刘元斐
(华电国际莱城发电厂,济南 271100)
国家环保形势的需要,坚持“人与自然和谐发展”的发展理念,强调“守护青山绿水,建设美丽中国”。降低粉尘等污染物的排放、防止酸雨等有害物质的产生,环保排放达标是企业可持续发展的必然之路。
环保意识提升的需要。由于莱城电厂地处济南莱芜主城区,周边生活小区逐渐增多,居民环保意识逐渐提高;同时上级公司对环保要求越来越高,监督和处罚都越来越严。因此,需要进一步提升环保意识,确保环保设备的安全可靠运行。
提升环保工作水平的需要。莱城电厂各级部门越来越重视环保参数的控制,在控制好脱硝入口NOx生成的前提下,进一步控制脱硝出口NOx的排放,将环保外传超标等同于一类障碍,考核堪比非停。
根据DL/T296—2011《火电厂烟气脱硝技术导则》,莱城电厂能够达标排放,但近几年环保部门为了适应社会发展的需要要求超低排放,莱城电厂规定NOx超低排放低于50(mg·m-3)/h[1]。但由于参数失真、管路堵塞、负荷大幅波动等原因,排放外传值超标状况时有发生,为环保工作带来压力。精准化调整脱硝排放小时值,降低排放超标小时数甚至零超标是企业今后持续发展的长期目标。为达到节能环保的目的,深挖节能降耗潜力,对2018年以来该厂影响超标的原因进行统计,见表1。
表1 影响外传分钟值超标的原因统计
探讨降低入口NOx数值的同时,选择最佳的喷氨量,防止过量的喷氨造成空预器生成硫酸氢铵堵塞空预器,不利于经济运行。综合考虑喷氨的利弊,将NOx出口小时值定为35~40(mg·m-3)/h,运行指标评价系统将NOx出口分钟排放值控制在35±1(mg·m-3)/h满分考评。
分析超标因素和机组运行过程中引起参数波动的工况等因素,对影响外传分钟值超标的原因进行剖析[2]。查找可控控制因素,见表2。
表2 影响外传排放分钟值的末端因素可控分析表
在煤质无法干预情况下,运行调整操作中防止NOx超标,通过2018年超标分析,提高喷氨可控度,制定改进措施。
在确认DCS画面各个数据显示正常情况下,建议在电脑屏幕增加环保网站的同步小时值,光子牌显示外传小时值超标报警(超标发红)以及脱硝画面两侧NOx出口数值;同时建议热控部门在不增加就地设备的前提下,在原脱硝系统对喷氨调阀增加优化调整程序,在原脱硝系统画面增设投停模块,方便运行人员根据实际状态进行解投操作。
增加电脑显示屏,显示与环保网站实时的NOx小时值,便于运行人员实时分析调整NOx分钟值,及时调整喷氨量定值,保证整个时段的外传可靠。
如图1所示,将入口NOx作为前馈量引入调阀动作程序中,入口NOx浓度预估:锅炉燃烧产生的NOx量与锅炉燃烧的各种参量相关,在锅炉负荷较大时,产生的NOx量较大。根据锅炉燃烧状态和出口NOx量的相关性分析,建立锅炉燃烧与NOx产生量模型,从而预估出口NOx量,减少NOx含量测量延迟对控制系统的影响。前馈量的补偿优化调阀动作,集控画面增加调阀按钮,方便操作。
图1 调阀控制逻辑示意图
随着阀门的增多,结晶或异物堵塞管路,造成喷氨降低。需要及时准确判断出堵塞部位,及时隔离,调整相应阀门,保证供氨量,防止排放超标。这需要运行人员就地快速操作,否则SCR入口NOx在300~500 mg/m3运行状态下,10 min左右可造成排放超标[3]。
3号、4号机组距离液氨站相对较远,供氨管路距离长,易发生压力降低等异常。根据以往检修经验,敲击管路易出现堵塞部位,压力会出现回升。曾经出现脱硝喷氨母管隔离门后法兰处未检测到漏汽及滴水现象,管路完全堵塞。冬季喷氨管路更易发生结晶,需要引起相关部门重视,同时化学工作人员对蒸发器的操作也会易引发管路供氨压力波动。
在确认各项DCS数据显示无误的状况下,管路堵塞时(主要发生在管路截止阀部位),运行就地进行调整。
