1 680 m3高炉炉顶煤气封罩质量事故

2021-09-28 23:38罗庆革张朗铭曾宪欧
山西冶金 2021年4期
关键词:炉顶重合煤气

罗庆革,张朗铭,冯 飞,曾宪欧,谢 聪

(广西柳钢中金不锈钢有限公司,广西 玉林 537600)

1 高炉的现状

广西柳钢中金不锈钢有限公司(全文简称柳钢中金)1 680 m3高炉在高炉炉壳标高42.660 m处高炉炉顶煤气封罩内径为Φ2 926 mm,而设计尺寸为Φ3 100 mm。

2 产生故障的原因

炉壳直段(34.174~38.900m段)制作时未留有调整余量,在组对时,为保证焊缝质量,对直段炉壳进行切割修平处理,导致煤气封罩锥段部分下移,从而导致内径变小。

3 故障产生的影响

煤气封罩上面的大法兰设计内径为Φ3 100 mm,而煤气封罩顶部的内径小于大法兰内径,导致煤气封罩顶部只有少部分与大法兰下表面重合。而且经现场观察,由于煤气封罩上部形成的圆不规则导致部分接触面有见光。因此,有一下几点影响:

1)煤气封罩上部的内径偏小不符合设计要求。

2)煤气封罩受力不均匀。

3)按照相应的设计要求,煤气封罩与大法兰之间无法焊接。

4)这个煤气封罩以上的炉顶标高都将变小。

5)影响煤气封罩上面上升管、大方孔的位置,减少上升管跟大方孔的间隙,造成间隙中的炉壳钢板面积减小而易受损。

4 对事故的处理措施

这次质量事故发生后施工方和业主得出了三种处理措施:第一种方案,通过降低煤气封罩顶部标高40 mm,再通过焊接加固;第二种方案,从大方孔上沿开始割掉,重新接上一节炉壳;第三种方案,把整个煤气封罩换掉。从工程质量、进度、费用等各方面因素综合考虑后决定采用第一种方案。第一种方案具体如下:

4.1 切割煤气封罩顶部

将煤气封罩顶部切割40 mm,至标高42.66 m,炉顶法兰与煤气封罩顶部接触重合面理论值为35 mm(见图1和图2)。

图1 原设计做法(mm)

图2 切割后的煤气封罩变成黑色(mm)

4.2 降低炉壳底部中心

通过测量放线,以炉壳底部中心为基准,将炉壳中心降至煤气封罩顶部。以此为圆心,将圆周以15°/组等分24组,与煤气封罩顶部内圈产生24个交点,测量中心与交点的距离,得出24组数据。

4.3 重合炉顶法兰与煤气封罩

将炉顶法兰放置在煤气封罩上,使两者圆心重合,得出炉顶法兰下法兰片与煤气封罩切割面重合部分为阴影部分(见图3),最大重合面处宽度74 mm,最小重合面处宽度21 mm。

图3 阴影部分为法兰面与炉壳顶面重合部分

煤气封罩是高压高温区域,必须严格保证焊缝质量。根据现场实际情况,为保证达到全熔透一级焊缝要求,坡口形式如下图4、图5所示。

图4 最小重合宽度(mm)

图5 最大重合宽度(mm)

4.4 补加强筋板

炉顶法兰与煤气封罩焊接完成后,在炉壳外侧夹角处按圆周24等分加厚度40 mm补强筋板,见图6。

图6 加强筋板后

在靠近大方孔的上升管周边加一圈400 mm的加强筋板,以减少上升管活动对焊缝的拉扯力。

5 采取措施后的效果

整个方案的执行过程业主全程监督,保证大法兰的水平度、大法兰与炉喉钢砖和炉缸中心校对都符合设计要求,而且在焊接方面保证焊接前的保温、焊缝的饱满度、焊接质量以及焊接后的退火都达到方案的要求(见图7)。

表1 焊接结束后大法兰水平度和中心的验收报告

6 结论

1)高炉正常生产后炉壳上涨,大法兰受到向上的推力,所以煤气封罩与大法兰之间的接触面要全部都有重合,煤气封罩外侧与大法兰之间的焊缝一定要饱满。

2)煤气封罩外侧一圈焊缝一定要均匀,避免应力不均匀。

3)整个施工前后一定要保证大法兰的水平度,并校对好中心,这对高炉的布料有很大影响。

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