朱 路 王伟伟 李双元 任 忠 朱从银
(上海海丰米业有限公司 224153)
粮堆发热问题是高大平房仓在储粮度夏期间最常见的问题。目前,使用谷物冷却机降温、高浓度磷化氢熏蒸降温、单管风机局部降温等是比较普遍的处理粮堆发热的措施。随着国家对行业内绿色储粮要求的进一步提高,企业对储粮节能减损的迫切需要,更安全、更环保、更低耗、更便捷的储粮方式应该是行业努力的方向。而环流风机系统结合导风管形成“一机多管”的排热装置,综合利用粮堆冷心、空调制冷设备,能完全取代单管风机的使用,具有低能耗、低劳动强度等特点。
本地区进入7月份之后,外温不断上升,仓温以及表层粮温受外温影响最大,升温幅度也最大,尤其是南墙和西墙,在墙体保温隔热条件没有达到一定标准时,大量热辐射通过仓墙进入粮堆,造成热量聚集形成仓壁粮堆发热。进入8月份后,靠近南墙和西墙1 m以内的粮堆温度高达34℃以上。随着外界高温的延续,热量由仓壁向粮堆中心转移,最后可能导致整仓粮温升高、粮食发热霉变、储粮害虫大量繁殖,影响储粮的食用价值和商业价值。开启环流风机,将粮堆内高温通过导风管、PVC软管、主风道管、环流风机、外墙熏蒸管路排出仓外,有效降低粮堆聚集的高温,达到延缓粮食品质劣变的目的。
1.1.1 试验仓房 本库区位于江苏盐城东部地区,冬季低温时间较长,有比较充足的蓄冷时间,冬季机械通风后,平均粮温能达到5℃左右。选取两间仓房开展应用试验,均为2018年建高大平房仓,实仓尺寸为29.50 m×23.50 m×8.00 m,装粮线高度均为6.00 m。其中75号仓为试验仓,81号仓为对照仓。两间仓房均坐落在库区最西侧,仓房所有设施设备情况相同,入仓粮食为同批次农场稻谷,入仓时做好清杂工作,最大程度上避免形成杂质区。冬季蓄冷通风后,75号仓最高粮温10.4℃,平均粮温5.4℃;81号仓最高粮温10.2℃,平均粮温5.7℃。具体粮情见表1。
表1 仓房情况
1.1.2 试验设备
1.1.2.1 环流风机 浙江台州产,型号A02-8012,转速2800 r/min,功率750 W,电流1.75 A,电压380 V。每间仓南北各安装1台,共2台,安装于装粮线以下,防潮层以上的中心位置。
1.1.2.2 外环流管路 每台环流风机连接一套外环流管路,管路系统采用双层保温管,外管为304不锈钢材质,直径130 mm,内管为PVC材质,直径为90 mm。两个管路之间用聚氨酯保温发泡材料填充。每条垂直管路距通风口50 cm处有一个三通阀门开关,可自由调节风量大小、改变气体出口方向。
1.1.2.3 空调 分体热泵型挂壁式房间空调器,型号KFR-72G(72556)Ba-3,功率2360 W,每间仓各配置2台。
1.1.2.4 导风管以及连接软管 江苏常州产,导风管为不锈钢材质,内径为67 cm,每根长度为1.5 m,导风管上的通风孔径小于稻谷的尺寸,开孔率大于60%;连接软管为PVC材质,每根长度为1m,内径为67 cm,柔软易弯曲;主风道管为PVC材质,内径110 cm,每根长度4.0 m,管道最中心位置曲面上用内径为67 cm的开孔器开一个孔。
1.1.2.5 粮情测控系统 浙江杭州产,WXZJ测控主机,WDR测控软件,WX009无线分机,WXJ300无线采集器,HM1500温湿度传感器,联想S2014ND台式电脑,每仓布置测温电缆线10排,每排7根线,每根线有4层测温点,每仓共计280个测温点。
1.1.2.6 密闭设备 江苏扬州产,12丝的聚氯乙烯塑料薄膜。
1.1.2.7 风道 三间仓房均为东西走向,地上笼的布置为南北走向,一机四道,4个通风口,双向风道,中间断开50 cm,南北双向通风。
1.1.2.8 其他 电子湿度计、手动测温杆、电动扦样器等。
1.2.1 试验步骤
1.2.1.1 冬季蓄冷,春季加强仓房密闭隔热,冬季采用小功率轴流风机进行缓释通风降温,将两间仓粮堆平均粮温降到5℃左右,最高粮温降到10℃左右。春季气温回暖前,及时做好仓房保温隔热工作,对仓房门窗、通风口处用厚度12丝的塑料薄膜密封;对墙体裂缝、工艺孔洞处用防水密封胶、聚氨酯发泡剂等填塞;对外环流管道系统做好气密性排查工作,确保无漏气点。
1.2.1.2 “一机多管”排热装置的安装在分别距南墙和西墙70 cm的位置,每间隔2 m垂直埋入导风管,每根导风管长度为1.5 m,两根相接为一组埋入粮堆深度约3 m。南墙两侧导风管分别离东西墙约1 m,西墙两侧导风管分别离南北墙约2 m。总埋入导风管26组,52根。主风道管水平放置在分别距南墙和西墙70 cm位置的粮面上,南墙中间的主风管用四通连接到外部环流管路,其他主风道管通过三通相连,南墙铺设7根主风道管,西墙铺设5根主风道管,南墙和西墙的主风道管路通过90℃直角弯头连接。导风管顶端与三通的孔口、主风道的开孔处通过内径为67 cm的PVC软管连接,确保各端口连接处不漏气。
图1 “一机多管”排热装置部分示意图
