程先军
摘要:为了提升离心铸造气缸套应用水平,要结合实际应用要求和标准提升具体问题具体分析的能力,并强化质量问题的处理效率,有效结合离心铸造气缸套力学性能标准完善应用方案,并避免缩松缺陷等问题产生的不良影响。本文分析了离心铸造气缸套质量问题,然后提出了应对处理的建议。
关键词:离心铸造;气缸套;质量问题;优化建议
中图分类号:TK425 文献标识码:A 文章编号:1674-957X(2021)16-0141-02
0 引言
离心铸造气缸套在高温和高压环境中应用,因此,要落实有效的质量控制方案,保证其力学性能良好,有效解决存在的质量问题,且组织致密性满足质量应用标准。
1 离心铸造气缸套的质量问题
1.1 抗拉强度不标准
对于气缸套应用控制工作而言,其抗拉强度非常关键,因此,要采取本体取样检测的方法进行分析,但是,依旧存在抗拉强度不达标的质量问题,究其原因,主要是因为同炉缸套中个别缸套的抗拉强度数值不符合应用标准。
1.2 硬度不足
为了提升离心铸造气缸套的应用水平,一般是在铸件本体时进行硬度检测分析,高P离心铸造气缸套的硬度标准一般在200HB到310HB之间,在抗拉强度要求较高的环境下,对硬度的要求也较高。但是,在实际应用中却存在硬度不足的现象,主要是因为冷却速度和化学成分不匹配实际应用环境,使得离心铸造气缸套的应用操作不能在规定的硬度应用规范内实现[1]。
1.3 石墨异常问题
石墨异常表现为形态不同,不仅会降低整个离心铸造气缸套的力学性能,还会增加磨损问题造成的不良影响。常见形态为图1。
呈现出非常规化A型石墨形态,而是D型过冷石墨,一般会在气缸套的外缘位置,影响其实际应用质量,严重者还会产生较大的断面结构,影响形核能力。
1.4 白斑组织结构
对于离心铸造气缸套而言,白斑是非常常见的缺陷问题,不仅会对离心铸造气缸套应用质量产生影响,也会造成离心力中心位置各相的沉浮效果出现差异,形成不均匀组织,最后造成离心铸造气缸套气孔问题。较为常见的白斑组织包括块状、圆月形、直线形(图2)等,究其原因,是奥氏体富集过程中由离心铸造气缸套自由面共析产生的,正是因为这些无游离石墨珠光体组织的存在,会严重制约离心铸造气缸套的应用质量水平。
1.5 砂眼缺陷问题
在离心铸造气缸套制作过程中,浇道和铸型内孔挂砂层要完成对应的冲洗工作才能避免脱落,但是,若是此时铁液在凝固前无法实现上浮,则砂粒就会直接滞留在离心铸造气缸套的内部,造成砂眼问题[2](如图3)。
2 离心铸造气缸套质量优化建议
在离心铸造气缸套质量优化工作中,要充分关注各个阶段和质量控制标准,从抗拉强度、硬度参数、白斑组织控制等多方面落实更加合理的质量优化方案,着重关注冷却速度、孕育处理工藝等环节,确保能大大提升离心铸造气缸套的综合应用水平,为行业健康发展奠定坚实基础。
2.1 优化抗拉强度
第一,要从原材料的角度出发,在配料处理过程中要尽量减少生铁的用量,利用废钢完成原材料处理,一般要将废钢用量从20%上升到60%,此时,抗拉强度能有效提高13%。借助废钢和增碳剂共同处理的方式,有效利用铁液浇注处理的方式提升强度。
第二,要严格控制其基础化学成分,合理化选择ω(C)的含量,含量若是超标,则会造成基体割裂度增大的问题,对应的削弱程度也会增强。因此,在强度要求参数较高的环境中,要适当降低ω(C)的含量。与此同时,要合理化匹配适当的ω(P)含量,结合实际应用情况维持综合应用效果,若是抗拉强度要求在280MPa以上,则此时气缸套选取的ω(P)含量就要维持在0.4%到0.6%之间。
第三,优化孕育处理流程,为了全面促进石墨化发展进程,要尽量减少白口倾向处理,利用水冷控制模式,维持平衡态较为合理的孕育处理工艺方案。尤其是在高强度气缸套生产过程中,要尽量增大孕育量,并且完善铁液的预处理。除此之外,也要增大冷却速度,从而借助优化细化晶粒的方式优化离心铸造气缸套的力学性能[3]。
2.2 优化硬度参数
在硬度参数处理和控制工作中,要保证冷却速度处理工序和化学成分含量都能满足应用标准,打造更加合理科学的硬度处理框架,从而避免硬度不足或者是超标对其质量产生的不良影响。
