煤矿井下巷道爆破方案的优化研究

2021-08-09 08:23林维山
山东煤炭科技 2021年7期
关键词:华阳大块装药

林维山

(华阳五矿,山西 阳泉 045000)

华阳五矿8228回风顺槽井下位于中央区扩区,该工作面含矸2~3层,距顶板2.0 m左右有一层厚夹矸,厚约1.2 m,较稳定。煤岩类型为半光亮型,属于低瓦斯矿井,自开采以来并未发生过瓦斯事故,因此在进行巷道掘进时会采用爆破法进行辅助。但在应用过程中发现现有的爆破方案成巷效果差,巷道围岩的稳定性差,大块率高,不仅降低了巷道支护效率和安全性,也增加了巷道掘进成本。结合华阳五矿井下的实际情况,本文提出了一种新的井下巷道爆破方案,根据在五阳煤矿的实际应用表明,该新的爆破方案能够将一次爆破成巷率提升67.4%,将爆破后的大块率降低79.3%,显著提升煤矿井下的爆破效果和经济性。

1 原爆破方案不足分析

华阳五矿的煤层平均倾角为6°,煤层的平均厚度7.9 m,坚固性系数为2。老顶为细粒砂岩,平均厚度2.2 m,成分以石英为主;直接顶为砂质泥岩,平均厚度9.0 m,含砂量较均匀;直接底为砂质泥岩,平均厚度0.3 m;老底为细砂岩,平均厚度3.0 m,致密、坚硬。在对华阳五矿煤矿井下巷道爆破后的情况分析后发现,其最突出的不足主要是巷道成型效果差和爆破后的大块多,严重影响了井下巷道成型效率和经济性,通过对多重因素分析,最终确定了导致爆破效果差的原因。

井下巷道爆破后成型效果差、边缘不规则且超挖严重,主要是由于爆破孔的数量设置较少。为了满足扩大爆破范围的需求,在单个爆破孔内的装药量极多,在进行爆破时爆破药能量集中释放,使爆破中心位置受到严重的冲击[1],因此造成了边缘区域极不规则,而且由于爆破威力大、爆破孔间距大,导致在远离爆破孔中心的位置大块率极高。因此要提高井下巷道的爆破效果,需要增加爆破孔数量,尽量使各爆破冲击区域重叠,以降低爆破时的大块率,提高铲装效率。五阳煤矿现有爆破参数见表1。

表1 华阳五矿现有爆破孔参数

2 爆破方案优化

根据对华阳五矿爆破方案不足的分析,结合8228回风顺槽的实际情况,提出了一种新的井下巷道爆破方案,将井下巷道周边孔的数量增加到15个(图1中编号为17~31的孔),巷道垂直和拱顶处的周边孔距离设置为440 mm,爆破孔的直径设置为200 mm,爆破孔深1300 mm。在巷道断面上设置6个掏槽眼,孔深设置为1500 mm,孔径设置为200 mm,掏槽眼的个数为6个(图1中编号为1~6的孔)。在巷道断面上设置10个辅助眼(图1中编号为7~16的孔),孔深设置为1300 mm,钻孔直径设置为200 mm,水平方向钻孔间距设置为511 mm,斜距设置为660 mm。在巷道的底部设置6个底眼(图1中编号为32~37的孔),孔深设置为1300 mm,孔径设置为200 mm,各个孔之间的距离为540 mm。优化后的爆破孔布置结构如图1。

图1 井下巷道爆破孔布置结构示意图

各爆破孔基本参数见表2。

表2 各爆破孔参数汇总表

同时,为了提高爆破时的破碎率,降低大块率,在周边孔和辅助孔处采用了间隔装药[2]的方案,可以利用爆破时的聚能效应来提高爆破效果。根据实际爆破验证,周边孔内每段的装药量为20 g,辅助孔内每段的装药量设置为400 g。间隔装药结构如图2[3]。

图2 间隔装药结构示意图

3 爆破工艺要求

炮眼布置采用垂直楔形掏槽,先布置掏槽眼,后布置下部眼,最后布置上部眼。炮眼最小抵抗线,岩层中不小于0.3 m,遇煤层时不小于0.5 m。炸药采用三级煤矿许用乳化炸药,规格Φ35 mm×200 mm,重200 g/卷;雷管采用毫秒延期电雷管1~5段(最后一段延期时间不超过130 ms)。在进行装药布置时,采用正向连续柱状装药结构。

填塞炮泥时,用手轻轻拉住脚线,贴住岩壁,先将水炮泥装入,再用炮土将炮眼封实。采用“一轻二紧三用力”操作方法捣固炮泥。封泥长度要求眼深0.6~1.0 m时,封泥不少于眼深的1/2,眼深1.0~2.5 m时,封泥不少于0.5 m,无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁爆破[4]。

发爆器采用FD200L三人连锁数显遥控发爆器,确保起爆的安全性。分次爆破中,每个循环炸药量可以根据实际情况进行轻微调整,封泥长度不少于0.5 m,连线采用串联方式,起爆顺序为掏槽眼、下部眼、上部眼分次爆破方式。爆破时若母线出现故障则应采用导通法进行测量,严禁采用短路法进行故障排查。

4 爆破效果对比

优化后巷道一次爆破成巷率由最初的46.8%提升到了目前的79.5%,比优化前提升了69.9%;爆破后的二次处理时间由2 h/m降低到了1 h/m,有效提升了爆破后对巷道进行二次处理的效率;爆破后大块岩石的数量也比优化前降低了约79.3%。巷道围岩稳定性好,成型质量一致性高,对减少后续的支护时间、提升支护效率和综采稳定性均具有较大的意义。新的爆破方案,对提升五阳煤矿的井下综采效率和作业安全具有积极的意义。

5 结 论

(1)井下巷道爆破后成型效果差主要是由于爆破孔的数量设置较少,单个爆破孔内的装药量极多,爆破时爆破药能量集中释放,使爆破中心位置受到严重的冲击,因此造成了边缘区域极不规则,远离爆破孔中心的位置大块率极高。

(2)将周边孔数量由10个增加到15个,同时在周边孔和辅助孔处采用间隔装药的方案能够优化爆破孔分布,提升爆破效果。

(3)新的爆破方案能够将一次爆破成巷率提升67.4%,将爆破后的大块率降低79.3%,爆破后的二次处理时间由2 h/m降低到了1 h/m,有效提升了井下巷道成型效率和安全性。

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