1.2.1.3 夏季控温 75号仓采用空调控温+“一机多管”排热装置;81号仓仅采用空调控温。当表层均温达到23℃时,开启空调控温。当75号仓南墙或西墙表层均温达到26℃时,开启环流风机,利用“一机多管”排热装置排除仓壁高温。
1.2.2 试验进度
1.2.2.1 做好温控布点,跟踪两仓各层平均粮温,重点监测距南墙和西墙1 m以内粮堆各层温度的变化;固定扦样点(南墙和西墙1 m以内分别距粮堆底层30 cm处、粮高1/2处、粮面30 cm处),定期扦样,跟踪稻谷储藏品质(水分、脂肪酸值)、品尝评分值的变化情况。
1.2.2.2 整个试验阶段从开启空调控温开始,即2020年7月5日~9月7日,两仓每天选取高温时间段08:00~18:00进行温控,累计500 h。75号仓从2020年7月18日~8月30日,间歇性开启环流风机,当仓壁表层均温达到26℃以下时,关闭环流风机,累计开机168 h。
1.2.2.3 试验期间安排人员值班,监测环流风机运行情况,准确记录风机运行时间,每天至少两次入仓查询粮情,在电子测温盲区,添加手动测温杆,密切关注边壁粮堆内部温度的变化,确保储粮安全。
1.2.2.4 试验期间,每仓定期安排人员扦样,检测相关指标并整理、分析数据。
由图3可以看出,南墙各层粮温随外温的升高而升温幅度较大,尽管开启了空调控温,但是对仓壁粮堆高温的控制有限。75号仓粮堆高度为6 m,导风管插入粮堆的深度为3 m,开启环流风机排热后,南墙表层和第二层降温幅度明显,南墙边壁热量有从底部往上层转移的过程,第三层和底层粮温也逐渐上升。随着外温的持续攀升,虽然各层温度略有上升,但是远低于81号仓南墙各层粮温上升的幅度,降温效果明显。
图3 75号仓和81号仓南墙各层粮温变化对比图
由图4可知,75号仓和81号仓位于库区最西侧,“西晒”现象对粮仓也有较大的影响,控制西墙边壁粮温是减少粮食发热霉变的有效途径。75号仓开启环流风机之后,表层和第二层的平均粮温明显降低,表层均温始终控制在26℃以内;随着排热过程的持续,边壁中层和下层粮温逐渐升高,但是升温幅度有限,低于81号仓西墙中层和下层的升温幅度。
图4 75号仓和81号仓西墙各层粮温变化对比图
根据图5监测数据得出,75号仓整仓平均粮温略低于81号仓。纵使开启空调控温,两仓整仓的平均粮温依然是逐步升高的,这也是客观规律。75号仓开启环流风机排热后,延缓了南墙和西墙粮温的上升,有效排除了仓壁粮堆的积热。但是,在边壁排积热的过程中,粮堆内部气体的流动和温差的形成是一个动态的过程,仓壁粮温的下降势必消耗掉粮堆中间区域的冷心,这可能也是导致两仓平均粮温温差较小的原因。
图5 75号仓和81号仓平均粮温变化对比图
开启空调控温后,必然会造成表层粮堆水分的流失,但是空调对表层以下的粮堆水分影响有限。75号仓开启环流风机排热的过程中随着气体的流动,确实存在水分散失的问题,边壁各层水分的降幅明显要大于81号仓。对整个仓进行综合扦样分析,两仓各层平均水分降幅差别不大。两仓水分变化见图6、图7。
图6 75号仓和81号仓局部各层水分变化对比图
图7 75号仓和81号仓整仓各层水分变化对比图
对两仓各部位进行综合扦样分析,由表2可以看出,81号仓南墙和西墙稻谷脂肪酸值增幅明显大于75号仓,且81号仓黄粒米率增幅明显偏大,这与两仓南墙和西墙粮堆温度是密切相关的,粮温越高以及保持高温的时间越长,脂肪酸值以及黄粒米率增加的风险越大。对两间仓综合样进行化验分析,75号仓的脂肪酸值、品尝评分值变化幅度要小于81号仓;同一间仓,南墙和西墙的脂肪酸值、品尝评分值、黄粒米率的变化幅度都明显大于整仓的变化幅度。
进入8月底,81仓南墙和西墙表层平均粮温达到了30℃以上,局部高温达到了34℃,尽管发热区域在南墙和西墙边壁,为防止热量进一步向中心区域转移,2020年9月8日~9月10日晚间,选取外界低温低湿有利条件,采用大功率混流风机、合理调整通风道,排除边壁积热,累计通风24 h。综合计算两仓能耗,发现75号仓每吨粮能耗要小于81号仓,见表3。
表3 75号仓和81号仓试验过程的能耗
外界热辐射进入仓内的薄弱环节是仓顶和仓壁。由仓顶进入粮堆的热量直接影响仓温,利用空调控温能有效降低热辐射对仓温的影响,但无法降低仓壁粮堆的高温。利用“一机多管”排热装置,能有效缓解仓壁粮温过高的情况。如果粮堆冷心足够,在排热过程中,边壁各层粮温可以保持更低水平。本库区所有的环流熏蒸系统均为正压式,外环流管路中气体的流向是自上而下,这是本试验中排热装置的基础。实际上,本装置和单管风机具有相似的工作原理,相较于单管风机的“一机一管”,本装置可以“一机多管”,不仅增加了降温效率,还极大地降低了劳动强度,从粮堆内部抽出的高温直接通过管道排出仓外,避免了单管风机通风过程中可能出现的粮堆表层结露。本装置的使用并不局限于四周仓壁,对于粮堆内部任何区域的局部高温,都可以实现有效排热。75号仓和81号仓分别于9月底和10月中旬出仓加工,出仓过程中对局部进行取样化验,原粮品质没有发热发霉的迹象。