潮水盆地页岩气深孔施工技术

2021-08-15 03:02:08贠建林
甘肃科技 2021年12期
关键词:膨润土钻具钻杆

贠建林

(甘肃煤田地质局145队,甘肃 张掖 734000)

本井位于潮水盆地东部、红柳园坳陷内,南距民勤县城32km,主要查明调查区页岩气形成地质条件和资源潜力,为潮水盆地页岩气资源评价和勘查开发提供基础资料。要求钻机满足3000m深度,全孔取心,配合岩性解析在规定时间内采取岩心,经过分析论证,选择了TSJ3000/445A钻机配加厚Φ89mm特制绳索钻具,以满足上述要求。

1 钻孔设计及技术要求

设计井深2600m,采取绳索取心工艺,泥页岩取心收获率≥80%,目的层取心收获率≥90%,泥页岩心提升时间限定为:井深1000m以浅,取心内筒从提升开始至出口时间小于20min,从出井口到岩心装罐完时间小于10min。井深1000m以深,从提升开始至出口时间不大于0.02min/m×H(H为深度,m)。

2 钻孔结构

根据施工情况,拟采用三开井身结构:

一开:采用Φ311mm钻头开孔,钻至第四系黄土以下稳定坚硬的未分化岩层,下入Φ244.5mm套管固井,封割疏松、坍塌地层及第四系含水层。

二开:如果白垩系地层松散、不稳定或存在复杂层段,则采用Φ216mm钻头快速穿过复杂层段,再下入Φ194mm套管护壁,套管下入深度依据实际地层情况确定。

三开:采用Φ152mm钻头取心钻至井底。

井身结构如图1所示:

图1 井身结构

3 钻具组合

一开:Φ311mm钻头+Φ295mm稳定器+Φ228.6mm钻铤Φ229mm接头+Φ203.2mm钻铤+Φ159mm 钻铤+Φ127mm钻杆;

二开:Φ216mm钻头+Φ203.2mm钻铤+Φ159mm钻铤+Φ127mm加重钻杆+Φ89mm钻杆;

三开:Φ152mm钻头+Φ127mm取心器+Φ98mm加重钻杆+Φ89mm钻杆;

4 主要设备(见表1)

表1 钻机型号及钻探主要设备一览表

5 主要施工技术

5.1 钻井液

5.1.1 一开井段钻井液类型及性能

(1)钻井液配方(膨润土钻井液体系)。8%~10%膨润土+0.4%Na2CO3+0.3%NaOH+0.2%~0.4%CMC+2%~3%MMH+重晶石;

(2)钻井液性能。密度:1.10~1.20g/cm3,漏斗黏度60~90s,API失水≤10mL;

5.1.2 二开井段钻井液类型及性能

(1)钻井液配方(钾钙基聚磺钻井液体系)。4%膨润土+0.2%Na2CO3+0.5%KOH+0.6%~0.8%MAN101+8%~10%KCl+0.6%~0.8%MAN104+2%~3%SMP+0.3%~0.5%NPAN+2%~3%SPNH+3%~5%磺化沥青+2%QCX+0.2%~0.5%CaO+1%~2%低荧光润滑剂+重晶石;

(2)钻井液性能。密度:1.20~1.30g/cm3,漏斗黏度45~80s,API失水≤5mL,泥饼≤0.5mm,PH8~10,含砂量≤0.5;

5.1.3 三开井段钻井液类型及性能

(1)钻井液配方(钾钙基聚磺钻井完井液体系)。4%膨润土+0.2%Na2CO3+0.5%KOH+0.6%~0.8%MAN101+8%~10%KCl+0.6%~0.8%MAN104+2%~3%SMP+0.5%~0.7%NPAN+2%~3%SPNH+5%磺化沥青+2%QCX+1%WC+0.2%~0.5%CaO+1%~2%低荧光润滑剂+重晶石;

(2)钻井液性能。密度:1.30~1.35g/cm3,漏斗黏度45~80s,API失水≤4mL,泥饼≤0.5mm,PH8~10,含砂量≤0.5;

5.2 固井

调整钻井液性能,确保井内稳定,井眼畅通,井底无沉砂;按施工设计要求对下部管及接头、附件等所有丝扣连接处做好固定,保证入井套管完好无损;做好水泥及外加剂的运输管理和地层承压试验,防止井漏;认真通井,消除狗腿,使井眼轨迹平滑,保证井壁稳定;注水泥浆必须按照固井施工设计进行,确保连续施工,最后做好固井质量检测。

