絮凝污泥回流强化混凝的研究及应用

2021-08-28 12:06王振平郝亮亮白世刚李弯弯侯志勇高伟
能源与环境 2021年4期
关键词:原水混凝煤泥

王振平 郝亮亮 白世刚 李弯弯 侯志勇 高伟

(陕西煤业化工新型能源科技股份有限公司神木分公司 陕西神木 719300)

0 引言

在煤矿井下污水处理中,投加高分子聚合物“PAC+PAM”是去除水中悬浮物和胶体最常用的工艺,也是最关键的一步[1]。PAC 及PAM 的投加方式有干投法和湿投法2 种。为使混凝效果较好,目前煤矿污水处理一般均采用湿投法,即将PAC 和PAM 溶解、配制成一定浓度的溶液后向待处理污水定量投加的方法。使药剂迅速而均匀地扩散到水中是影响混凝效果的重要因素[2]。实际运行案例中,有部分由于设计缺陷,搅拌强度(速度梯度G 值)和絮凝时间(T 值)达不到运行要求。矿井水中的污染物主要是煤粉和岩粉,煤粉密度约1.05 t/m3~1.80 t/m3,远远小于地表水泥沙密度(2.50 t/m3),因此稳定性较好,传统方法采用添加大分子混凝剂,用量大、成本高[3]。张玉婷[4]研究发现絮凝的煤泥水中含有大量铝、铁金属氧化物和混凝剂水解产生的胶体颗粒,煤泥水的ζ 电位一般为正值而原水的ζ 电位一般为负值,煤泥回流可加强混凝吸附电中和作用,并且适当的煤泥回流增加了胶体及悬浮物碰撞概率,絮体本身亦可作为矾花骨架吸附小颗粒物质,促进胶体凝聚。

1 实验

1.1 实验水质及煤泥性质

矿井水原水水质见表1。

表1 矿井水原水水质

1.2 实验仪器及材料

XSP-16A 型六连搅拌器,HACH2100P 型便携式浊度计,精密pH 计,电子天平(精度10-5)。实验所用药品为聚合氯化铝(PAC),有效含量30%(配置浓度1%);阴离子聚丙烯酰胺(PAM),分子量不低于600 万(配置浓度0.2‰)。

2 实验结果及分析

2.1 无煤泥回流最佳投药量

原水浊度为700 NTU,设计正交试验选择合适的PAC、PAM 投药量,无絮凝煤泥回流。取500 mL 原水,测得浊度,倒入500 mL 烧杯中,加入适量PAC 溶液快速搅拌2 min(200 r/min),加入适量PAM 溶液慢速搅拌7 min(70 r/min)。静置10 min,在液面下方2 cm 处取上清液,测定其浊度。上清液浊度小于5 NTU 为达标。投药量对剩余浊度的影响见图1。

图1 投药量对剩余浊度的影响

由图1 可知,PAC 用量相同,随着PAM 用量的增加剩余浊度降低;且纵向对比,显然当PAM 用量为0.20 mg/L~0.32 mg/L时,PAC 的变化对剩余浊度的影响更明显。这是由于:首先,PAC 在水中发生离解或水解,生成各种类似于双亲分子的络合 离子或多核离子 如[Al(H2O)6]3+、[Al(OH)(H2O)5]2+、[Al2(OH)2(H2O)8]4+和[Al3(OH)5(H2O)9]4+等,这些络合离子不但能压缩双电子层,而且能够通过胶核外围的反离子层进入固液界面,并中和电位离子所带电荷,使Ψ 电位降低,ζ 电位也随之减小,从而达到胶粒脱稳和凝聚,然后通过架桥和网捕作用形成ζ 电位为正的细小颗粒;其次,投入PAM 阴离子,利用PAM 阴离子大分子链上携带的羟基等官能团吸附带正电的细小颗粒,使其成长为较大的矾花絮体。可见第一步投加PAC 起凝聚作用,主要吸附污水中悬浮物和胶体形成细小颗粒,第二步PAM 大分子将细小颗粒吸附长成更大的矾花絮体,使其可以在短时间内沉淀。

图1 中A 点处剩余浊度为4.95 NTU(小于5 NTU),因此原水浊度为700 NTU 时,PAC 与PAM 的最佳投药量分别为80 mg/L、0.32 mg/L。

2.2 絮凝污泥回流的最佳比例

从斜板净水器下方排泥阀处取得絮凝煤泥,PAC、PAM 投药量分别为80 mg/L、0.32 mg/L,研究煤泥回流比为1%、5%、10%、15%、20%时对出水剩余浊度的影响。原水浊度为700 NTU不变,污泥回流比例对剩余浊度的影响见图2。

图2 污泥回流比例对剩余浊度的影响

实验表明,当煤泥回流在1%~5%范围内时,剩余浊度为3.28 NTU~4.05 NTU,均低于A 点,此时煤泥回流可以强化混凝效果。当煤泥回流超过5%时,浊度去除率明显降低,剩余浊度骤然升高,说明回流污泥量太大会起到反作用。

2.3 絮凝污泥回流的节药率

由图2 可知,污泥回流比为1%时效果最佳。以图1 为基础,试验PAC 投药量为60 mg/L,PAM 投药量为0.20 mg/L、0.24 mg/L、0.28 mg/L、0.32 mg/L、0.36 mg/L、0.40 mg/L,混凝前加入1%煤泥回流,煤泥回流节药率见图3。

图3 煤泥回流节药率

由图3 可看出,1%污泥回流可降低剩余浊度,强化浊度去除率。这是由于回流的煤泥水中含有大量铝、铁金属离子和混凝剂水解产生的胶体颗粒,检测发现煤泥水的ζ 电位一般为正值而原水的ζ 电位一般为负值,所以煤泥回流可加强吸附电中和作用;且适当的煤泥回流增加了胶体及悬浮物碰撞概率,絮体本身也可作为矾花骨架吸附小颗粒物质,促进胶体凝聚。

当PAC、PAM 的投药量分别为60 mg/L、0.2 mg/L 时,出水浊度为4.89 NTU,出水达标;与无煤泥回流的最佳投药量PAC为80 mg/L、PAM 为0.32 mg/L 时相比,PAC 节约25.0%,PAM节约37.5%。

为了进一步探索污泥回流对混凝的影响,了解污泥回流后絮体的变化,使用光学显微镜观察絮体,结果如图4 所示。

由图4 可看出,回流前絮体松散,水、泥界面模糊;回流后絮体结构紧实,水、泥界面清晰。这说明絮凝污泥回流确实可以改善絮体结构,对絮凝起到良好作用。

图4 回流前、后絮体变化

3 工程实践

本实验原材料均来于陕北小保当矿井污水处理站,将此絮凝污泥回流工艺应用在小保当煤矿矿井污水处理站中,改造其中1 台高效絮凝沉淀斜板净水器,以另1 台斜板净水器作为对照,工艺流程见图5。

图5 工艺流程

连续运行7 d,测量每天斜板净水器出水浊度进行对比,结果如图6 所示。现场运行数据表明,采用1%絮凝污泥回流可以明显改善出水水质,且出水水质稳定。

图6 有/无回流水质对比

4 结论

由实验及工程实践结果得出以下结论:

(1)在原水浊度在300 NTU~1 000 NTU,通过絮凝煤泥回流可强化混凝沉淀效果。

(2)煤泥回流最佳体积比为1%。

(3)原水浊度为700 NTU 时,与无煤泥回流情况相比,PAC、PAM 的节药率分别可达25.0%和37.5%。

(4)工程上,絮凝污泥回流可强化混凝,改善絮凝沉淀池出水水质并稳定出水水质。

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