◇重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 刘 健
台阶式消能段可以有效迫使水流发生旋滚,有效消耗水流能量,是水电站溢洪道目前最常用的消能措施之一。为进一步了解台阶布置形式对水流流态分布影响,提高溢洪道消能效率,同时研究实例工程,即云南澜沧江上游某大型水电站溢洪道的最佳台阶布置形态,本文将三维VOF方法引用至水利工程水流形态计算研究中,分析了四种体型工况在设计工况和校核工况下的水流特性。结合整体流态、流速、脉动压力分布和消能效率对比,本文最终推荐体型方案三作为推荐方案。
台阶式消能段可以有效迫使水流发生旋滚,有效消耗水流能量,是水电站溢洪道目前最常用的消能措施之一[1~5]。1925年,荷兰学者Yasuda.Y.首次提出了溢洪道台阶段水流存在滑行水流和跌落水流两种状态,并分别给出了两种水流状态的表达式。1987年,美国水力学教授H.Chanson认为对于滑行水流应进一步进行分区计算,并提出了3.4°、6.9°、10.6°三个临界水流抛射角度。此后,众多学者、专家对台阶溢洪道的能量耗散原理进行了详细地分析,目前主流的研究理论以清华大学的吴叶群教授、荷兰的Lareson教授的计算公式为主,认为台阶溢洪道的消能效率与水流流态密切相关。
为进一步研究台阶式溢洪道水流流态特性,同时为溢洪道放空化研究提供理论支撑,本文以云南澜沧江上游某大型水电站溢洪道作为实例研究对象,将三维VOF模型引入到溢洪道水流流态研究中,详细研究实例工程在最不利工况下的水流特性。
本文选择云南澜沧江上游某大型水电站溢洪道作为实例研究对象。该水电站位于澜沧江上游,位于水电站梯级群;上下游分别临近大华桥水电站(距离本工程63 km)和功果桥水电站(距离本工程45 km)。实例工程水电站建筑级别为中Ⅱ型水利建筑物,设计流量(五十年一遇)和对应的水位分别为48.43 m3/s以及1408.9 m;校核流量(一百年一遇)和对应的水位分别为120.21 m3/s以及1410.2 m。
根据计算条件、本工程的建设条件、建设环境的特征等,综合选择3D-flow作为有限元计算软件。
综合实例工程的建设尺寸,将三维模型按1:1原尺寸建立。模型网格间距设为0.5 m,局部非重要区域适当加大间距,整个模型共有635850个网格和956604个网格节点。实例工程网格划分见图1。
图1 实例工程溢洪道模型三维网格划分图
为比较实例工程台阶体型对水流特性的影响。本工程共设置4组对比工况。其中,工况一为原设计方案,台阶高3.0 cm,宽4.5 cm,共26级台阶,设置一段26 cm的过渡段;工况二台阶高3.0 cm,宽4.5 cm,共31级台阶,不设置过渡段;工况三台阶高2.07 cm,宽3.1 cm,共45级台阶,不设置过渡段;工况四台阶高1.5 cm,宽2.25 cm,共62级台阶,不设置过渡段。
在设计流量工况下,四组体型水电站溢洪道整体流态仿真结果见图2。分析可知:
图2 设计工况下四种体型整体流场仿真计算
(1)由于实例工程下泄流量大、水头差大、坡度陡,各体型方案在台阶段下泄水流运动十分剧烈。
(2)体型方案一设置有过渡段,水流在过渡段基本没有发生旋滚、摩擦消能。因此,在下泄至消力池时,体型方案一的水流流速明显大于其他三组工况,水流流态也较为剧烈。
(3)总体来看,体型方案三进入消力池的水流流态最为平缓,水流流速最小。
在设计流量工况下,四组体型水电站溢洪道流速分布仿真结果见图3;设计和校核工况下的流速沿程分布见图4。分析可知:
图3 四组体型方案在设计工况下的水流流速分布情况
图4 四组体型方案在设计和校核工况下的水流流速沿程分布情况
(1)总体来看,下泄水流的最大值都集中在水体中心线部分。而水体的底部区域为水流旋滚、摩擦区域,流速值最小。水体上部区域的水体抛射、滑行区域,该部分水体仅与中间水体产生凸角对冲,无其他的能量耗散因素,因此水体上部区域的水体整体流速变化较小。
(2)四组体型方案中,体型一设有设置有过渡段,水流在过渡段基本没有发生旋滚、摩擦消能。同时,设置台阶数较少,水流旋滚耗散次数较少,整体流速分布较大。
体型三与体型四的台阶设置数量较多,数量旋滚次数较充分,流速整体分布明显小于体型二。
(3)进一步研究,在台阶出口处,体型三的水流流速最小,流态相对平缓。
在设计流量工况下,四组体型水电站溢洪道脉动压力分布仿真结果见图5,分析可知在各体型方案下,正压最大值都出现在水舌冲击点位置;负压主要出现在回旋区域末端,即台阶竖直方向顶端。
图5 四组体型水电站溢洪道脉动压力分布仿真结果
根据文献13中关于溢洪道消能率的计算公式对本方案的消能率进行计算对比,计算式如下:
图6 设计工况和校核工况下四组体型方案下沿程消能率对比图
(1)各体型方案下,消能效率变化过程差异较大。但总体来看都是消能效率沿程增加,消能效率主要由台阶旋滚水流产生消耗以及自身消耗。总体来看,四组体型方案下,消能效果都较为理想,设计工况消能效率都基本达到了90%以上(除了工况一);校核工况下消能效率也接近80%。
(2)四组工况下,设计工况的消能效率依次为89.2%、90.3%、92.1%和91.6%;校核工况的消能效率依次为72.8%、73.6%、75.4%和71.9%。总体来看体型三方案消能效率最高。
(3)体型四设置台阶数量多,但是消能效果不佳,主要原因是前几级台阶宽度较小,该处的水流基本抛射而下,未在台阶处产生旋滚作用。
为了验证本模型计算的精确度,本文还建立了体型方案一的1:50正态数学模型进行对比试验分析,研究结果见图7。分析可知,实例工程的计算值和实测值相关性达到0.961;误差率仅为0.12%~10.23%,总体来看计算精度较高,可以较好的反映实例工程情况。
图7 体型工况一在设计工况下沿程水深计算精度对比
本文将三维VOF方法引用至水利工程水流形态计算研究中,以云南澜沧江上游某大型水电站溢洪道作为实例研究对象,详细研究了四种体型方案下的水流特性。主要研究成果如下:
(1)由于实例工程下泄流量大、水头差大、坡度陡,各体型方案在台阶段下泄水流运动十分剧烈。总体来看,体型方案三进入消力池的水流流态最为平缓,水流流速最小,流态相对平缓。
(2)在各体型方案下,正压最大值都出现在水舌冲击点位置;负压主要出现在回旋区域末端,即台阶竖直方向顶端。
(3)四组工况下,设计工况的消能效率依次为89.2%、90.3%、92.1%和91.6%;校核工况的消能效率依次为72.8%、73.6%、75.4%和71.9%。总体来看体型三方案消能效率最高。
(4)实例工程的计算值和实测值相关性达到0.961;误差率仅为0.12%~10.23%,总体来看计算精度较高,可以较好的反映实例工程情况。
(5)综上,选择体型三作为实例工程的推荐方案。