检查发现A侧出口NOx持续升高时,投自动的喷氨调阀开大,喷氨量不升反降。判断A侧喷氨管路出现堵塞,立即敲击管路易出现堵塞部位,压力若未出现回升,联系检修处理。
就地打开A侧喷氨调阀旁路门,注意喷氨量的变化,若喷氨量增加,则表明喷氨调阀处出现堵塞,关闭喷氨调阀前后隔离门,利用旁路阀手动调节喷氨量。手动控制喷氨量时,应缓慢调整,防止旁路阀开关幅度过大。
若旁路阀打开后喷氨量无变化,则判断为喷氨管路三通后逆止门发生堵塞,此时应关闭A氨/空气混合器供氨逆止门后隔离门,打开A、B供氨管道联络门,通过B侧供氨管路向两侧喷氨。
单侧供氨期间,应通过燃烧调整,适当降低脱硝入口NOx,尽量降低两侧的喷氨量,防止脱硝参数超标。同时关小B侧供氨联络门后隔离门,保证A侧流量。
若上述操作仍不能降低SCR出口数值,则判断为联络门后阀门及管路堵塞,将堵塞部位隔离后,确保氨气无泄漏情况下,联系检修处理。
改进措施:C1小油枪点火开机,2019年为了提高机组调峰时脱硝入口烟温及再热蒸汽温度,在3号、4号炉小修期间,改进低负荷稳燃燃烧器:C1层换成富氧微油燃烧器;C2层分级成C21和C22两层一次风燃烧器为高位燃烧分级燃烧器,用煤粉分级转换器将顶部一路煤粉燃料分为纯浓、纯淡两路,煤粉燃烧器由原先的6层改造为7层,保证高效、低氮燃烧[4]。在各部门的配合下,进行了启动参数对比。2019年将3号机组C1小油枪点火启动与A2小油枪点火启动过程的脱硝入口温度进行对比,见表3。
表3 脱硝入口烟温不同启动方式对照表
从表3数据对比分析,采用C1小油枪启动比A2小油枪点火启动时,脱硝入口烟温升高20 ℃以上。提前投入脱硝系统,进一步提高了催化剂的效率,降低了外传NOx超标量。
二次风系统改为“缩腰型”配风[5]。因投运脱硝系统炉膛改变了原有设计,二次风配风发生变化。提出风箱配风方式的改进方法:尽量控制两侧SOFA风开度在60%以上。SOFA风开大的过程中,监视炉膛各角风箱压力,控制风箱压力不低于0.5 kPa。辅助风风门在60%左右,同时根据负荷及SCR入口NOx浓度状况确定具体的开度,保持“缩腰型”配风。通常,低负荷开大AA风门对降低SCR入口NOx浓度的影响比高负荷时大,及时地调整二次风挡板开度。由数据统计表明,能有效地降低了NOx的生成,如图2所示。
图2 二次风系统调整图
运行人员根据负荷和相关的测点显示,对SCR入口NOx排放量波动趋势预判,对喷氨量进行动态预估,以及仪表吹扫工况下分钟值控制更加精细,与2018年同期比较,震荡波幅显著减小,防止小时值超标成效显著。2019年上半年2台机组均无NOx小时值超标发生,环保压力减小。
2019年上半年日均喷氨量统计数据见表4。
表4 3号、4号炉日均喷氨量对比表
由表4可知,在调整运行操作后,2台炉喷氨量下降明显,因为目前只有3号炉加装脱硝优化逻辑,相比4号炉降低明显,加上4号机组在一季度多次参与低负荷调峰,喷氨量偏大,其中3号炉日均喷氨量5个月减少603 kg,每月日均喷氨量减少约120 kg,半年可节约成本6.48万元。通过精细化调整的实施,节省了发电成本,达到节能环保目的。
采用改进措施后,正常调整后,2台机组全年可节约液氨支出25.9万元。
精益调整锅炉配风,应用“束腰型”配风,保持最佳炉膛氧量,及时调节风量,保证了二次风刚性与燃烧的完全性,确保了喷氨量的有效下降和环保参数的“零”次超标,机组运行稳定。
2台机组外传NOx全年无超标,环保压力降低,企业获得较高的社会认可度。
通过综合改进优化,莱城电厂二期2台330 MW燃煤发电机组脱硝NOx外传超标次数明显降低,并取得了较好的经济价值和安全价值,企业社会效益提高。此应用实例,经验证改进和规范整理,形成标准化措施文件,为一期2台机组规范化运行管理提供指导。