2#锅炉省煤器省煤器超温原因分析及整改

2021-09-10 23:59郭天宇唐槐
科教创新与实践 2021年16期
关键词:深化基层单位锅炉

郭天宇 唐槐

摘要:动力厂2#锅炉为一台130t/h中温中压燃气锅炉。设计燃料为天然气和炼厂干气,过热器采用面式减温。锅炉2014年建设,2015年投用。在进行低氮改造(采用烟气再循环技术)后省煤器高温段频繁爆管,并呈现炉前管排比炉后管排更严重的特点。同时,实际运行反馈显示:锅炉原尾部受热面设计有一定富裕,在较高负荷时,排烟温度比设计值低30℃左右。本文分析了超温原因,并提供出相应整改建议。

关键词:锅炉;省煤器;基层单位;深化

一、现状

兰州石化公司动力厂2#锅炉于是UG-75/3.82-Q5型单锅筒横置式立式自然水循环中压蒸汽燃气锅炉,锅炉额定蒸发量为130t/h,配6套低NOx燃气燃烧器,分2层布置,上层燃烧器上方设置1层燃尽风。设计燃料为天然气和炼厂干气,过热器采用面式减温。锅炉2014年建设,2015年投用。在进行低氮改造(采用烟气再循环技术)后省煤器高温段频繁爆管,并呈现炉前管排比炉后管排更严重的特点。同时,实际运行反馈显示:锅炉原尾部受热面设计有一定富裕,在较高负荷时,排烟温度比设计值低30℃左右。

二、改造要求

锅炉经过简单改造后(不改动锅筒,现水质也无法满足蒸汽喷水减温要求),消除不安全因素,以使锅炉在采用烟气再循环技术(系数0.15)并满负荷运行工况下,可达到安全可靠运行,且仍保有较高的热效率。

三、改造放那讨论

锅炉原设计参数

额定蒸发量: 130t/h

额定蒸汽压力:(表压) 3.82MPa

額定蒸汽温度: 450℃

给水温度: 104℃

排烟温度: ~145℃

锅炉设计效率: 91%

排污率: 2%

锅炉改造计算数据

根据以上要求,提出方案一:增设水冷屏的方法。经初步理论计算,改造前后关键数据对比如下:

从上表可以看出:

1、就两种燃料比较,燃用干气与燃用天然气各指标差异不大,燃用干气经济和安全性指标略优于燃用天然气;

2、就安全性而言,增设水冷屏后,省煤器出口沸腾率有显著下降,在满负荷工况下也可控制在20%以下;

3、就锅炉效率而言,增设水冷屏后,效率略有增加;

4、就主汽温度而言,在增设水冷屏后,出口汽温有所下降,但在中高负荷下应均能满足使用要求。

改造方案简述

增设水冷屏改造大致工作如下:

1、管系改造:在炉膛上部增设4片水冷屏,管子φ60×4,屏宽1440,水冷屏管材质:20/GB3087;

2、下降管改造:水冷屏供水取自集中下降管,每屏增设一根φ159分散下降管,下降管材质:20/GB3087;

3、引出管改造:4片水冷屏产生的汽水混合物经8-φ133引出管接入水冷壁前上集箱与两侧上集箱,再汇入锅筒;引出管材质:20/GB3087;

4、省煤器重制:将高温省煤器全部重新制作,均仍为鳍片式,间距同前;省煤器管材质:12Cr1MoVG,鳍片材质:1Cr13。

此方案本体金属耗量:水冷屏相关部分~20吨,省煤器相关部分~25吨。

方案二:升级省煤器材质

用于兰州石化的130t/h中温中压燃气锅炉,总清单号:QE130-MX,总图号:QE130-0,设计燃料为天然气和干气,过热器采用面式减温。锅炉2014年建设,2015年投用。在进行低氮改造(采用烟气再循环技术)后省煤器高温段频繁爆管,并呈现炉前管排比炉后管排更严重的特点。由于省煤器材质升级基本不影响锅炉的热力性能,同时考虑到传热有一定偏差,适当考虑余量,故建议:

1、在省煤器靠近炉前3片蛇形管与集箱连接管段增加壁温测点,监控该处省煤器管壁温度,对比贵司之前90T/h负荷时该处壁温,建议控制该处壁温不超过480℃。

2、检查上级省煤器出口集箱与锅筒之间的连接管道,及连接管道接入锅筒处的内部装置,确保连接管道通畅。

经核算,在燃用干气时,负荷可达到120T/h,燃用天然气时,负荷可到120T/h。

以上仅为理论计算,省煤器改造后,省煤器监控点处管壁温度不超过480℃的情况下,锅炉负荷可以提至额定负荷运行。

作者简介:郭天宇,1987年9月,男,汉族,河北保定,大学本科,工程师,研究方向:热能动力;唐槐,1987年10月27日,男,汉,江苏,本科,职称无,研究方向:安全管理

兰州石化公司动力厂 730070

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