一方面,要科学规范对应的冷却速度,因为小型离心铸造气缸套的体积参数较小,对应的冷却速度就会加快,若是硬度较差,则会减少冷却水量的冷却效果,基于此,要结合实际应用环境评估冷却速度。
另一方面,为了避免硬度较差等问题对离心铸造气缸套应用质量产生影响,要提高ω(C)的含量,并且降低磷元素、锰元素等硬化相价位明显的元素含量[4]。
2.3 避免石墨异常
为了保证离心铸造气缸套应用的合理性,要结合冷却速度、CE含量以及孕育处理工艺的标准要求完善综合质量控制,着重避免石墨异化问题对其应用效果产生的不良影响。在合理性控制对应操作的同时,也要保证形核能力等应用效果符合预期。
第一,要对冷却速度予以集中控制,过冷度是造成石墨过冷问题的原因,在铁液转变期间,冷却速度的增加会造成奥氏体枝晶数量呈现出增长的趋势,细化程度越来越大,这就会导致石墨出现异常趋势,因此,要在实际生产工艺和处理工作中尽量降低冷却水的用量几率,从而避免冷却速度异常。
第二,要有效控制CE,若是铁液的CE过低,则会使得石墨的化学能力受到影响。所以,要尽量集中搜索CE,并且落实对应的处理机制,确保CE满足实际应用标准和用量[5]。
第三,要全面提升孕育处理工艺的稳定性和规范性,并且降低整个孕育处理模式的过冷度,从而维持A型石墨应用标准,从根本上避免D型石墨,强化形核能力的同时,还能提升孕育处理效果。
2.4 处理白斑组织
第一,提高CE。为了保证离心铸造气缸套各个结构分布的均匀性,要适当提高CE的含量,维持应用效果的同时,保证离心铸造气缸套能呈现出较为合理有效的应用组织结构,最大程度上提高其应用水平和控制质量[6]。
第二,增大冷却速度。要结合实际应用环境和应用标准适当增大冷却速度,避免冷却不及时产生的组织富集等问题。
第三,降低铸型转速。合理性控制离心铸造气缸套铸型处理的速度,避免高速产生的组织抽离等问题,有效维持石墨分布的正规化和正常化。
第四,强化孕育处理,优化孕育处理工艺的整体水平,维持综合控制效果。
2.5 避免砂眼问题
为了避免砂眼问题对离心铸造气缸套应用产生的影响,就要结合实际应用要求完善控制流程和要素,从而提高离心铸造气缸套的应用质量。
第一,要强化日常工作流程的监管和控制水平,确保操作人员能按照标准化流程完成综合处理工序,从而减少人为因素造成砂眼问题的几率,提升其整体质量水平,并维持规范化质控流程,最大程度上提高离心铸造气缸套的质量。
第二,要着重关注浇道和挂砂过程,维持对应工序的合理性和科学性,避免砂粒出现剥落等问题影响离心铸造气缸套的生产质量,并着重维持工序的完整性和规范性。例如,应用耐火砖进行浇道修砌处理,并且匹配自动喷涂等方式,减少人为操作问题的同时,还能提高整体应用流程的规范性,满足离心铸造气缸套的质量要求标准[7]。
第三,要对浇注温度、浇注流程和浇注时间等予以集中调研,尤其是对温度参数的控制,要保证砂粒能充分上浮到气缸套内的表面位置,维持加工应用的效果,并优化机械加工的整体水平。
3 結束语
总而言之,要结合离心铸造气缸套的应用标准和质量管控要求,提高铸造工艺改进水平,并尽量避免抗拉强度不合格、硬度不达标、过冷石墨、白斑组织等问题对离心铸造气缸套产生的不良影响,打造更加高标准的生产过程,提升铸件的应用效率和整体工艺水准,促进工业实现可持续健康发展。
参考文献:
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[3]宗显宝,唐松,潘建平.280系列发动机气缸套离心铸造工艺开发[J].轨道交通装备与技术,2018(2):16-18.
[4]田永维,李飞,周茜.离心铸造气缸套的质量问题及解决措施[J].现代铸铁,2017,37(5):61-63,73.
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[7]熊昌盛,熊宝录,熊晗颖.柴油机气缸套金属型覆砂层离心铸造工艺[J].铸造技术,2016,37(8):1762-1764.