冯东耀
(山西太钢不锈钢股份有限公司,山西 太原 030000)
一般来说,钢中w(Cr)达到11.7%以上才能成为不锈钢,工业应用中的不锈钢w(Cr)通常为12%~30%,而进口铬铁的w(Cr)约为60%~70%。采用转炉融化合金的工艺冶炼不锈钢时需要在脱碳保铬期,连续加入大量的高碳铬铁、锰铁和镍粒,使熔池快速升温到1 700℃[1],以90 t转炉计算,每炉次所需的高碳铬铁就高达15 t以上。加料溜槽作为易损件插入烟罩中,不仅需要考虑转炉加料过程中的磨损问题,还需要考虑冶炼期间的高温对溜槽的烧损情况。
K-OBM-S转炉烟道上的加料溜槽设置于转炉烟道炉口段两侧,且距离炉口位置约为2 m,导致其工况相当恶劣,主要表现在:转炉冶炼温度在1 700℃,而加料口离炉口位置近,加料溜槽表面温度高;不锈钢冶炼中,主要原料为高碳铬铁,在通过溜槽时对其磨损和冲击都比较大。
1)溜槽变短后物料直接冲刷固定烟道会造成漏水,存在极大的安全隐患。
2)加料溜槽长度的变化造成下料角度的变化,可能导致物料对炉衬的冲刷,影响炉龄。
3)加料溜槽角度的变化,可能造成物料冲刷氧枪导致氧枪漏水,存在较大安全隐患。
4)K-OBM-S转炉生产节奏紧,检修时间短,故障频繁,影响产能。
水冷溜槽受限于烟道与炉口之间的相对位置,与烟道上溜槽插入口的大小应保证大于溜槽外径,且必须保证强制水循环冷却;水冷装置冷却效果好,但是耐磨程度差,使用不到半个月就会造成溜槽磨损漏水,不仅需要停炉进行检修,还存在较大的安全隐患,同时,水冷溜槽套中耐磨层内径为350 mm,如果增加耐磨层厚度就会减少溜槽口的大小,从而导致堵料。所以,水冷方式虽然冷却效果良好,但是对于需要持续大量的添加合金料块来说,耐磨性要作为第一参考因素。
铸铁溜槽的耐磨性有大幅度提升,但耐热性较差,而耐热铸铁是通过增加合金元素含量来提高固态相变临界点,基体为单相铁素体,使铸铁在使用范围内不致于发生相变,以减少由此而造成的体积胀大和显微裂纹等。在实际的应用中,溜槽根部烧红(如图1),表面温度可达到400℃以上。高温下,铸铁会发生氧化和生长现象。氧化是指铸铁在高温下受氧化性气氛的侵蚀,在铸铁表面产生氧化皮,减少了铸件有效截面,从而降低铸件的承载能力。生长是指铸铁在高温下产生不可逆的体积长大的现象,其原因是氧气通过石墨片的边界及裂缝间隙渗入铸铁内部,生成密度较小的氧化物,加上高温下渗碳体分解形成容积大的石墨,使铸铁的体积胀大,从而使铸件零件失去精度,产生裂缝和变形,导致零件失效[2]。
图1 溜槽表面烧红
铸铁具有良好的耐磨性能,但是缺乏降温冷却设备,随着温度的升高,铸铁的耐磨性降低,使用寿命依旧达不到预期的效果。
为了避免铸铁溜槽温度上升,同时为防止转炉冶炼过程中,煤气通过加料系统泄露,在加料溜槽上方溜管中利用氮气对炉内热量进行封堵。长期使用无自带气封溜槽(如图2)以来情况都很良好,但在2017年5月份,由于生产工艺发生变化,炉口处温度提升了约50℃,导致铸铁溜槽寿命严重缩短。
图2 无自带气封溜槽(mm)
据统计,K-OBM-S转炉在2017年6月至8月三个月中,南北溜槽总计更换5件,严重低于平均3个月的使用寿命,致使检修成本和备件成本大大提高,严重影响正常生产。
据长期的跟踪发现,溜槽末端在吹炼过程中被烧红约500 mm以上,使溜槽表面温度升高,加剧了磨损。究其原因为溜槽末端冷却不到位,无法封堵火焰和高温,造成溜槽表面温度升高。为测试气封对溜槽冷却效果,在溜槽冷却气封管处加一趟旁通,直接从溜槽法兰处通到溜槽底部。在试验过程中,使用不到2天的时间,伸入溜槽处的气封管就被物料砸断,而后通过改进气封管位置,保证了气封管不被砸断。但是又经过一段时间的跟踪,发现K-OBM-S转炉在冶炼过程中,加料时间大约为吹炼时间的一半,加料时间长,气封吹到物料的可能性就大,也就表明溜槽底部的冷却仍旧不到位,无法降低溜槽底部的温度。
在试验阶段溜槽内部的气封管被物料打漏,无法冷却溜槽底部,后又尝试在溜槽底部外侧与烟道排管之间无缝隙地增加管路,而一旦安装气封管,溜槽角度发生变化,加料时很有可能冲刷南北耳轴处炉衬,影响炉衬寿命,也可能直接冲刷氧枪造成氧枪漏水;而为使溜槽角度不变,适当将溜槽下放,会导致溜槽根部积渣,导致物料实际轨迹延长,同样冲刷炉衬和氧枪;与此相反,溜槽按照原角度向上调整,物料则会直接冲刷烟道加料孔导致固定烟道漏水。
通过现场实践进行分析讨论,设想在溜槽上铸造出气封管,确认该操作的理论可能性和在实践上的可实施性。经过几次测算,发现适当增厚溜槽下半部,同时压缩溜槽上半部厚度,预留出溜槽气封管铸造空间,自带气封冷却装置的溜槽即可铸造出来(如图3)。
图3 自带气封溜槽(mm)
在使用溜槽自带气封冷却装置一段时间后,发现溜槽底部仍旧存在烧红的现象,经过对气封进行拆检,发现气源管压力不足。考虑到是因为溜槽气封由总管到分管线路太多,从而造成了气源压力不足问题,因此将南北溜槽处各增加1个气包,然后分支,以保证支路气源的压力均等。
根据三年的铸铁溜槽使用统计,在2017年全年共使用11件,2018年共使用10件,2019年共使用7件,溜槽平均寿命由2.18个月提升到3.42个月,通过对比发现,溜槽剩余平均长度比2018年平均长了约50 mm,溜槽寿命大幅提升,避免了固定烟道加料口发生的磨损漏水,同时也避免了冲击炉衬。