10.9级高强度螺栓开裂原因分析

2021-09-28 23:38张云龙王春涛
山西冶金 2021年4期
关键词:金相脱碳马氏体

张云龙,王春涛

(浙江海洋大学,浙江 舟山 316022)

部分M56螺栓在经过淬火和回火之后,磁粉探伤时发现出现了裂纹。出现裂纹的螺栓材料为42CrMo钢,该材料具有良好的淬透性和较高的强度和硬度,且无明显的回火脆性,在调制处理后具有较高的韧性以及耐低温冲击的性能[1],通常用来制作高强度的紧固件。本文分析了其失效的主要原因。

1 宏观检验

这批螺栓失效形式主要表现为纵向开裂,裂纹从根部主要延伸至顶端,其宏观图如图1所示。这批螺栓的淬火温度为865℃,油淬,淬火油为重庆义扬机电设备有限公司生产的普通淬火油[2],产品型号为PAG-IIIB,回火温度为550℃。

图1 出现裂纹的螺栓

2 测试结果分析

2.1 理化测试

将开裂的螺栓头部进行线切割取样,用德国斯派克直读光谱仪分析其化学成分,结果如表1。结果显示,螺栓的化学成分符合GB/T 3077—2015的要求。后对开裂螺栓的端面做硬度分析,采用洛氏硬度(HRC),其结果平均值为35.4,符合GB/T 230.1—2018的要求。对开裂螺栓做拉伸实验,显示断裂螺栓的收缩率、伸长率、耐低温冲击功均低于正常值,如表2,不符合GB/T 228.1—2010、GB/T 229—2007的要求。

表1 螺栓的化学成分 %

表2 螺栓力学性能测试结果

2.2 金相组织

开裂的螺栓金相组织如下页图2所示,用4%的硝酸酒精溶液腐蚀切割表面,风干后观察,从金相检验的结果可以看出,开裂的螺栓金相组织为回火马氏体,而未使用过的新螺栓为回火索氏体组织。图2-1为未脱碳金相组织图,图2-2、2-3分别为断头处和裂纹处500×金相组织图。从图2-4中可以看出来在裂纹处两侧存在氧化物,且有细小的裂纹以沿晶分布。从图2中裂纹的末端的特征可以看出,类似于淬火引起的裂纹。可以通过沿晶氧化以及裂纹之间的间隙,得出该材料的晶粒度等级为6级。

3 分析讨论

图2-1是螺栓未脱碳的金相组织,裂纹两侧无脱碳现象,说明在淬火加热过程中螺栓并未开裂,即开裂的产生发生在淬火的过程中[3],并且在回火过程裂纹两侧也有不同程度氧化现象。再根据裂纹沿晶分布的特征可以看出来,裂纹主要为淬火裂纹[4]。且螺栓的晶粒度未6级,晶粒度并不算粗大,由以上可知,裂纹并不是由于螺栓淬火温度过高的因素。

图2 开裂螺栓的金相组织

对螺栓的整个热处理过程重新进行排查发现,螺栓在淬火的过程中摆放没有规则,过于随意,不利于淬火后的均匀冷却,特别是容易导致局部变形区域蒸汽膜破裂的时间延长[5]。相关研究表明,正确的淬火方法为螺栓的大头在前方,小头在后方依次进入淬火油中。

在对螺栓的整个淬火冷却系统进行检查时发现,水冷管有泄露,有水进入到淬火油中,导致螺栓的冷却强度得到明显提高[6]。由于水和淬火油不相容,导致螺栓淬火冷却的不均匀。此外,42CrMo材料钢的淬透性良好,由图3可以看出,随着冷却速度的不断增加,可以看到贝氏体组织增加,铁素体和珠光体组织逐渐

图3 42CrMo钢的CCT曲线

减少直至消失;当冷却速度为1℃/s时,冷却产物主要为贝氏体组织。当冷却速度为5℃/s时,产物中有马氏体生成,并在冷却速度达到10℃/s时,产物完全转变为马氏体组织。油淬的临界直径为50 mm,而开裂的螺栓直径大于该值[7],所以螺栓的淬火应力较大。

由图3可知,该螺栓金相组织回火索氏体大于90%,调制后状态正常。42CrMo钢在较宽的冷速范围(冷却速度>10℃/s即可)可以得到马氏体,主要是由于该合金中含有的Cr、Mo元素强烈提高了其淬透性所造成的。裂纹两侧无脱碳痕迹(图2),为淬火开裂。引起开裂的原因为螺栓六角头在热成型过程中产生R角折叠,经热处理后应力释放导致其出现裂纹。

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