于煤粉燃尽,使得飞灰可燃物含量增加。
目前,提高一、二次风温的方法就是通过空预器对一、二次风加热,但是空预器加热是有限的,因为不能使排烟温度降得太低,不然会使空预器表面受到低温腐蚀,进而发生堵塞,还会影响脱硫浆液品质。因此,珞璜电厂新增了WGGH系统,其中包括了一、二次风暖风器,通过热媒水在烟气和辅汽加热器中吸热来加热一、二次风,从而提高一、二次风温。
炉膛温度和火焰中心的变化,改变了煤粉燃烧的外部条件,必然对飞灰可燃物产生影响。当炉温较低、火焰中心抬高时,煤粉燃尽程度差,飞灰可燃物含量将增加;当炉温较高、火焰中心适宜时,飞灰可燃物含量将降低[3]。
结合珞璜电厂实际,在保证气温不低和冷灰斗温度不高的前提下,向下调整下三次风,使炉膛火焰中心向下移动,让煤粉颗粒在炉膛内停留时间更长,使其充分燃烧。炉底漏风会导致炉膛温度降低,火焰中心上移,所以须加强炉底渣水系统的检查巡视,发现炉低漏风并及时向炉底水封补水。炉膛内敷设卫燃带,提高炉膛温度。
珞璜电厂2017—2020年各炉飞灰可燃物统计见表1和图2。
表1 各炉飞灰可燃物统计 %
图2 锅炉飞灰可燃物对比图
从表1和图1数据可以看出。
1)2019年,低氮改造后的飞灰可燃物含量持续偏高的1#、3#炉得到了有效控制,1#、3#炉飞灰可燃物含量同比分别下降了1.69%、0.62%,均已降至4%以内;4#炉同比基本持平,处于良好状态;2#炉飞灰可燃物含量未出现降低,持续偏高,同比上升0.39%。
2)2020年一季度飞灰可燃物对比2019年,1#、3#炉飞灰可燃物含量分别稳步下降0.32%、0.17%;2#炉仍旧持续偏高,上升0.1%。
珞璜电厂2018—2020年月度各炉飞灰可燃物统计见表2。
表2 2018—2020年月度各炉飞灰可燃物统计 %
表2 (续)
2018—2020年3月,一期各炉煤粉细度、飞灰可燃物趋势,见图3至图5。
图3 一期煤粉细度月度趋势
图4 一期飞灰可燃物月度趋势
图5 一期锅炉飞灰、烧矢量对比图
通过图3至图5分析得到以下几点情况。
1)1#炉煤粉细度一直处于稳定水平,R90在10%~14%,低氮改造后飞灰可燃物含量为6%左右,2018年10月C修后,对制粉系统进行治理、粉管一次风调平(西热),飞灰可燃物含量下降,但也不稳定,在3%~5%波动[4]。
2)2#炉进行飞灰低氮改造后,飞灰可燃物含量长期在4%~6%波动。2019年1月开始,制粉系统漏风逐渐增大,制粉出力下降,煤粉细度大幅上升,导致飞灰可燃物含量上升,2019年9月C修前,煤粉细度R90达到22.5%,飞灰可燃物含量最高升至6.64%。C修中对制粉系统漏风彻底治理,粉管一次风调平(热态还没做)后,B磨筛钢球(但未更换钢球),飞灰可燃物含量下降至5%左右。
一期锅炉飞灰可燃物含量高,主要还是设计原因,即燃烧器存在缺陷。低氮燃烧器改造后,1#、2#炉火焰中心一直偏高且不可调整,造成燃烧延后,飞灰可燃物含量一直偏高,同时还有减温水量大、NOx也偏高的问题,2#炉尤为严重。低氮改造后,烟台龙源调试人员进行初期调整时,收效甚微,后直接放弃调整,1#、2#炉飞灰可燃物含量长期在4%~6%波动。旋流燃烧器变直流后锅炉有稳定性差、抗干扰能力弱的隐患。后续经西热燃烧调整,恢复旋流燃烧器二次风角度15~25°,燃烧稳定性增强,但飞灰可燃物含量更不好调整了。
2018—2020年3月,二期各炉煤粉细度、飞灰可燃物趋势,见图6至图8。
通过图6至图8分析得到以下几点情况。
图6 二期煤粉细度月度趋势
图7 二期飞灰可燃物月度趋势
图8 二期锅炉飞灰、烧矢量对比图
1)二期东锅低氮燃烧器,运行中火焰中心可调整。煤粉细度也比较低,特别是4#炉制粉系统漏风小,出力大,煤粉细度在一、二期4台炉中最好。
2)4#炉低氮改造后经初期调试,飞灰可燃物含量一直处于稳定水平,控制在3.5%以内。
3)3#炉低氮改造后,由于两侧空预器都严重堵塞,流场不均,负荷高时更是缺风严重,飞灰可燃物含量较高,运行在4%以上。2019年上半年,因空预器堵塞,3#炉带负荷能力严重下降,飞灰可燃物含量勉强可控制在5%左右。在更换全新空预器后,2019年3#炉飞灰可燃物含量下降至4#炉水平。
在飞灰可燃物含量持续偏高的1#、2#炉中选1台炉进行调整,逐项查找影响因素,进行有针对性的调整;对飞灰可燃物较好的二期3#、4#炉持续关注,发现异常数据时要及时分析调整。
2019年6月开始,西安热工院专家对一期锅炉进行燃烧诊断、调整。根据西热专家指导建议,对一期锅炉运行进行如下调整。
1)做好各个负荷段的氧量和CO控制,特别是控制加负荷过程中欠氧的程度,加负荷一定要先加风后加煤;高负荷在保证NOx排放的前提下合理提高运行氧量,适当压低OFA风,减少CO,增加供上风比例,促进煤粉下射和一、二次风混合[4]。
2)加强制粉系统细度监测和调整,以R90=12%为控制目标。
3)2#锅炉炉膛温度比1#炉要低约100 ℃,煤粉在炉膛内停留时间有限,入炉煤掺配减少难燃尽的无烟煤,增加贫瘦煤的掺烧比例[5]。
2#炉膛温度比1#炉要低,后期考虑恢复2#锅炉部分卫燃带,提升2#炉炉膛温度,增加煤粉有效停留时间,强化燃烧器着火,为火焰下射创造条件,进一步降低飞灰可燃物含量。
经过对飞灰可燃物含量影响因素的理论分析并结合设备实际情况,笔者找到了可能造成飞灰可燃物含量升高的各种因素。由于其中很多影响因素既是相互联系又是相互制约的,所以在实际的运行操作中,应根据实际情况全面综合考虑影响因素,根据各个机组的性能及具体情况试验调整的方式,以真正实现锅炉的高效运行。