5.3 钻进取心

操作要平稳、轻提、轻放、慢卸,严禁猛刹猛放,下钻距井底3~5m开泵循环,循环正常后,缓慢下钻到井底试转,钻进0.3~0.5m后再调整到最佳最佳参数;特别要强调深孔钻进在投放取心内管时,要不断总结经验,逐步完善取心绞车智能数字计时仪器,准确判断到达孔底时间,既能节省取心钢丝绳,节约取心辅助时间,而且极大提高了回次取心的准确性和可靠性。

5.4 应对主要工序处理措施

5.4.1 控制井斜措施

(1)严把设备安装质量关,保证天轮、导管、井口保持三点一线,孔口管下正、牢固;

(2)钻进做到轻压、慢转,控制转速,合理选择钻进参数,三班操作一致;

(3)不要频繁更换钻进方法,以免造成孔壁间隙不均匀,在不稳定地层采用优质泥浆护壁,防止井径变大;

(4)使用重量大于所需钻压加压时,要使中和点落在钻铤上;

(5)在软硬交错地层采用吊打,增减钻压要适当,送钻均匀,采用低钻压较高转速;

(6)正常钻进中采用单点测斜仪进行井斜监控,要求每钻进30m测量一次井斜,若出现超标趋势,马上采取纠斜措施。

通过上述措施的控制,该井从开孔到2786.56m终孔时,井斜没有超过11°。

5.4.2 坍塌、掉块应对措施

该井在1000m左右,有轻微掉块现象,通过适当增加NPAN、磺化沥青的含量,在不提粘的情况下,起到了防塌降滤失效果和润滑抑制作用;终孔测井时,在1780~1820m段,有较大坍塌现象,测井探管无法穿过,经过反复测试,在三开钻井液配方的基础上,加长循环槽的长度,逐渐加大重晶石粉的含量,直到最优含量时(一定要防止地层压漏),井内沉渣逐步排出,测井时探管顺利穿过,后来由于测井设备出现了故障,过了48h,探管仍然一次性到达井底,有效地解决了坍塌问题。

5.4.3 井漏的应对措施

施工过程中,上部700~800m左右有轻微漏失现象,通过增加膨润土、MAN104等材料的含量,提高钻井液的黏度和切力,堵住渗漏现象;1500m左右出现了中等漏失,立即起钻,检查泥浆泵,配制堵漏泥浆,主要增加膨润土、SMP、SPNH、QCX等材料含量,调整粘切,然后将钻具下至漏失层位,用小排量将堵漏浆泵入漏失层位顶部,静止堵漏4~6h(防止因泥浆静止时间长静切过大而切漏地层),必须保持井内灌满钻井液,再在漏层顶部小排量循环0.5h,再逐渐开至正常排量循环,最终解决了整个过程中井内钻井液漏失的情况。

5.4.4 环保措施

(1)严格按照施工平面图布置生产生活区域,不得超过占规定地面积;

(2)做好油、水、电等管线连接,加强设备维护保养,杜绝跑、冒、滴、漏现象发生;

(3)生活垃圾、工作现场废弃物集中归类,施工结束后统一处理;

(4)泥浆处理配置了振动筛、除砂器等泥浆净化设备,加快了泥浆的循环净化,杜绝了废弃物的排放,最大限度地减少了污染,全井未排放一滴废泥浆,从井内流出的废泥浆经净化后再次利用,既节约了泥浆材料和生产用水费用,又保护了环境,实现了绿色钻井。

(5)钻井结束后,将钻渣按环保要求拉到指定的地方,对现场进行了平整恢复。

6 结语

深孔绳索取心钻井在设备配置上一直是个难题,常规岩心钻机满足不了深度要求,带转盘钻机施工时常规取心钻具很难满足扭矩要求,我队经过反复论证,决定将Φ89mm、壁厚9.35mm钻具两端内径加大至钻具本身内径,配置TSJ3000/445A钻机,施工过程中,加强对泥浆配置、测试、管理,并对取心装置不断改进,顺利完成了该井的钻井施工,完井深度2786.56m,各项工程质量满足设计及合同要求,创造了我队乃至省内深孔绳索取心钻井新纪录,取得了良好的经济效益和社会效益。

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