煤矿通风机电机温度高故障与对策研究

2021-10-29 04:11范新荣江投集团安源煤业有限公司尚庄煤矿
环球市场 2021年29期
关键词:选型叶轮风量

范新荣 江投集团安源煤业有限公司尚庄煤矿

煤矿风机电机主要用于限制井下瓦斯使用,属于安全装备,可有效为井下空气需求提供保障,确保井下工作人员顺利完成各项工作,因此,该设备的使用与井下人员安全性密切相关。以往行业主要以电机热状态作为煤矿风机电机稳定性的评估指标,以基准环境温度作为前提,当定子温度、轴承温度分别高于135、90℃,将会引发显性或者隐性故障。因此,要求工作人员应落实电机高温度研究工作,并做好故障处理工作,为风机稳定运行提供保障。

一、电机温度高故障

(一)选型

结合矿区实际风量需求,如果电机功率未达到该标准,将会导致电机温度过高。具体而言,由于部分工作人员预见性不足,风机选型不当,在风量需求不断增加状态下,风机难以满足风量需求,只能通过调整电机频率以及叶轮角度增加风量,进而增加电机负荷,导致电机温度过高。同时,还存在部分煤矿为实现节能,以变频器完成供电操作,并将工频电机作为变频电机替代品使用,导致谐波交变磁场受到影响,增加电机温度。另外,在未将运行环境温度因素考虑在内的情况下,也会引发电机温度过高情况。

(二)设计

当前风机主要以对旋结构居多,驱动使用等容量电机,以额定工况作为前提,可根据公式P1=ρν(ν-Q/Ftan-1β12)Q完成两级叶轮计算工作。其中,ν指叶轮圆周速度,F指风筒过流面积,ρ指风机气体密度,Q指风量,β12指一级叶轮出口气流角[1]。受到前后叶片结构设计不足影响,将会严重影响风机电机气动性能,在通风距离增加的情况下,将会导致二级电机呈现负载运行状态,进而造成电机温度过高情况。

(三)使用维护

对于电机而言,温度保护十分重要,但是结合行业实际情况,就目前而言,绕组整定温度不合理情况的出现已经较为普遍。针对F 级绝缘电机,要求应以155℃作为热分等级,并设置报警温度在135℃,该标准已经相对较为宽泛,但是大部分煤矿均未达到这一标准,受到报警温度较低影响,将会出现报警失误情况,不利于煤矿正常运行。

二、电机温度高故障处理措施

(一)科学选型

结合矿井产能规划,合理对风机及电机进行选型,并根据实际风量需求以及煤矿开采深度,确定风机风量,以风机额定最高风量作为参考,明确电机功率,并对其调频范围予以规定。以运行工况角度出发,风机电机存在一定的特殊性,因此,在选型工作中,应依据常态温度,提高10℃环境温度。

(二)优化设计

以设计角度出发,工作人员应以叶轮叶型结构着手,做好调整工作,防止出现旋风机功率情况。同时,应对旋叶轮扇叶数进行造价,确保其与整个结构相匹配,并完成压力负荷处理工作。针对不等功率电机,并着重加强二级风机电机处理,有效提升其服务系数。可设计隔流罩在风机中,使机身得到一定的延长,为外风扇的使用创造空间。在了解风机电机性能的基础上,建立相应的实验平台,做好杜绝超高压生产制造以及超频率生产制造情况。另外,工作人员应进一步对风机电机运行工况进行了解。优化其负载特性,提高服务系数。

(三)使用维护

工作人员应切实落实风机电机维护工作,并根据绝缘等级,合理设定报警温度,其中,针对F 级绝缘,报警温度应在135℃,针对H 级绝缘,则报警温度应该在155℃,以风机电机轴承型号作为依据,结合煤矿实际工况,确定风机电机注油操作。另外,工作人员应明确行业维护规程,并以此作为依据,科学使用工频、变频电机,确保风机电机运行有效性。

三、实例分析

某矿区通风机电机在定子、轴承温度方面均高于报警温度,导致风机停止运行。具体对该矿区进行分析,矿区内共存在风机两对,其中,现场运行风机为2#风机,表1为该风机具体参数。

表1 风机与电机运行参数

其中,在该风机电机中,风量、电机绕组报警整定温度分别为5200m3/min、120℃。

具体对该风机电机温度过高情况进行分析,主要原因包括:(1)在案例风机中,存在报警整定温度较低的情况。(2)检查风机电机设备,可发现明显气动性能不足情况,进而导致对旋风机功率受到影响,在该风机电机中,存在电流相差较大的问题。(3)案例风机电机选型相对较小,整个电机基本处于满负荷状态,一旦风量、温度较高,电机将会呈现烧毁情况(4)矿区散热条件相对较差,风道风速属于微风状态。

结合上文具体情况,本文采取以下解决措施:(1)在有效确保生产安全性的情况下,合理调整电机频率以及风量,使其逐步下降到45Hz、4900m3/min,以免出现电机烧毁事件。(2)在2#风机运行过程中,可设置外联风口在1#风机处,通过有效改造,经测试,可有效降低一、二级风机风量,并且与矿区初期风量要求相符,但是在为满足后续工作需求,还需要进一步落实改造工作。(3)在1#风机应用过程中,可对2#风机进行合理调整,保持二级电机为250kW,然后启动2#风机,再次调整1#风机,使其二级电机为250kW,所有风机均需要做好风露优化处理,并以绝缘等级作为参考,合理设定报警温度[2]。通过使用上文处理措施,通风机电机温度过高问题得到有效处理,运行已经趋于稳定,具体数据见表 2。

表2 改造后风机与电机运行参数

四、结论

受到选型、设计、制造条件、运行维护不当影响,在未有效细化标准要求的情况下,加之立法、执法跟进情况不佳,均会引发电机温度过高情况,对电机运行十分不利。因此,本文以实例出发,在使用应急方法的基础上,有机结合根本解决方法,建立在有效措施基础上,在最大程度上避免电机温度过高情况出现。

猜你喜欢
选型叶轮风量
数据中心间接蒸发冷却空调机组二/一次风量比
某300MW热电联产机组凝结水泵去叶轮改造及应用分析
某乘用车冷却系统进风量仿真及优化
不锈钢二十辊冷轧机组横切剪的选型计算
半转叶轮水轮机偏航机构设计与优化
关于高层建筑结构选型设计的初步探讨
超超临界660 MW机组二次风量异常下降分析与研究
昆钢铁路内燃机车选型实践与探索
产品选型
经坊煤业八采区总需风量计算研究